低温特效冷堆前处理工艺实践

时间:2022-10-06 03:04:58

低温特效冷堆前处理工艺实践

印染行业的节能减排需要依托新工艺、新设备,而印染工艺的创新离不开染化料、助剂的创新,通过配套的节能高效新型纺织化学品才能实现工艺的节水、节能。采用低温高效前处理助剂通过重冷堆工艺,再经过简单的一次热水洗,完成传统前处理退、煮、漂所有加工流程是目前一项重要的节能减排技术。

低温特效冷堆前处理颠覆了传统前处理工艺高温、高碱的要求,低温、温和的处理条件使处理后的织物纤维损伤轻、失重小,且大大缩短了蜡印产品前后23道工序的加工流程。与常规碱氧一浴冷堆相比,本工艺的优势在于处理后织物可获得优异的毛效和良好的退浆率。这种低碳的处理工艺,大大缩减了蒸汽的用量,节约了人力以及水、电等生产成本,同时能够改善前处理车间高湿、高热的恶劣环境。

1 小样实验

1.1 实验材料

蜡染纯棉梭织布,纱线24S/24S,密度72×60(根/英寸)。

特效冷堆前处理助剂FORYL MAG:科凯精细化工推出的一款集渗透、乳化、螯合、分散、稳定双氧水于一体的高效复合纺织化学助剂产品。它具有较好的精练去杂效果,更能有效地吸附螯合工作液或纤维中的重金属离子,很好控制双氧水的分解速度。它使前处理工艺变得简单化、合理化、经济化,是对传统退/煮/漂工艺的变革。采用该助剂仅需冷堆16 ~ 20 h,后经热水洗涤即可达到 6 级以上的退浆率和很好的毛效,可满足后道染色工序的要求。

1.2 工艺条件

工艺配方:

FORYL MAG(g/L) 5 ~ 25

NaOH(g/L) 5 ~ 60

H2O2(100%,g/L) 5 ~ 26两浸两轧,轧余率50% ~ 100%,室温下保温堆置 0 ~36 h。

1.3 指标及测试方法

(1)断裂强力:参照ASTMD5034-95(2001)《纺织品断裂及延伸性测试》方法测试。

(2)白度:采用白度测试仪进行测定。

(3)毛效:取 5 cm×20 cm布条固定在毛效测试支架上,布的一端垂直浸入溶液中 2 cm,记录30 min后溶液上升高度,取最低值。

1.4.4 冷堆时间的影响

双氧水的分解率会对织物的白度和退浆效果产生影响,而冷堆时长则直接决定着分解率的高低。在以上单因素实验的基础上,为确定合理的冷堆时间,将浸轧工作液后的织物进行不同时长的堆置(25 ℃),并分别测试处理后织物中的双氧水残留量,以计算其分解率,结果如图 1 所示。

2.2 工艺流程

烧毛浸轧工作液(二浸二轧,轧余率≥85%)室温堆置16 h 5 格热水洗(温度依次为 95 ~ 100、95 ~ 100、90 ~ 95、85 ~ 90、75 ~ 80 ℃)。

3 成本分析

目前愉悦家纺采用常规碱氧一浴一步法前处理工艺,所用化学品平均成本约0.06元/m。经过对连续生产的消耗计算,采用新工艺每缸工作液(1 000 L)可以处理坯布7 500 m左右,化学品平均成本约为0.05元/m,相比之下,每米布的化学原料成本可降低约0.01元。新工艺采用低温处理,蒸汽用量、能耗相应下降。对于24S/24S普通真蜡品种,低温冷堆前处理工艺较传统的碱氧一浴工艺,节约了60 min的100 ℃汽蒸处理环节及 3 ~ 4 格热水洗槽耗汽,综合统计,节约蒸汽量在0.15 kg/m左右。按目前的蒸汽价格0.2元/kg计算,可节约蒸汽费用约0.03元/m。再考虑到水耗和能耗的减少,新工艺的综合生产成本至少可降低0.02元/m。

4 总结

与常用前处理助剂不同,特效冷堆助剂FORYL MAG显阳离子性,在室温条件下即可将布面蜡质乳化掉。经小样实验、大车实践,最佳的低温冷堆工艺条件为:NaOH,25~ 30 g/L;FORYL MAG,20 g/L;H2O2(100%),22 g/L;轧余率≥85%;室温下堆置16 h。

低温前处理工艺具有多方面的优势:采用新工艺加工后的织物,强力损伤低,退浆率高,提高了产品的品质;低温处理环境有助于改善车间的生产环境。新工艺的最大优势在于无需汽蒸处理,节能显著,符合节能减排的倡议。与现用工艺相比,低温前处理工艺的综合成本更低,有很好的应用前景,值得在蜡染印染厂推广。

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