北皂煤矿海域三采区放顶煤液压支架选型与应用研究

时间:2022-07-12 05:31:44

北皂煤矿海域三采区放顶煤液压支架选型与应用研究

(山东能源龙口矿业集团有限公司,山东 龙口 265700)

摘 要:通过海域矿压实际测量,详细分析海域采场顶板运动规律及支架载荷特征,综合考虑矿井设备三机配套及矿井实际提升、运输能力,选择适合于海域特点的ZF7200放顶煤综采支架进行生产,满足了矿井顶底板支护管理及安全高效生产需要,取得较好的安全、技术、经济效果。

关键词:海域;液压支架;受力分析

北皂煤矿自2006年8月份至今,采用放顶煤综放工艺先后回采了H2103、H2106、H2102、H2108、H2105、H2303六个工作面。海域工作面使用放顶煤液压支架回采以来,正常条件下对控顶区暴露的顶、底板给予适当的支护,随海域回采范围的逐步扩展,液压支架在适应海域特殊的地质条件方面也暴露出较多的问题,工作面回采过程中,支架出现了结构件开焊、销轴弯曲、安全阀开启频繁、立柱涨缸等情况,特别是安全阀失效后的立柱涨缸问题,严重影响影响了安全回采。原有支架已不适应海域三采区现有地质条件,为确保三采区安全回采需要,急需论证新型支架设备以满足安全生产需要。

海域三采区工作面煤层赋存条件复杂。工作面在横跨宽缓的HY向斜,位于HY向斜西翼,停采线位于HY向斜轴部,煤层产状变化较大。工作面东侧为三采回风巷,西侧为-200第四系防水煤柱和BH7钻孔,南侧为H2304设计工作面、HF-12、SF-15断层,北侧为H2302设计工作面、XF-30、XF-31断层、XF-36断层、XF-37断层。地表为海水覆盖,海水深度12~14.0m。第四系地层底界标高为-65~-79m,煤层底板标高为-200~-344m。此条件下对于选择合适的液压支架难度大。

1 支架的选型与支架的结构设计

(1)对支架的要求,选择合理、适用的支架架型成为海域三采区综放高产高效能否成功的关键。通过对目前国内外有关综采放顶煤液压支架的调研考察,对工作面放顶煤液压支架架型提出如下要求:1)支架要有较高的稳定性和抗扭性能,并配备可靠的防倒防滑系统;2)满足北皂矿现用三机配套的要求;3)满足北皂矿现有的提升能力、巷道运输尺寸要求; 4)有较好的仰采、俯采性能;5)放煤口通畅,操作灵活可靠; 6)保证足够的通风断面。

根据以上要求选定了四柱式的ZF7200放顶煤液压支架架型。

(2)ZF7200型放顶煤液压支架的主要技术参数及结构特点。结构图(图1)和工作特性曲线(图2)。放顶煤支架主要技术参数: 高度/mm 2000/3200 工作阻力/kN 7200 初撑力/kN 5706 中心距/mm 1500 支架宽度/mm 1430/1600 支护强度/MPa 0.95 底板比压/MPa 2.35 质量/kg 11500 泵站压力/MPa 31.5

(3)主要结构特点。1)支架为支撑掩护式,前连杆为Y型,后连杆为I型单连杆,既保证了支架整体有较高的稳定性、抗扭性及抗侧向力,同时又保证了架间前后有足够的人、运料通道及后部输送机的管理、维修空间;2)顶梁结构为整体顶梁带内伸缩梁结构,侧护板护至顶梁前端,保证了顶梁前端有足够的支撑力及很好的封闭性能,伸缩梁可进行超前及时支护和有效控制煤壁片帮;3)放煤机构为可摆动尾梁带插板结构,既实现了连续敞开的放煤窗口,同时又可随时封闭老塘的矸石,尾梁和插板还可以松动顶煤和切碎大块煤及矸石。这种放煤机构放煤效果好,回收率高,煤尘小;4)该支架结构件选用了高强度板材,使该支架的重量比同类型、同配套设备的支架重量减少3000kg;5)通风断面大,顶梁平衡区的范围较大,适应外载荷力影响变化的能力强。

2 放顶煤液压支架应用情况

通过在线监测以及现场实测海域煤2底板比压测试数据,为支架选型参数提供了科学的依据,满足了现场安全生产的需要。 三采区工作面ZF7200放顶煤液压支架的投入,从支架对矿山压力控制效果来看,ZF7200型支架支护强度及支护能力方面具有较强适应力,减少了工作面开面放炮起顶及配件维修更换工作,满足了顶底板支护管理及矿井安全高效生产需要,取得较好的安全、技术、经济效果。

3 结语

(1)通过海域三采区工作面支架选型分析及论证,综合考虑设备三机配套及矿井实际提升、运输能力,选择适合于海域特点的ZF7200放顶煤液压支架进行生产,液压支架的支护强度及支护能力方面具有较强适应力,满足了顶底板支护管理及矿井安全高效生产需要,社会效益巨大。

(2)ZF7200综采支架的投入,减少了工作面开面放炮起顶及配件维修更换工作,节约了设备投资成本,保证了矿井海域工作面的正常接续,为实现全年产量目标奠定坚实的基础。

(3)ZF7200综采支架的投入,减少了工作面开面初期放炮起顶工作,工作面开面后较快进入正常生产,根据统计,三采区工作面比其它海域工作面提前4-5天进入正常生产,按3000吨/天产量及400元/T计算,提前实现产值600万元;减少开面窝工损失约18万元。

(4)ZF7200综采支架的投入,减少了设备配件损耗及维修人工成本,以H2303工作面配件实耗统计(80万元),预计H2107面生产期间节省设备维修投入200万元。

作者简介: 郜勇(1969-),河南巩义人,工程师,主要从事:煤矿机械的制造、维修工作。

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