氨基磺酸-EDTA两步法协调清洗工艺研究及应用

时间:2022-08-09 08:28:26

氨基磺酸-EDTA两步法协调清洗工艺研究及应用

氨基磺酸-EDTA两步法协调清洗

工艺研究及应用

刘义

哈尔滨金晟实业有限公司 黑龙江哈尔滨市150040

摘要:针对一些运行周期长,锅炉水冷壁结量较大、清洗间隔时间较长的电站锅炉,为获得良好清洗效果以及对设备的充分保护,决定放弃传统的盐酸清洗法,因为该法临时系统庞杂,安装拆卸费时达一周之久,特别是对下联箱堵头的频繁焊割会对金属组织将产生有害影响,不利设备安全运行,因此决定采用两步酸清洗法,即氨基磺酸 EDTA协调清洗法。虽然药品价格较盐酸昂贵,但临时系统简单、腐蚀速率低、操作安全,且化学清洗后垢溶物呈溶解状态。根据对国内200MW以下机组的调查统计,EDTA协调法与之盐酸清洗对比,其总费用相对是高了一些,但出于安全及系统安装简便考虑,所以被广泛采用。

关键词:氨基磺酸初洗 ;EDTA清洗 ;钝化、

中图分类号:O625文献标识码:A

1.小型试验

管样试片面积与酸液比例1:3。

1.1管样:某电厂锅炉现场切割管样,呈褐黑色垢。

1.2试片:化工部标准20号钢试片。

1.3氨基磺酸初洗条件:

氨基磺酸10%、柠檬酸 1%、缓蚀剂:XOF0.5%、 0.3%VC、

温度:30-40℃ 、方式:静态水浴、时间;6-8h 。

1.4 EDTA协调清洗条件:

EDTA浓度:8%;缓蚀剂:乌洛托平0.3%、MBT0.03%、联氨0.2%;

温度:130℃~140℃ ;方式:不锈钢高压釜于恒温箱中;时间:8 h 。

1.5测试结果:

1.5.1垢量:平均 755.25.15g/m2;最大821.35mg/m2;

1.5.2氨基磺酸清洗腐蚀速度:0.192和0.256g/ m2h;

1.5.3 EDTA清洗腐蚀速度:0.299和0.269 g/ m2h;

1.5.4两步平均腐蚀速率0.254 g/ m2h;

1.5.5除垢率:经过氨基磺酸清洗后管样垢质大部除尽、EDTA清洗后管样内黑色垢质,已全部除净;

1.5.6外观描述:管样内的垢质经过两次清洗后全部除净,露出金属本体,呈钢灰色。试片表面完好,无点蚀、无镀铜、无过洗现象。

1.6试液分析

1.6.1氨基磺酸浓度10.18.62%,10.38.70%

1.6.2 EDTA浓度:8.02 5.68%;7.96% 5.3% ;

残液PH值 :5.94 和5.96 。

1.7结果:通过小型试验测试结果,验证两步法氨基磺酸-EDTA协调清洗是可行的。

2.两步法氨基磺酸-EDTA协调清洗在某电厂的应用

2.1清洗范围

炉本体,其中包括汽包,水冷壁、上升及下降管,以及所有的联箱。

2.2清洗工艺:

(1)氨基磺酸初洗、水冲洗、EDTA清洗、钝化、水冲洗;氨基磺酸初洗液的浓度10%,促进剂为1%,缓蚀剂 0.5%,Vc 0.3% ;开始时温度40℃,自然降温,维持8~10小时;

(2) EDTA浓度8%,pH 5.0~5.5,乌洛托品 0.3%,联氨 2000ml/L,MBT 0.03%, OP-100.01%,温度130~140℃,时间6~8 小时。钝化时pH值:8.5~9.5;时间:4~6小时。

3各阶段具体工艺要求:

3.1水压试验

清洗系统安装完毕后,进行水压试验,启动上药泵从定排母管上除盐水,上至汽包可见液位,停泵关闭清洗泵出口门,全面检查清洗系统。如有漏点应及时处理,直至缺陷消除。

3.2氨基磺酸初洗

氨基磺酸初洗主要为清洗水冷壁管内的积垢,所以炉内液位可控制在汽包可见液位。可配制10%的氨基磺酸,1%柠檬酸混合液,升温至30-40℃打入炉内,维持8小时。此时应关闭送引风挡板,以便维持炉内温度。

3.3水冲洗

氨基磺酸初洗结束后,全开定排门,打开排放总门,排出酸洗液至冲灰沟。关闭排放总门,然后启动上药泵从定排母管上除盐水,上至气包可见液位,全开定排门连续冲洗下联箱内残酸及残渣,直至出水澄清PH≥5为止,水冲洗结束。

3.4EDTA协调清洗

EDTA浓度8%,pH 5.0~5.5,乌洛托品 0.3%,联氨 2000ml/L,MBT 0.03%, OP-100.01%,温度130~140℃,时间6~8 小时。

EDTA协调法清洗时炉膛需用 1.5mm~2.0mm油枪点火,对角喷燃,维持汽包内压力2.5~3.0kg/cm2,酸洗液温度在130~140℃,保持锅炉一定的蒸发量。

3.5钝化

当残余EDTA浓度大于0.5%并维持两小时不变,铁离子浓度稳定时,达到清洗终点。调整药液pH值在8.5~9.5之间,酸洗液温度在130~140℃,钝化四小时结束。

3.6水冲洗

EDTA酸洗结束后,启炉前锅炉运行串水冲洗至炉水达到锅炉运行水质标准为止。

3.7清洗前的准备

临时系统安装完毕,进行了水循环试验。准备工作就绪,并进行了现场检查:

(1)临时管道及设备按系统图要求安装完好。

(2)补水管管径基本满足清洗需要。

(3)蒸汽管满足加热要求。

(4)在汽包内安放了指示片和样管。

(5)清洗泵电源已接好,化验用电源引至化验地点。照明充足。

(6)化学清洗所用的测试仪器、化验分析药品、记录表报均准备就绪。

(7)参加化学清洗的人员,均熟知化学清洗系统,化验操作熟练无误。

(8)对参加化学清洗的人员进行了安全知识教育。

(9)不参加清洗的阀门、仪表均已隔断。

(10)油枪由运行车间准备好。

(11)汽包压力表和控制室平台压力表已更换成0.6Mpa量程。

(12)汽包对空排汽门为四分门,排汽量小,影响清洗废液排放时间。过热器疏水门应开启。

3.8清洗工艺实施过程

3.8.1配制氨基磺酸清洗液

氨基磺酸清洗液配制完毕,最后测得氨基磺酸平均浓度10.3% ,PH为0.73。

3.8.2氨基磺酸清洗

由定排母管上药三次,汽包见液位,上药完毕。温度35℃,静态浸泡8小时。排放氨基磺酸清洗液,排放时温度在30℃左右。

3.8.3水冲洗:

氨基磺酸清洗废液排放完毕。 开始向炉内加水进行第一次冲洗,加满水后立即排放。废液混浊呈棕黄色。第二次水冲洗,上满水排放。废液变清。第三次水冲洗,上满水排放经化验PH为 5.4,洗液澄清透明,冲洗完毕符合要求。准备进行EDTA协调清洗。

3.8.4 EDTA协调清洗:

3.8.4.1配制EDTA清洗液

配制EDTA清洗液,共配7箱,加疏水三箱稀释后,测得EDTA浓度8.22%,PH为5.35。

3.8.4.2 EDTA清洗

配制EDTA清洗液过程中,共上药三次,汽包液位+150 上药完毕。开始点火升温,达到清洗方案要求参数,汽包壁中部平均温度139℃,压力0.3Mpa.由于蒸发量合适,补药一次、补水两次,6小时候铁含量、EDTA浓度、PH基本稳定,达到清洗终点。

3.8.5钝化

向锅炉内上碱液调整PH至9.18左右开始钝化,4小时候钝化至结束。加满水停火降温,水冷壁温度降至50℃左右排放清洗液。

3.9化学清洗后检查

锅炉化学清洗结束后,拆除临时清洗系统,打开汽包,取出样管及指示片,可见清洗表面垢质全部除净,并形成一层钢灰色钝化膜。经对样管及指示片称重后测算:腐蚀速率2.7619g/m2h,除垢率满足《火力发电厂锅炉化学清洗导则》要求。

3.10总结

本次清洗,,顺利结束了,实现了预期的清洗目的。根据计算平均腐蚀速率2.7619g/m2h h、除垢率达于98%、无点蚀,无过洗现象,形成了完整致密的钝化保护膜,完全符合《火力发电厂锅炉化学清洗导则》的要求,达到了优质工程的标准。

4.结论

通过小型试验、反复研究,两步法氨基磺酸初洗―EDTA协调清洗方法是成功的。并在电厂清洗实际中得以应用,并且取得了成功。希望在今后的清洗中拓展开来,广泛的应用在运行周期长、垢量大、尤其含钙镁垢大的锅炉清洗当中。

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