孤岛中一区馆4单元南断层附近剩余油潜力及挖潜措施

时间:2022-10-02 02:52:19

摘要:孤岛油田中一区馆4单元经过三十年的开发,水淹程度严重,产量递减大。通过2005年后新钻井及密闭取芯井钻遇馆4砂层组的测井解释成果,结合油水井PND监测资料,对剩余油状况进行再认识,为单元的调整挖潜提供依据。在深化油藏认识的基础上,挖掘断层边部剩余油潜力,进一步完善注采对应关系,是馆4后续水驱单元提高储量动用程度、改善开发效果的重要手段。

关键词:Ng4单元 南断层 剩余油 挖潜

1井区概况

孤岛油田中一区Ng4单元位于孤岛油田主体部位的顶部,南北被两条大断层切割,东西两边与中二区和西区自然连接,西南部为Ng3-6层系。含油面积1.18km2,地质储量332×104t。

1.1构造特征

地层倾角1度左右,由南向北倾斜,埋藏深度一般在1211-1248m。

1.2储层特征

主力层42、44,平均效厚7.6m,连通状况良好,渗透率3601×10-3μm2。

1.3流体性质

地面原油粘度1105mPa.s,密度0.953g/cm3,地层水矿化度7010mg/L。

1.4开发简历

中一区馆4单元经过多次井网调整后,目前采用270*150m的行列注采井网,馆4砂层组1997.1月投入注聚开发,2000.9月转入后续水驱。,目前注聚已基本失效,进入特高含水期。

1.5开发现状

中一区南Ng4单元井区内油井开井18口,日液水平871t/d,日油水平102t/d,综合含水89.1%,液面405m,水井开井12口,日注1546m3/d,注采比1.20,采出程度37.7%,采油速度1.12%。

2开发特点

2.1井网完善状况较差

中一区Ng4南断层井区由于南与中二南相接,北与中一区Ng3-6相邻,井网完善程度较差,且井区内光油管井和注水问题井较多,共有8口,占水井开井数的66.7%。

2.2储量动用状况不均

平面上:由于受储层性质及注采井网的影响,各井区储量动用程度差异较大。在断层边部18P405井区采出程度高,16XN403井区采出程度低。

纵向上:主力层与非主力层之间存在着明显的非均质性,层间动用程度存在一定的差异。从统计结果来看,42层采出程度为41.3%,43层采出程度为27.7%,44层采出程度为43.2%,42、44层采出程度明显高于43层采出程度,但剩余地质储量仍分布在主力层。

2.3地层能量保持状况不均

统计中一区Ng4南断层附近历年的压力资料分析,目前馆4单元平均地层压力为11.85Mpa,各主力层间地层压力差别不大,42层地层压力为11.94Mpa,44层地层压力为11.75Mpa。从中一区馆4单元的2008年12月液面分布来看,在断层边部液面普遍较深,馆4平均液面405米。

2.4水淹状况不均

中一区馆4单元在经历了注水、注聚、后续水驱三个阶段的开发后,进入特高含水阶段,水淹状况严重。从平面上看,馆4单元均是在断层一线水淹程度较轻,在井网外侧注采对应率低的井区水淹程度轻;纵向上看,42层平均含水为92.7%,44层平均含水为72.4%,层间水淹程度差异大。

3剩余油分布规律

3.1平面剩余油分布规律

3.1.1井网不完善区域剩余油富集

中一区Ng4南断层附近井网完善程度较差,采出程度较低。从剩余地质储量分布来看,南部断层井区的采出程度仅为37.3%,远低于Ng4单元52.3%的平均水平。

3.1.2油水井井排间剩余油富集

中一区馆4砂层组为行列式注采井网,受注采对应的影响,油水井井排间含油饱和度有所差异,油井排间含油饱和度为45.54%,油水井井排间含油饱和度为46.72%,水井井排间含油饱和度为49.41%,排间剩余油富集。从SNP解释来看,以水井17N51为例,该井位于水井排间,含油饱和度为35.5%;水井14-914位于油水井排间,含油饱和度为30.4%。

3.1.3与中二区结合部剩余油富集

中一区Ng4单元南接中一区Ng3-6单元结合部区域的11X02与8-42 相距300米,中间无采液井点,储量基本未动用;北部与中二南相接,结合部区域油层发育较好,平均厚度10米左右,42层平均剩余油饱和度54.7%。

3.2层间剩余油分布规律

结合42层的剩余油饱和度和砂厚,中一区Ng4南断层附近42层剩余油饱和度较高,且砂体厚度大 ,连片分布,所以虽然采出程度已达41.3%,但仍有很大的挖潜空间;而从44层的剩余油饱和度分布和砂厚也可以看出,44层的剩余油饱和度在靠近断层边部的区域较大,随井网向北延伸,饱和度变小;但总体来说,主力层42、44层的剩余油饱和度均在50%以上。

3.3层内剩余油分布规律

3.3.1正韵律油层顶部剩余油富集

中一区Ng4砂层组为典型的正韵律沉积,储层物性好、厚度大,底部渗透性好,在重力作用下,边水及注入水沿油层下部窜流,致使油层底部水淹严重,剩余油在顶部富集。从油井分析:以15X5221为例,该井44层顶部含油饱和度较高,达60%,明显高于底部40%的平均水平,反映出厚油层顶部剩余油相对富集。

3.3.2夹层对层内剩余油的影响

研究表明,厚油层内夹层发育的井区,夹层上部的油层的水淹程度要明显的低于夹层下部的油层。夹层在一定程度上起到了阻止上部油层水淹的作用。以13XJ9为例,该井44层存在两个夹层,夹层附近的含油饱和度达40%,渗透率达500×10-3μm2。

4主要调整措施及效果

4.1精治水井

中一区Ng4南断层附近井区水井共开井12口。光油管井5口,3口为多层合注,导致地下分水不清;同时,截止到2008年12月,欠注井有4口,欠注井较多,使得井区液面较深,地层能量不足,低液低效油井较多。为解决水井分水不清及欠注等问题,我们进行了以提高注水量为目的的水井治理工作:测调换管柱4井次、分注1井次、流程改造2井次,日增注148m3/d。

4.2通过卡改、补孔等措施改善储量动用状况

在水井治理的同时,近几年我们通过对断层边部油藏的重新认识,采取卡改、补孔等措施有效改善储量动用状况。主要做法有以下几点:

一是通过油井上返挖掘井间剩余油,共实施2口,累计增油3398t。如16-505井,原生产56层,2010年4月作业时发现套管事故,带病生产,液量仅6.5t/d,对该井进行分析:44层地质储量为1.7293×104t。于2010年7月对其实施丢封56补孔44的措施,措施实施后日产液量为31t/d,日产油量为12.7t/d,日增油12t/d,。

二是积极治理事故井。14-5为Ng4南断层边部的一口高产井,其日油水平达15t/d,但于2011年3月1日断脱关井,结合Ng4单元剩余地质储量分布,该井所在井组剩余油富集,所以我们积极对其进行治理,在检螺杆泵作业过程中发现套管问题腐蚀漏失:后对该井发放了封堵检下泵的方案,14-5开井后日油水平达到18.2t/d。

4.3结合动静态资料,加强注采调整

在特高含水阶段,注采调整仍然是控水稳油的重要手段。中一区Ng4单元东南部与中一区馆3-6注聚区相接,我们抓住了Ng3-6注聚的有利时机,进行了一系列的注采调整工作。首先为了对Ng3-6注聚实施引效,同时保证井区的地层能量,我们对井区边部的11XNB5实施降水,下调配注由100m3/d下调至50m3/d;再对边部的12CN5、13XN4实施了周期注水,10天一周期。实施了以上的调整之后,井区的9-406、12-407、14-5含水均有大幅度下降,综合含水由95%下降至80%。

通过挖潜和调整,中一区南断层边部井区日油水平达102t/d,含水89.1%,与2010年1月相比,日油水平上升了34t/d,含水下降了3.2%。

5结论与认识

(1)断层附近剩余油富集,可通过更新完善等手段挖掘断层一线剩余油。

(2)注采调整仍是特高含水期控水稳油的重要措施。

(3)在剩余油富集区域,实施高含水井层间接替措施,可有效改善后续水驱阶段的开发效果。

(4)在结合部位的井网控制程度差的井区,可进行完善扩边,提高储量动用程度。

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