酒精生产过程废水的处理研究

时间:2022-07-12 09:45:04

酒精生产过程废水的处理研究

摘 要:针对某燃料酒精有限公司高浓度酒精生产过程污水处理的工艺、设计参数研究, 以及工艺流程设计。并通过实际调试运行对设计参数的理论值进行适当修正。本文为酒精废水的工艺优化开辟了新途径, 既可降低污水的处理成本, 亦可减少处理系统的基建投资。

关键词:高浓度;酒精污水;工艺优化;回流比

0 水质概况

酒精废水属于高浓度有机废水, 污水主要来源于酿造、分离等生产过程,主要污染物有糖类、醇类、维生素等。具有COD浓度高、酸度高、含固量高、粘度大等特点。塔釜水是水质污染的主要污染源, 一般玉米塔釜水废水含量为CODcr30000到70000mg/l, 悬浮物600mg/l,总糖800mg/l,pH值 5.2 。本项酒精废水处理工程实例为安徽省某酒精厂, 水量2400m?/d ,确定本工程的设计水质标准为: COD≤35000mg/l,BOD5 ≤15000mg/l,SS≤30000mg/l ,TP=100mg/l, pH = 4.4 , 温度60℃ 。

01污水处理工艺的选择

酒精废水可生化性较好,因此,考虑采用生物处理工艺较为适宜。在生物处理工艺前处理采用物理处理,去除悬浮物或漂浮物、砂粒等无机颗粒,消除这些污染物对生物处理工艺的影响, 在生物处理后采用物化处理氧化工艺进行深度处理,保证出水水质达标, 而且满足经济性的要求。结合该酒精废水的水质特征, 及参考其它同类企业酒精废水处理工艺,拟采用厌氧+好氧+物化深度处理方法。厌氧法适合处理高浓度有机废水、难降解的工业废水,但对运行条件要求较为苛刻,对温度、DO均比较敏感,反应器启动较难, 处理程度常常达不到排放标准, 须与好氧处理或者其它处理方法结合才可达到排放标准。确定厌氧采用UASB反应器作为主要处理工艺。UASB工艺污泥床内生物量多,折合浓度计算可20g/l-30g/l。容积负荷高,在中温发酵条件下一般可达10 kg COD/m3・d 左右,甚至能高达15 kg COD/m3・d-40kgCOD/m3・d ,废水在反应器内的水力停留时间较短,因此所需池容大大缩小。设备简单,运行方便,无需设沉淀池和污泥回流装置,不需充填填料,也不需在反应区内设机械搅拌装置,造价相对较低,便于管理,且无堵塞问题。经过厌氧处理后的污水,可生化性大大提高,进入好氧处理后,可去除9 5 % 以上的有机污染物质。

02工艺设计

主要构筑物设计如下:

(1)格栅

发酵酒精过程中产生的酒精废水,大的漂浮物和杂物较少, 故直接采用 中、细格栅,栅条间隙10mm,30mm. 格栅采用机械格栅,固定于格栅池预设槽钢内。

(2)调节池

由于企业生产状况变化造成污水排放量不稳定, 若直接进入污水处理设备会造成设备负荷变化过大, 难以正常运转, 调节池用以调节水量和水质。调节池停留时间: 8.0h , 调节池尺寸: 20.3m×10.0m×5.0m , 池内设置扰动系统。

(3)一级厌氧池

UASB 是上流式厌氧污泥床, 废水进入反应器, 经过悬浮着的活性颗粒厌氧污泥层, 在这里与厌氧细菌充分接触,水中有机污染物在被微生物吸附、 同化、 代谢的过程中得到分解去除,进入高温厌氧的污水约为60℃。高温厌氧处理效果好, 污染物去除率大, 污泥负荷高, 因此一级厌氧反应器采用高温厌氧。COD容积负荷:9.3kg COD/m3・d ,停留时间68h。回流泵流量:750m3/h,扬程: 12m。

(4)冷却塔

经过一级厌氧消化及二沉池的废水温度达60℃ 左右。为了满足后续二级厌氧消化微生物处理的温度要求,必须进行冷却降温。故利用二级工业高温塔降低温度至35℃。

(5)二级厌氧池

为了更好的去除污染物,设计了二级中温厌氧反应器,根据反应器的厌氧消化温度,中温厌氧约为35℃,处理效果好,污染物去除率大,污泥负荷高。COD容积负荷: 3.5kg COD/m3・d,HRT =45h .回流泵流量:500 m3/h ,扬程:8.5m。

(6)活性污泥氧化池

活性污泥氧化池通过人工鼓风曝气,增加水中的含氧量,进行污泥回流增加传质, 利于水中微生物在好氧条件下,充分吸收、吸附污水中的污染物新陈代谢, 达到降解有机污染物、减少BOD5、COD的过程。好氧COD容积负荷: 2.7kg COD/m3・d , HRT=12h。回流泵流量:55m3/h,扬程:6m。

(7)混凝沉淀池

经过好氧生物处理后,通过投药、絮凝的方法,使悬浮物质与不溶解物质进一步去除。反应时间:21min,沉淀池停留时间:60min,沉淀池表面负荷:1. 9m3/m2・h。

03实际运行效果及分析

本套工艺的主要调试工作是UASB厌氧污泥床颗粒污泥的驯化、培养,以及好 氧段活性污泥的驯化、培养。按调试方案,采用间歇式培养方法。厌氧、 氧按设计负荷1/4、2/4、3/4、4/4 四个负荷阶段逐步提高运行负荷。调试时每天都进行常规水质项目分析监测,每个负荷阶段在CODcr去除率稳定一段时间后,才可提高负荷。

经过50d 左右的运行,基本完成1/4、2/4、3/4三个负荷段的过渡, 随后进入满负荷运行。经过前三个阶段的培养和驯化, 好氧反应池内污泥已基本成熟, 微生物数量较多, 污泥浓度为4.5g/L左右,SVI值为100mL/g左右,污泥可沉降性能好,出水水质好。而UASB反应池内污泥的成熟时间长, 在3/4负荷阶段结束时仍为絮状污泥,需进一步培养。经过80d 的运行后,UASB反应池污泥颗粒化程度高,结构密实,沉降性能好,污泥颗粒直径2mm左右,此时UASB反应池产气稳定, 出水呈浅黑色,悬浮物少,去除效果明显。

04 结论

采用本工艺技术路线,突出了两类生化处理技术的优势,运行费用低,每吨污水的处理费用为1.0元左右(不含设备折旧),厌氧阶段和好氧阶段几乎无需人工操作,操作管理方便等特点。

【参考文献】:

[1] 郑铭,陈万金等. 环保设备原理、设计与应用[M]北京:化学工业出版社,2001.

[2]王洪臣. 城市污水处理厂运行控制与维护管理[M] 北京: 科学出版社, 1997.

作者简介:邢玉萍(1981-),男,安徽庐江人,在安徽中粮生化燃料酒精有限公司担任项目处处长,助理工程师,环境污染治理专业,研究方向为水处理工程。

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