变频器常见故障检测及处理方法

时间:2022-09-13 04:06:09

变频器常见故障检测及处理方法

【摘要】变频器由于性能优越,效果好,受到了工业领域的欢迎,得到了推广。变频器由于集成度高,功能强大,其运行的好坏,跟安装的合理与否,系统设计的好坏和维护保养有很大关系。以下内容首先阐述变频器的工作原理,着重就变频器常见故障与处理展开深入分析。

【关键词】电力电子技术;变频器;故障检测处理

中图分类号: F406 文献标识码: A 文章编号:

一、引言

通常,用变频器对三相笼型异步电动机调速,通过调节频率可以实现对转速的平滑调节。因为当调节变频是变频器的自身特性,通过调节变频器的频率实现对三相笼型异步电动机调速,效果显著,立竿见影,在各种调速系统中效果最佳。变频器连接的电压不同导致其调速范围存在差异性,最小倍数为100,当前,变频器开始向更大调节范围发展。

二、变频器常见故障的检测与处理

虽然变频器使用广泛,性能较好,但是由于其设计复杂,结构多样,故障检测和处理难度极大。当变频器在正常运行的时候出现故障,原因一般只有两种。其一,变频器的硬件损坏。其二,没有按照正确方法使用。如果是硬件损坏,应当对硬件进行检测,更换。在硬件检测时,有一个捷径,首先要详细的分析单片机系统以外的电路结构上。因为单片机系统几乎不会出现故障,一旦出现问题也不容易被发现,事倍功半,得不偿失。当对变频器使用不当时,应当结合变频器自我检测功能进行故障排除,修复。

(一)无电压输出

重点检查主回路通道中所有开关、断路器、接触器及电力电子器件是否完好,导线接头有无接触不良或松脱。

(二)速度不稳定或不平稳调整

这种故障一般是由外部条件变化的影响,不规则,大多是短暂的,主要影响源作为电源电压不稳,负载变化和外界噪声干扰设置频率的变化等。

(三)过电压故障

这种故障往往发生在减速和制动单元,过电压的原因大多与中间电路和制动过程,是电源电压太高,一般大于10%;制动电阻值太大或损坏,不受电压负反馈回路的故障造成的能量及时中;滤波电容(电容)或故障检测电路。你应该仔细检查电容器有无异味,颜色,安全阀是扩大,无变形和渗漏的盒子。

(四)低电压故障

在功率低电压故障的主要问题。如果交流电源电压过低或缺相,电源变压器的容量太小,逆变桥整流二极管损坏等。

三、处理实例

(一)变频器过热导致故障

2012年11月3日,某4#机组运行中,负荷110MW,一次风机变频运行。4月1日一次风机自动切工频,故障信号“B3、B2单元故障”,报警灯亮,经过检修检查后发现B2、B3两个变频器功率单元故障,联系厂家对变频器移相变压器进行了检查,发现在B相二次侧绕组部分有烧损的痕迹。

经过检查后判断为B相过热造成功率单元损坏,然后发现高压变频装置的冷却风道有异物存在,堵塞了散热通道,导致散热不良,进而由于热量堆积引起移相变压器过热导致功率单元损坏。

通过对事故现象的分析,在后续进行了相应的整改,主要是对通风系统进行了改造,添加滤网避免异物进入。然后将损坏功率单元返厂更换,在移相变压器柜组底部增加冷却风机,形成对流的冷却风通道,增强变压器柜的冷却效果。将冷却风系统纳入日常维护巡查范围,及时检查冷却系统运行情况,将冷却风道接通室外,热风直接排出,及时投运6kV段室内空调系统运行。

控制方面则将冷却系统风扇跳闸接入报警信号,有任1台冷却风机跳闸时,DCS系统界面可以给出报警信号,便于及时处理。

(二)运行中输出电流波动

在系统改造完毕投运的初始半年内,4#、5#机组均出现在正常运行中,2台变频器其中1台输出电流出现波动,直接导致一次风量大幅波动,影响机组的安全运行。

2013年8月某时,故障前某5#机组负荷130MW,AGC运行,5#-1、5#-2机组一次风机电流均在60A左右,水冷风室压力12.9kPa、风量130m3/h.

故障时,5#-1机组一次风机电流突然由60A降至38A,立即解除变频器锁定,手动调整变频器增大电流,但变频器反馈反而向反方向降低,电流继续降至10A左右,立即解除5#-2机组一次风机变频器锁定,手动增加5#-2机组一次风机出力至最大(126A)。就地检查5#-1机组一次风机变频器,经检修检查确认5#-1机组一次风机变频器B3功率单元坏,检修更换功率单元后,重启风机恢复正常。

经过联系厂家及现场认真排查,发现变频器在低输出功率情况下易发生此种情况,初步判断为变频器输出电流有扰动造成风机出力变化,有可能是控制干扰。通过联系厂家重新处理了连接线缆的屏蔽接地,避免干扰信号的产生。同时在DCS逻辑组态中加入频率锁定功能,在机组稳定运行时,将变频器输出信号加以锁定,避免操作方面的干扰。为避免控制干扰,控制线路采用了屏蔽电缆且一侧接地,布线时避免控制线与动力线并行敷设在同一电缆托架内;变频器负载输出线同样采用屏蔽铠装电缆一端接地,以避免变频器对附近的仪表产生干扰。

(三)变频器逆变单元故障

2013年3月12日,某4#机组运行,100MW负荷,2台一次风机变频运行,光字牌发出功率单元故障报警,就地检查为4#-2机组一次风机变频装置“C2单元故障”报警灯亮,维持运行至停炉检修。

停炉后,经过仔细的检查,发现为C2功率单元内部电容充放电回路的连接螺丝熔断,从而引起功率单元故障,C2单元被切除。经过厂家分析认为,此螺丝处于功率单元内部的电容充放电回路连接处,需要持续承受高压直流电流,由于设备出厂时此处紧固螺丝没有紧固到位,造成接触不良,在运行中因长期承受运行电流导致过热而熔断。

后来针对该事故现象,采取的主要改进措施为:将故障的C2功率单元更换为备品,然后将C2功率单元返厂维修;详细检查其他功率单元相关回路,避免类似情况的发生。

(四)变频器瞬停

2013年2月某时,4#机组运行,负荷120MW,早班进行给水泵切换过程中,4#-1、4#-2机组变频器自动切换工频运行。

经过检查发现,因为给水泵电机功率较大,启动瞬间造成6kV母线电压下降且下降持续时间达2s,导致变频器瞬停保护动作。

由于电压型变频器功率单元具备大容量的电容器作为整流滤波环节,所以具有一定的储能性,在输入电压下降的情况下,可以维持运行一段时间。一般变频器可以承受30%电压下降和5个周期电源丧失,但是如果电压下降时间过长则造成变频装置自动切换工频运行。断电时间在100ms以内,没有影响,变频装置继续运行;断电时间到100ms以上,则启动瞬停保护,切换至工频旁路;如果连续断电,则不自动切换,风机停运。

通过和厂家的协调,将变频器失电瞬停保护电压定值相应降低,以满足在大容量辅机设备启动时电压下降需求,同时要求以后在启动给水泵等大容量设备之前,电气专业将6kV母线电压尽可能提高,躲开电压下降的区间,避免变频器停运保护动作。为了使控制柜的尺寸尽可能减少,必须使柜发热值尽可能减少。如果变频器的安装,散热器部分转换器的控制柜,将使变频器热70%释放到控制机柜外部。因为有大量发热大容量逆变器,从而更有效的大容量变频器。还可以用隔离板分隔体和散热器,散热器不影响频率转换器。这种效果也很好。变频器散热设计垂直安装基地,横着放热量的变化。冷却风扇上变频器功率稍大,具有冷却风扇。同时,还建议,空气冷却风扇安装在控制柜。进气添加防止灰尘进入控制柜的过滤器。注意控制柜和变频器风扇必需的,不能用其他装置来替代。

四、结束语

变频器由于集成度高,功能强大,在现代工业中广泛应用,其运行的好坏,跟安装的合理与否,系统设计的好坏和维护保养有很大关系。用户在使用时应注意观察,操作人员发现问题要及时,详细汇报,并要保护好故障的“现场”,处理技术人员认真地对故障原因进行分析和检查,这样可以最快找出故障原因,对症下药,药到病除,从而避免事故扩大化。

参考文献:

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[2]唐云岐.电力拖动控制线路与技能训练[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2012.

[3]陈伯时.电力拖动自动控制系统[M].北京:北京机械工业出版社,2012.

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