时间:2022-09-13 06:16:48
摘要:¢965立式除髓机。应用广泛,全国大约有五百多台这种型号的设备。该设备的转子重1141KG,转速1460r/min,配用电机功率132KW。由于动平衡的原因,运转时极易产生震动,轴承烧损,故障较多。对¢965立式除髓机如何进行改造,有个成功的改造经验。本文就此介绍该设备的改造及效果。
关键词:除髓机;转子;动平衡;功率;除髓率
1、问题的提出:
立式除髓机是靠蔗渣本身的重力进料和卸料,转子高速旋转产生的离心力使纤维束在筛网内延螺旋分离蔗髓!由于转子重、大,飞锤的磨损重量损失,动平衡很差。在高速旋转下,产生震动,轴承烧损。
该设备的特点是:设备重;功率大;转速高;结构复杂,检修工作量大。要更换轴承需要五、六个工作日,影响安全生产,如何解决这个问题,首先是解决动平衡,使其震动减少到最小。最好的方法是减轻转子重量。既要减轻转子重量,又要保证设备性能,不降低设备的生产能力,不增加负载,提高除髓率。
2、除髓机的结构及工作原理:
2.2、除髓机的结构:
蔗渣除髓机由电机、机架、分料斗、如料斗、筛网、转子、联轴器、等组成。图(1)
2.2、除髓机的工作原理:
电机通过联轴器带动转子高速旋转,蔗渣从入料斗靠自身重力进入旋转的转子上方,在离心力的作用下,蔗渣分布在转子与筛网之间,转子上的飞锤左螺旋有序排列,转子顺时针旋转,蔗渣在筛网内,在转子及飞锤的作用下,相互撞击、向外、向下延螺旋运动,纤维与蔗髓分离。蔗髓通过筛网,取得除髓效果。
3、除髓机的改造:
3.1除髓机的改造主要是对除髓机转子结构型式的改变,飞锤型式、飞锤数量的改变。
3.1.1转子结构的改变:
3.1.1.1原设计的转子,转鼓是个圆柱体,转鼓直径¢540mm;高640mm。在转鼓圆柱面上装有48支飞锤,锤长145-245mm主轴装在转鼓中心,构成转子。转子总重1141KG。转子与筛网最小间隙15mm.图(2)
3.1.1.2新设计的转子,转鼓也是个圆柱体,转鼓直径¢300mm,高640mm。在转鼓圆柱面上装有24支飞锤,锤长270-330mm。转鼓上方增装蔗渣分配盘直径¢540mm,主轴装在转鼓中心,构成转子。转子总重603KG。转子总重比原设计减少538KG。转子与筛网最小间隙45mm.最小间隙比原设计大30mm。图(3)
3.1.2飞锤型式及数量:
3.1.2.1原设计的飞锤型式及数量
原设计的飞锤,燕尾式直板锤,燕尾柄厚度16mm锤头60mm×60mm×32mm。图(4)。旋转时锤头直接撞击蔗渣产生离心力,并使蔗渣相互撞击。燕尾柄厚度较薄,重量集中锤末端。曾发生在应力集中处断裂。
飞锤数量:6×8=48件
L(mm)
245
235
225
215
185
145
数量
8
8
8
8
8
8
3.1.2.2新设计的飞锤型式及数量:
新飞锤是燕尾式斜面锤,厚度30mm,图(5)。斜锤面减轻飞锤末端重量。旋转时锤头斜面撞击蔗渣,产生离心力,并使蔗渣相互撞击。离心比直锤产生的更大。
飞锤数量:6×4=24件
L(mm)
330
310
300
290
280
270
数量
4
4
4
4
4
4
3.3改造后除髓机的工作原理:
蔗渣靠自身重力进入旋转的转子上方,蔗渣分配盘上,在离心力的作用下,蔗渣均匀分布在转子与筛网之间,转子上的飞锤左螺旋(大螺旋角)有序排列,转子顺时针旋转,飞锤斜面向外推力,蔗渣在筛网内,在转子飞锤的作用下,蔗渣相互撞击、向外、向下延螺旋运动,纤维与蔗髓分离。蔗髓通过筛网,取得除髓效果。
3.4分配盘、飞锤数量、飞锤斜面及转子与筛网最小间隙的作用
3.4.1分配盘的作用:
分配盘的第一个作用,分配蔗渣作用。克服原设计蔗渣落入转鼓与筛网之间不均的现象。蔗渣落在高速旋转的分配盘上,在离心力作用下,蔗渣有效地均匀分配在转鼓与筛网的四周,更有效的利用筛网的表面积。提高除髓率和产量。
分配盘的第二个作用,平衡作用。分配盘是一个钢制圆盘,具有一定的质量,而且靠近轴承(支点),它是一个平蘅器(盘)。转子组装后动平衡校正,平衡块焊在盘下。
3.4.2减少飞锤数量的作用:
飞锤数量的减少降低了转鼓的重量,减轻负载,减小震动。
3.4.3飞锤斜面的作用:
飞锤数量的减少是降低了离心力,飞锤斜面在高速旋转时产生的推力却增加了离心力。
3.4.4加大转子与筛网最小间隙的作用:
转子与筛网最小间隙原设计太小,仅15mm,转子在1400r/min高速旋转下,蔗渣纤维较难通过飞锤旋转区域下落,加大转子与筛网最小间隙给蔗渣纤维让出下落空间。减轻了设备的负载和增加产量。
4、除髓机改造前后的设备性能、生产能力、功率、除髓率、比较:
福糖公司制浆厂于20__年对六台¢965立式除髓机进行改造,取得极佳效益,设备运转平稳。而且保证设备性能,既不降低设备的生产能力,也没增加设备负载,又提高除髓率。其改造前后的设备性能、生产能力、功率、除髓率、比较见下表:
序号
项目
改造前
改造后
1
生产能力(T/h)
23T/h
28T/h
2
电机电流(A)
150
90
3
除髓率()
21
30
通过两年运行,六台¢965立式除髓机没有发生故障,例行设备维护,设备故障率接近零。
参考文献:
[1]机械设计手册化学工业出版社1883
[2]窦正远甘蔗渣制浆造纸华南理工大学出版社1990