中频焊机能源实耗分析与实验性研究

时间:2022-06-25 01:25:29

中频焊机能源实耗分析与实验性研究

摘要:与传统弧焊电源比较,体积小、重量轻,节省材料,高效节能,效率可达到80%~90%,比传统焊机节电1/3以上。适合于与机器人结合,组成自动焊接生产系统。本文通过对中频焊接技术的应用性实验,研究中频焊机高效节能、焊接质量提升与投资成本的平衡点,完成企业经济效益最大化的运营目标。

关键词:中频焊机;焊接性能;能耗

近年来,为了突破能源和环境因素对经济可持续发展的制约,我国提出了节能和减排的目标, 企业在节能减排中责无旁贷。[1]某汽车公司2011年1-11月份单车用电费用占单车变动总费用的77%(如表1),大量能源被装备制造业提供的产品所消耗,这无疑将引起我们的关注。

1.试验内容

中频焊机与工频焊机能源测算试验。

试验将在前纵梁工位进行,左/右前纵梁焊点数量分别为24点和30点,板厚3.5-4.5mm。左前纵梁采用工频焊机,右前纵梁采用中频焊机。

1.1.能源测算

能源测算历时6个月,通过对工频和中频分别计量,得到以下数值。

中频与工频能源比例:1192/1884*%=63.3%,即中频焊机耗电量约为工频焊机耗电量的63.3%,中频焊机节能约36.7%;

六个月累计产量16653台,则节约能源1884-1192=692KVAh,单台车节约电能41.55*10-3 KVAh,则单点节约能源1.39*10-3 KVAh。

1.2.性能分析

左前纵梁采用普通工频焊机进行焊接,右前纵梁采用中频焊机进行焊接,主要焊接参数如下表3所示:

中频焊机焊接后的焊点形状近似规则圆形,状态比较稳定,工频焊机焊接的焊点形状有的为圆形,有的为椭圆形(主要原因为电流较大,通电时间较长,产生分流),形状不规则。

依据公司焊接检查标准,对焊接后的车身进行整车剥离试验。

依据全破坏检查判断标准,对焊接后形成的拔栓径进行测量,测量结果均满足要求。

2.试验结论

2.1.工频焊机焊接厚板时,焊接质量差,飞溅大,焊接设备磨损严重,同时需要机械加压、增大电流,对能源损耗大,使用中频焊机即可在相同工艺参数范围内完成厚板焊接,同时中频焊机有自适应调整能力,能同时焊接不同板厚且有较好的焊接质量。

2.2.六个月产量16653台,累计节约能源1884-1192=692KVAh,每kVAh价格为0.65元,则该工位半年累计节约能源消耗折合人民币449.8元。

工频焊机次级电缆价格一般为420元人民币,且更换频率(以试验工位为例)24根/年,则次级电缆消耗总价为1.08万元/年;中频焊机次级电缆价格一般为800元人民币,更换频率为(以集团内应用为例)1根/年,每年次级电缆消耗总价为800元/年,此一项可节省人民币1万元。

以上两项节约人民币约1.09万元/年。

3.结束

采用中频焊机进行焊接,焊接质量明显提高,能源损耗降低明显,但同时不容忽视的一点是成本,中频焊机比工频焊机的成本高出将近5倍:即一台工频悬挂点焊机系统,包含焊钳、电缆、平衡器等,总价格约为2.7万元/台,而一台中频悬挂点焊机系统及焊钳等,总价格约为13万元/台。

以试验工位及我公司2012年5月-11月产量计算,采用1台中频焊机,单台节约能源41.55*10-3KVAh,每kVAh价格为0.65元,单台节约成本0.027元(估算,不计设备折旧)以此计算如下:

以微型车为例,在不影响单车变动成本前提下,每增加一台设备,回收年限随产量的增加而缩短,当产量达到100万辆/年时,回收年限约为4年。因此,就微型车的微利润而言,设备成本的增加应充分考虑年产量,在满足焊接质量要求的前提下,以低能耗、低成本、高效益为经营理念,达到企业经济效益最大化的经营目标。

参考文献:

[1]李爱文,张承慧,现代逆变技术及其应用[M],北京:科学出版社,2002.

作者简介:

黄飞(1980- )男,硕士研究生,东北电力大学工程训练教学中心,助理实验师。

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