鄯善县2#配气站现状情况分析

时间:2022-05-24 10:29:56

鄯善县2#配气站现状情况分析

1、引言

通过在实际工作过程中的经历,对鄯善县安洁燃气公司2#配气站现状进行简要分析,从流程、设备原因查找需要改善的现状。

2、正文

鄯善县安洁燃气有限责任公司2#配气站承担着县城的居民、加气站用气,28km管道和场站建设于1992年,目前已投产运行了20年。

2#配气站现状流程的分离器在新捷燃气公司收购之前一直处于停用状态,目前通过28km管线到达2#配气站的天然气未经过分离处理,建议在配气站内增加重力或离心式分离器对进站来气中悬浮的固、液相杂质进行分离处理,以降低站内管道及设备的输送负荷、防止或降低腐蚀或堵塞的发生、保证管道与设备安全可靠运行。

2#配气站现状流程去往县城3座加气站、吐哈井下公司和吐哈钻井公司的流程上没有设置过滤器,站内唯一的过滤器是由华宇燃气公司于多年前安装在去往县城华宇燃气管网的流程上。

可以在站内的3座加气站供气汇管和下游吐哈井下公司、吐哈钻井公司的供气汇管前分别设置或每块流量计前的管道上设置过滤器。用以改善站内对下游的流量计的工作环境。

2#配气站调压器无超压保护,因该配气站担负着鄯善县城所有用户的供气任务,特别是鄯善县民用气管网所带用户较多,当调压器出现故障可能会导致调压器的出口压力超出下游管线和设备的压力上限,对站内和下游的管线、设备造成安全隐患。站内流程上未设置备用或监视作用的调压设备,一旦调压设备出现故障可能导致鄯善县城大面积停气。

建议在调压器前的流程管线上设置超压切断阀,超压切断阀切断压力设定值应与后端调压器设定的出口压力相匹配,且设定的自动切断压力稍高于调压器设定的出口压力。如果一旦发生调压器故障导致出口压力超出调压器设定值,此时达到超压切断阀的设定值时可以实现该条流程自动切断保护流程下游的管线和设备。

优化调压流程,按照调压器串、并联工作原理,在原管道上串联或新增一条管道并联安装一台调压器,都采取同一取压点,如下图所示:

对于串联工作监视式和并联监控工作式都遵循“谁低谁工作”的原则,也就是哪个调压器设定的出口压力低,则该调压器为工作调压器。

站内部分管道通径较小,较难满足日益增加的供气需求,由于该站设计建设与20年前,当时的下游用户数量无法与目前相比较,站内管线设备在冬季供气高峰期时常出现过载。尤其是站内为县城3座加气站和鄯善县民用气管网供气的流程管道通径为DN100,在用气高峰期时流量可达10000m3/h以上,当冬季进站压力在0.6Mpa以下时,下游用气量不断增加,导致此时小通径管道的单位长度压降增加,因此近几年鄯善县城冬季频繁出现供气紧张,特别是在每天的用气高峰时段的几个小时只能采取关闭县城加气站才能保障民用气管网的用气量。

目前连接县城2#配气站的28km管线采用的是φ273钢管,输送能力可以满足县城用气,通过扩大站内流程管道的通径可以有效改善鄯善县城冬季供气紧张的局面。

站内大多数阀门采用的是明杆式闸板阀,鄯善地区春秋季节沙尘暴较为频繁,刚刚维护过的阀门阀杆上易沾尘土,增加了日常维护保养工作强度,可更换为带传动机构的阀门等。

站内加臭设备注入点不够合理,目前只有供应吐哈井下公司和吐哈钻井公司的天然气在站内通过加臭机加注了四氢噻吩,特别是输送给鄯善县城民用气管网的天然气一直都未进行过加臭处理,不经给公司的安全生产工作带来了较大风险,也直接影响了下游用户的用气安全,针对该种情况必须重新设置站内加臭注入点。

参考文献:

[1]李长俊《天然气管道输送》(石油工业出版社) 2000年11月

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