起重机伸缩臂故障二例

时间:2022-07-17 10:07:54

起重机伸缩臂故障二例

1 伸臂抖动

1台加藤NK-400型汽车起重机,伸缩臂同步伸到18m时,出现抖动现象。

首先,把吊臂全部伸出后,检查伸缩臂外部,未发现磨损或拉伤痕迹。拆下三节吊臂前部滑块检查,左右侧滑块无磨损、拉伤痕迹。以上检查结果说明伸缩臂与左右面滑块的间隙调整得当,情况良好,该机伸臂发抖与吊臂外部没有直接关系。

其次,检查第三、第四节吊臂的伸缩软管均未磨损,在卷筒内装的软管回位发条良好,软管接头也没有漏油现象,以上说明伸缩软管完好。

再次,按照吊臂伸缩液压回路图(如图1所示)进行检查,软管卷筒1、2完好,分流阀7也完好。

最后,分解检查液压缸4、5、6和平衡阀3,在拆到第二节伸缩缸5时,发现无杆腔活塞密封件翻出活塞槽道,缸内积结有约60mm长的一段异物。

分析认为,进入第二节伸缩缸5的高压油击穿了密封件进入有杆腔,使有杆腔与无杆腔相通。由于两腔的有效面积不等,产生推力差,使无杆腔压力升高,再加上无杆腔活塞密封件翻出活塞槽道,导致活塞与缸筒摩擦阻力增加,最终造成第二节臂杆向外伸出18m时出现抖动现象。

清理油道并更换密封件后,故障消失。

2 伸缩臂窜出

1台LTM1160型汽车起重机,吊臂收缩到最后时自动向前窜出,致使整个伸缩系统动作都不正常。分析该故障原因可能有2种:一是平衡阀出现故障,二是液压缸出现问题。为此,可检查平衡阀和液压缸。

首先,检查平衡阀。将平衡阀进油接头拆开,拆开部位未渗出油液,由此说明平衡阀密封良好。

其次,检查液压缸。分析认为,若伸缩缸中分隔有杆、无杆腔的活塞密封件磨损超限,导致两腔油路窜通,起重机回收伸缩臂时,伸缩缸有杆腔的高压油便会进入无杆腔,从而推动缸筒伸出。

该机的伸缩吊臂结构如图2所示。其伸缩装置是由2个伸缩缸和4节吊臂组成。由于该机吊臂伸缩系统在工作状态采用锁销锁紧,所以在工作时不能判断吊臂伸缩故障,检查故障只能在收工后将液压缸尽量伸出,通过观察伸缩机构的运动情况和伸缩缸的伸缩状态,来判断伸缩缸内的状况。

分析认为,吊臂收缩到最后自动向前窜出,表明伸缩缸内油道有相互窜通迹象,须将该伸缩缸分解检查。解体后发现中心内油道与内油道法兰盘之间有裂纹,以致形成油液内窜,使吊臂收缩到最后时出现向外伸出现象。

采用焊接的方法修理中心内油道与内油道法兰盘的裂纹,更换整套密封件,组装后试机,故障消失。

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