发电厂循环水泵电机双速改造可行性分析

时间:2022-07-12 05:24:02

发电厂循环水泵电机双速改造可行性分析

摘要:为适应季节和负荷的变化,循环水供水量通常只有依靠增减循环水泵的台数来实现调节,而单台循环水泵电机容量大,经常出现不在经济工况点运行的情况。为了节能降耗,将原循环水泵电机改为双速电机,不但使运行维护量少,而且节能效果明显。

关键词:循环水泵 双速

1 循环泵运行现状

循环水泵是电厂耗电量较大的辅机之一。我集团某厂的两台机组,每台机组配3台循环水泵,每台50%容量配置,在运行中按机组负荷一台泵单独运行或两台泵并联运行。由于机组经常处于变负荷运行状态,且受季节的影响,当循环水泵只单台运行时,循环水流量可能不足,造成凝汽器真空低;当循环水泵双泵并联运行时,又导致水量过大,造成厂用电浪费。

2 循环泵改双速的可行性

根据泵类机械流体相似定律,在一定范围内改变泵的转速,泵的效率近似不变,其性能近似关系式为:Q1/Q2=

n1/n2,H1/H2=(n1/n2)2,P1/P2=(n1/n2)3,其中Q1、H1、P1、Q2、H2、P2 分别表示在不同转速n1和n2时水泵的流量、扬程和轴功率。该厂循环泵电机为10极电机,假设10极时流量为Q1,扬程H1,功率为P1,改12极后流量则为0.833Q1,扬程0.694H1,功率为0.579P1。

将高转速电机改低转速,转子圆周速度降低,轴承发热会得到改善。虽然电机因转速降低而内部通风量减小,但因定子电流减小,定子铜耗也会明显减小,发热量减小,电机冷却器为空水冷却器,冷却环境不变。所以不会造成电机整体温度的升高。

该厂循环水泵所采用的电机型号为YKSL560-10,功率900kW,电压6000V,转速594r/min,极数为10极。首先,确定在不更换定子铁芯的前提下,将同一绕组经改变其连接方式而得到10极及12极两种不同的极数。另外,为防止因转换为12极时电机产生异常的发热、振动及噪声,对定转子槽数需进行核算,以满足变极的要求。

3 不同转速泵并联运行问题

为得到不同台数循环水泵的配置方式,以适应不同机组负荷,每台机组只对一台循环泵电机进行改造。此时我们最关心的问题是低速泵和全速泵并联运行时的性能。2009年,河北省电力研究院在某电厂做了立式斜流泵双速运行试验。结果显示,双泵高低速并联运行时,循环水流量小于并联前两泵单独运行时的流量之和,但并联时的循环水泵扬程比并联前两泵单独运行时的扬程都大。不同性能泵并联工作原理:图1为不同性能泵并联运行时的性能曲线。图中I,Ⅱ为两台不同性能的泵的性能曲线,Ⅲ为管路特性曲线,并联工作时的性能曲线为I+Ⅱ。由图1可知:并联前每台泵的工况点分别为B1、B2两点,流量为QB1、QB2。与并联后泵的工况点比较可知两台泵并联后的流量QM小于并联前每台泵的流量QB1、QB2之和。两台泵并联后的扬程大于并联前每台泵的扬程。而并联时的总流量小于并联前每台泵单独工作时的流量之和,其减少的程度随泵并联台数的增加、管路特性曲线的陡缓程度而增大。

4 循环水泵双速改造简化方案

根据循环水系统实际情况和季节水温变化程度,循环水泵电机进行双速改造是实用有效的。大多采用变前极和变后极都是60°相带的换相法,单绕组双速改造一般采用反向法和换向法两种,这种方法能使电机在两种转速时均能获得良好的运行性能,既对变极后(低速)的技术参数能满足使用要求,也能保留电机变极前速度(高速)时的技术参数。电机变极切换,只要在一只专用出线盒内改变连接板的连接即可。

据以上分析,每台机组可以只将一台泵改造为双速泵,虽然不能两台低速泵并联运行,但除此之外所有运行组合方式都能实现:冬季根据负荷情况,可以选择单台低速或全速泵运行;其他季节可以选择一台低速与一台全速泵并联运行。夏季高负荷下仍有两台全速泵投运的选择。最大限度地发挥低速泵的作用,以实现投资回报的最大化。

关于电动机的改动,为使电机在不同转速下取得最佳效率,要优化电动机结构本体设计,调整电动机的定子线圈及定子线圈接线方式,力求电机在两种转速下效率、功率因数等性能指标最佳,要保证定子绕组经过优化设计、谐波分析后,一切顺利。

电动机内部引出接头固定在一个出线盒内接线板上,电动机以外的设备不做任何改动,仍采用原电缆及配电设备,用连接片分别按两种转速接线连接图连接,可调整电动机的运行转速。此种方案可实现投资最小化,只须在换季或需要时,将连接片倒换一下连接方式即可。

5 改双速电机的效益估算

以我集团某厂循环水泵为例,每台机组三台配置,将一台电机改为双速电机,改前额定功率900kW,级数10级,同步速600r/min。改后按12级,同步速500r/min。

其轴功率下降约42%。改造前循环水泵实际电流

89A。

改造前实际消耗功率:

1.732×6×89×0.80=740kw

改造后消耗功率(电机效率按0.97计算):

900×0.58/0.97=538kw

低速电机年投运时间按3500小时计算,改造后单台电机年节电量:

(740-538)×3500=707000kwh

年节约资金(按0.4017元/kwh)

707000×0.4017=28.4万元

单台电机的改造成本约10万元,以此计算收回成本的时间为:

10/28.4=0.35(运行年)

从以上计算看出,单台循环水泵经双速改造后,只要连续投运1225小时,约1个半月即能收回成本,极具投资价值。因循环水泵在厂用电中约占0.09,改造后对厂用电指标的贡献也是明显的。另外,低速运行后泵和电机的机械磨损下降,也会降低维护成本。

6 电机改双速的风险控制

从已经完成双速改造投运的循环水泵情况看,石家庄热电厂、邯郸热电厂、邯峰电厂、西柏坡电厂等,均为立式斜流泵,未对泵体做任何改动。单台运行时间多已超过1万小时,节能效果明显,泵的运行未发现异常。单从泵的角度看,并不存在改造风险。

西柏坡电厂30万机组的循环水泵改造后,电机运行在低速时,出现温度偏高、振动和噪音偏大等问题,分析认为定子绕组设计不合理,多极状态下(低速)定转子槽对应性差,运行中产生谐波使电机出现大量附加损耗,这些损耗表现为发热、振动及噪声。

从出现问题的改造项目分析,有以下看法:改造失败的机率并不大,改造失败的原因与改前设计有关,只要改造前认真设计,改造后通过性能试验把关,是可以规避风险的。因此,选择好改造厂家,事先评估改造方案,把好施工工艺和出厂试验关,可以降低改造风险。

7 变极调速与变频调速的比较

电气专业的节能重点,是对有调整空间的泵和风机电机进行调速,调速方式有多种,根据交流电动机的转速公式n=60f/p,最直接有效的方式就是变频和变极调速。随着大功率整流逆变元件的成熟应用,变频改造尤其是高压电机的变频改造工作已经广泛开展。变频和变极调速节能改造各有优缺点,可根据实际情况选用。一般变频法适用于频繁调整且需要调控性能较好的场合,比如电厂的送、引风机、给水泵、凝结泵、增压风机等。变极法较适用于无需频繁调整的转机如循环水泵的改造。

变频调速可实现无极调速,可根据机组负荷变化跟踪调节,可获得最好节能效果。二级变极调速不能实现无级调速,不能充分挖掘节能空间。

变频调速电机可实现软启动,对电网无冲击,更有利于延长电机寿命。变极调速不能实现软启动,只是降低转速后对设备损耗有一定益处。

变频改造需增加变频装置,需改造相应的一、二次电力和控制线路,改变DCS控制模式。还需为变频装置安装专用机房,需配空调降温设备。因此投资较大,改造周期长。改造后需专业人员进行维护工作。双速改造利用原电机,不改变原电机结构仅改换定子绕组,不添置任何新设备,需要时对电机接线进行改接,简单易行。投资少,见效快。

变频装置元件多,故障机率高,受环境影响较大,变频电源含有高频和脉冲高电压成份,对电源及电机有谐波污染,可靠性不如变极调速高。

变频调速因投资较高,收回成本一般在一年半以上。双速改造收回成本一般在半年左右。因此双速改造性价比较高。

参考文献:

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[2]姜磊.米东区集中供热管网水力平衡调试技术几点探索[J].价值工程,2010(24).

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