区块优化补孔措施挖潜剩余油

时间:2022-04-17 06:35:41

1 前言

虽然目前X区块已进入高含水开采阶段,但从取心井资料和数模结果看,还存在一定比例的低未水洗厚度和零散剩余油分布,尤其在注采关系不完善、井网控制不住的部位还存在一定量的剩余油。对于一些不具备加密开采条件的高度分散的剩余油,可以通过补孔完善单砂体注采关系,进行剩余油的挖潜。近两年,X区块在精细地质研究和油藏数值模拟方面做了大量工作,全面完成了精细储层描述,准确地揭示了砂体的客观存在形态和接触关系,使砂体的空间展布更为清楚,为完善单砂体注采关系提供了可靠的地质依据。

为此,充分运用精细地质和油藏数值模拟研究成果,利用三次加密后的井网,通过补孔措施进一步完善单砂体注采关系,可对剩余油进行有效挖潜。

2 补孔的具体做法

2.1 低效井补孔

X区块低效井主要是三次加密井,由于三次加密井的开采ZY表外及表内薄层,油层发育差,投产时有近94%的井是限流法完井。在限流段,由于炮眼的直径较小,随注水受效,油井产液强度和炮眼磨阻不断增大,在一些出液能力较强的油层出现非径向流,阻碍了产能的进一步增大。导致三次加密井递减速度加快,使三次加密井中部分高效井变为低效井、无效井,对这部分井层及时进行补孔,可以降低井筒附近的渗流阻力,释放油层产能。只施实原层补孔措施,不仅增油量较低,改善井筒附近油层渗流条件的能力也非常有限。一般射孔弹穿深为0.5-0.6m,最新研究的1m弹穿深最大也只能达到0.8m,由于穿透半径小,改善油层能力非常有限。从累计增油量方面看,补射剩余油潜力层的措施,效果较好。统计13口低效井,平均单井射开砂岩15.2m,有效4.1m,平均单井日产液由补孔前7t,提高到补孔后23t,平均单井增液16t,平均单井日产油量由补孔前0.5t,提高到补孔后3.0t,平均单井增油2.5t,含水由补孔前91.9%,下降到补孔后87.1%,下降4.8%,通过对低效井补孔,完善单砂体。

2.2 通过补孔完善注采关系、改善油层动用厚度

部分窄小河道砂体由于调整井未射孔注采不完善。统计X区块窄小河道砂体的水驱控制程度只有75.9%,低于全区水驱控制程度9.4个百分点,且以单向连通为主(见表2-2-1)。

同时利用精细油藏描述和油藏数值模拟结果,逐井逐层分析剩余油潜力,制定油井补孔方案。

例如:O1采油井是位于X区块的一口三次加密调整井, 2008年7月份投产,投产初期日产液8.8t,日产油2.4t,含水72%,流压1.57MPa,Z、Y两套层系合采。原始地层压力11.08MPa,油层中部深度1052.8m。完井时射开26小层,射开砂岩厚度29.5m,有效厚度7.3m。该井位于49#断层附近,连通3口注水井,分别是W1、W2、W3。O1井位于断层边部,在YⅠ22层于窄河道边部,注水井点、采出井点较少,含油饱和度较高,注采关系不完善,决定对该层进行补孔,同时为提高杏O1井供液能力,对W2井的YⅠ22层进行补孔。补孔后,O1井日产液增加20t/d,日产油增加10.2t/d。在YⅠ22层沉积单元,周围3口水井平均单井连通方向由2.3个增加到3.6个,三向以上连通比例由24.1%增加到100%。从补孔后测得的产液剖面看,补孔层相对产液量为52.94%,绝对产液量为13.5t,含水率为40.0%。目前该井生产状况良好,日产液21t/d,日产油10.3t/d,含水率51.0%,补孔措施长期有效,已累计增油432.5t。该井补孔层增油效果显著,通过补孔完善注采关系后,部分剩余油得到充分利用。

补孔措施是完善注采关系和治理低效井的有效手段之一。2011年X区块实施油井补孔35口井,单砂体内局部注采关系得到完善,低效井得到有效治理。连通的81口注水井,连通方向数由2.1个增加到2.8个,增加了218个层,缓解了局部区域注大于采的矛盾,改善了注水井的吸水状况。35口井平均补开砂岩厚度14.6m,有效厚度3.6m,补孔后单井日增液18t/d,日增油2.7t/d,含水率下降3.2个百分点。为改善油井供液状况,实施注水井补孔11口井,补孔后平均单井日增注36m3/d。

4 结论

①低效井治理中采取补孔措施,增加接替潜力层,是改善低效井开发效果、进行剩余油挖潜的重要手段。

②发育窄小河道砂体为主的YⅠ1、2油层,受平面矛盾影响,剩余油主要分布在注采不完善及河道边部区域。

③限流法压裂投产的井,单独进行补孔的效果一般,结合进行补压、补堵增油效果较好。

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