有效控制抽油井躺井措施探讨

时间:2022-06-02 06:22:43

有效控制抽油井躺井措施探讨

摘要:2013年以来,胜利油田孤岛采油厂孤一油藏经营管理区在管理理念上改革创新,坚持“以人为本”的经营理念,落实岗位责任制,提高操作技能和工作质量,通过精细管理,有效控制了油井躺井。

关键词:管理 工作制度 扶井 措施探讨

0 引言

油井躺井必先有异常变化,因此异常井是孤一管理区监控的重点,恢复异常井是孤一管理区降低躺井的首要任务,在异常井治理和作业方案优化上要体现“细”、“快”、“准”三字,即落实资料、措施制定、效果对比上要细、快、准。同时加强研制、完备打捞工具,提高扶井质量和成功率,有效降低躺井率。

1 抽油井管理存在的问题

孤一管理区在预躺井控制工作中做出了大量的工作,躺井指标从在2009年的25口,合理控制控制在2013年1-10月的11口,取得了显著效果,但在日常管理和现场实施中仍然存在许多问题。

(1)油井工作制度不合理,增大了躺井机率。生产参数过大,井下管柱组合不合理,大泵深抽等都是造成躺井增加的因素。

(2)作业监督的力度和质量存在不到位的现象,造成作业井生产周期短或重复作业。我厂目前作业所用的管杆大部分为复新管杆,抗拉、耐磨强度较差,存在质量问题,造成下井后短时间内出现管漏、杆断脱等现象的发生,造成二次躺井。

(3)躺井资料的分析判断准确率有待进一步提高,出现无效扶井工作量。目前油井活塞凡尔罩断裂现象明显上升,现场往往都以抽油杆脱进行对扣扶井,这样就出现了许多无效扶井工作量,如何准确分析判断活塞凡尔罩断裂与抽油杆脱扣及油管漏的区别,还有待探讨研究。

(4)现场扶井工具不完备,吊车协调不能及时到位,延误扶井时间。目前,在抽油杆断的躺井中,抽油杆接箍断、扳手方径处断等情况增多,抽油杆断在中下部的也明显增加,由于无合适打捞工具,使用吊车实施打捞工作时间长,工作量大等多种原因,限制了实施打捞扶井工作。

2 有效控制抽油井躺井的措施

针对存在的主要问题,首先加强了班组人员对日常基础工作的管理,做到早发现问题、早汇报、早治理。其次严格执行计划停井制度,在操作过程要做到计划、时间、工具、人员、质量的协调统一,先干什么后干什么,规范操作流程,减少停井时间,提高工作效率。通过实施这些措施,不但减少了每次维护操作停井时间,而且减少了停井次数,从而降低了停井导致躺井的机率。具体做了以下工作。

2.1 优化地层、井筒、地面三位一体工作制度

近年来,孤一管理区控制躺井工作主要是实现工作制度的最优化匹配,工作制度优选应遵循“大泵径、浅泵挂、长冲程、慢冲次”的原则,根据油井的地层发育状况,近期地层压力资料和动态变化,制定合理的泵径、泵深及冲数。

(1)针对动液面稳定的油井,进行了泵径升级,同时将冲数下调,在保证产液量不减的情况下,提高泵效,达到延长油井免修期的目的,2013年1-10月份针对油井供液差、连抽带喷井、高参数、高含水井选取有代表性的10口井进行下调冲次优化实验。如孤岛17排614井原参数56*905*3*9.5,液面801米,憋压正常。参数调整到3*6.5后泵效由47.8%上升到69.8%,液量油量没有变化。2012年1-10月总共下调生产参数7井次,油井泵效小于60%的井由35口降低到目前的28口,累计节电259627kw.h。

(2)合理调整泵挂深度,2013年1-10月份结合油井的示功图、动液面及时对油井进行调整泵挂深度14井次,以减缓不必要的偏磨,同时也起到了节能降耗的作用。

2.2 继续强化作业质量监督,及时实施方案优化

(1)为了避免短命井及返工井的出现,在修复杆管的下井使用上,逐根检查,力求将隐患降到最低,严格按照试压标准试压,确保下井杆管质量。对于下井工具、管杆的清洁程度严格把关,不清洁的管杆坚决不能允许下井,避免因井筒污染造成泵漏等二次躺井发生。认真查找不出油的原因,与最近几次的作业原因进行对比,将作业方案优化,并监督实施。

(2)细化躺井描述,做好躺井预防,要善于在现场施工中发现问题。根据不同的躺井资料和现象特征,细化了躺井描述的有关资料,对作业解剖描述的资料采取了相应的措施,提高了作业井检泵周期。例如:GD1-13N7井油管漏,解剖第72根油管丝扣漏失,作业监督人员仔细观察发现还有9根油管有液压钳机械硬伤压痕,采取更换坏损油管措施后,目前仍正常生产,免修期已经达到450天,2012年5月改层生产。

(3)建立班组资料员、班长、作业监督员多重作业监控机制,重点工序监督人员24小时全天候盯在现场,不能等出现了质量问题,再事后分析解决,我队作业监督到位率达100%。自从完善了控躺井的激励机制后,作业监督不仅仅是作业监督员和作业工程技术员的责任,而变成了包括班组长及各班组成员、全体职工的共同责任。

2.3进一步提高躺井分析判断综合能力,强化扶井工作质量

在扶井过程中,规定作业监员必须参加扶井工作,由专人记录扶井详细过程,重点描述扶井有关数据,在对扣过程中光杆转动和倒扣圈数都要做详细记录。

利用“双憋法”准确判断,油管断脱漏现象,因油套管连通,在憋压时同时观察回压和套压变化,判断油管断漏。GD1-504井2011年9月量油发现该井液量下降,在录取憋压资料过程中,发现该井油管压力与套管压力呈有规律变化,孤一管理区判断为油管漏,在维持一段生产时间后,作业解剖该井为油管丝扣漏。

根据常用井下抽油杆本体(22mm、19mm)、接箍(46mm、42mm)直径的不同,在内径62mm的油管中可利用下放抽油杆,准确判断是否断脱,本体断的抽油杆会相互错开,出现抄手,而脱扣则无此现象。近期抽油井活塞凡尔罩断脱裂现象增多,可在功图图形、憋压资料、对扣扭距的变化上与抽油杆脱扣有一定差别。通过不断的总结研究,大大提高了躺井分析的准确性,目前躺井分析准确率达到96%以上。

2.4加工改造打捞工具,提高扶井打捞的成功率

通过多方验证,孤一管理区改造加工了打捞7分抽油杆接箍(目前井内通常都是7分抽油杆)的打捞筒及牙片,近年在8口抽油杆接箍附近断裂的井上实施,效果显著。

GD1-0X3井,通过取资料及现场分析判断为抽油杆上部断脱。现场扶井施工,用吊车起出光杆后发现光杆下∮22抽油杆短节1.0m本体断,下打捞∮22抽油杆本体的捞筒捞不上,经分析判断为短节根部断,下打捞接箍的捞筒捞获,扶井成功。GD1-2X04井,现场用吊车起出18根抽油杆,发现抽油杆丝扣损坏,下打捞接箍的捞筒捞获,起出后更换杆接箍及一根抽油杆,扶井成功,目前正常生产。

4 取得的效果

在油区的后期开发中,地下动态变化的复杂性不断加剧,控制躺井的难度越来越大,孤一管理区在2012年控制躺井的经验和基础上,2013年躺井率再次得到了有效控制,截止目前计划躺井指标25口,发生躺井11口,躺井指标连续3年下降,2009年、2010年躺井数分别为25井次,17井次。为孤岛采油厂在控制躺井工作上摸索总结出了一套切实可行的办法。

5 结束语

继续加强从班组职工到技术员、管理人员的躺井分析能力,不断探索新规律,从日常管理到关键技术指标控制,从资料分析到扶井操作等,建立一套完整的躺井预警激励机制,这样躺井控制工作会越做越细,效果会越来越好。

参考文献

[1]史晓贞 陈宾雁 尚素芹抽油井躺井预警系统的研制与应用 《断块油气田》 2001 第2期 -

[2]李涛 浅谈抽油机杆管偏磨机理及其治理对策 《科技创新导报》 2008 第15期

作者简介:王宪国(1973.10-),男,采油高级工,孤岛采油厂孤一油藏经营管理区环保护矿站班长。

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