10kV变电站备自投不动作原因分析与处理

时间:2022-05-02 12:14:24

10kV变电站备自投不动作原因分析与处理

摘 要:随着电力工业的迅速发展,电力在生产生活中占据的地位越来越大,相应的,供电安全也愈发受到人们的关注。在电网中设计并安装了备自投装置,但在10kV变电站备自投带电试验过程中,备自投装置未动作。本文针对这样的情况产生原因及如何处理做了分析。

关键词:10kV变电站;备自投装置;不动作;原因;处理方式

DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2017.03.157

1 故障概述

10KV变电站的主要作用是调节电网中的电压,电力从发电厂中输出时电压是相当高的,要经过变电站处理之后才能输送到各个用户点。出现故障时,变电站的其他设备都处于正常运行状态,只有备自投装置出现故障。维修人员在进行检修时通过一系列操作来找出故障所在。对备自投装置起主要控制作用的是两个主变和断路器柜来控制,这三个主要的部分属于同时对变电站所服务,单个部分出现问题并不能通过简单的排除法找出故障所在,所以检修也主要针对这三个部分。首先将1#主变10kV侧开关闭合,断路器同样处理,而2#主变10kV侧开关则进行开闸处理,此时设备没有正常运行,这说明问题不在2号主变上,再对1号主变开关分闸,而断路器和2号主变开关闭合,指示灯仍旧不亮。

2 备自投装置简介

2.1 备自投装置要求

备自投装置是为了在出现紧急停电或是故障时保证变电站内部的设备不受到损害,同时也保证了输电系统的安全,所以在使用时应该按照具体的情况来决定是否使用。一般需要参照以下几个要点:(1)备用设备是为了应对紧急停电的,属于单独电源的一种,需要确保完全断电才能使用。(2)只有一次运行的机会(3)备用电源如果现实故障就不能使用备自投装置。

2.2 母联开关备自投

2.2.1 正常运行条件

(1)母联断路器3DL处于分位,进线断路器1DL、2DL均处于合位;(2)进线1、进线2均有电压;(3)备自投投入开关处于投入位置。

2.2.2启动条件

(1)进线2有电压,进线1无电压且无电流2)进线1有电压,进线2无电压且无电流。

2.2.3 动作过程

(1)对启动条件(1),若1DL处于合位,则经延时跳开1DL,

确认跳开后,合上QF3;若QF1处于分位,则经延时后合上QF3。(2)对启动条件(2),若QF2处于合位,则经延时跳开QF2,确认跳开后,合上QF3;若QF2处于分位,则经延时后合上QF3。

2.2.4 退出条件:

(1)QF3处于合位;(2)备自投一次动作完毕;(3)备自投闭锁输入信号;(4)备自投开关处于退出位置。

2.3 备自投的放电条件(即闭锁条件)

QF3在合位经短延时;母均无压,延时15s;本装置没有跳闸出口时,手跳QF1或QF2(合后位置继电器接点KJ1或KJ1变为0);引至/闭锁方式30或/自投总闭锁0开入的外部闭锁信号;启动备自投需要充分考虑其反应时间,因为变电站涉及的设备众多,启动备用电源需要一定的时间,按照上文中提及的备自投装置应该只运作一次,判断是否使用很重要,而反应时间则在很大程度上影响了操作人员的判断。

3 出现问题及改进方法

TWJ能够在第一时间反应出设备的运行状态,这一点需要完整的监控装置,依靠QF接点,关于这方面上存在一定的缺陷,因为接点的准确反应和其他的保护设备应该配套使用,在运行时因为电阻不同导致监控效果不佳,不能准确的获取变电站设备的运行情况。

3.1 备自投放电条件的问题

备自投装置主要作用是进行放电,但是在使用之后也需要进行充电处理,充放电都需要在一定条件允许下才行,否则必将导致备自投损害。在判断是否能够进行充电时,应该严格按照接点的显示情况,一般在根据RCS-941A中KJ的接点动作特性为合闸启动,手跳返回,KJ的常开接点可接入备自投的开关量输入回路,备自投可正常充放电。但是仅仅根据一个保护装置作为判断的依据有所欠缺,在进行判断时还要依据置CSC-161A的显示情况。在很多情况下虽然工作人员已经按照规范进行操作,但是备自投装置还是出现了故障,而其他变电设备显示正常,指示灯也正常显示,大量的实践证明这并非设备出现故障,而是由于备自投会自动判定为手跳出口KJ返回,备自投会立即放电,从而造成备自投充电不成功的假象。这一点在很多的操作过程中都较为容易发生, 并且十分容易作人员所忽视,这一点应该特别注意。

3.2 备自投出口跳闸回路的接入位置问题

跳闸回路的接入问题和备自投装置的正常运行有着直接的关系,在接入的时候应该确保位置的选择准确的位置,对于保护装置的闸口既可以自动闭合,也可以手动闭合,在跳闸的时候采用手动的方式及时的进行处理。避免因为延迟而导致设备损坏。

在研究接入位置时可以进行实验,采用不同的保护装置来检验控制效果。首先是采用CSC-161A的保护装置,该装置使用的继电器是单独存在的,如果将该位置作为接入点,那在在进行运作时,继电器的接点就会变位,此时由于接入点的选定在该点,势必会导致保护装置误判断为开入状态,而此时备自投整体为锁闭状态,这种矛盾冲突下就导致了备自投处于放电,并且放电速度远超正常情况,快速充电只会导致设备的使用寿命减少,大量的实验也证明了选取该点作为接入点很容易损害设备。这也是导致备自投不动作的主要原因之一。同时,由于该装置的运行需要一定的反应时间,而这个时间刚好躲过了重合闸的时间,因此在投入使用时其稳定性就成了问题,此时如何判断该装置是否在运作就形成了一个时间差,需要一定的时间才能判断,这一点对于变电站的保护性能是极为不利的。

3.3 备自投分段开关位置接入问题

当备自投装置RCS-9651C带分段保护操作回路的情况下,分段断路器的状态可通过2种方式判别:当定值单辅助参数/320为分段跳位输入0整定为1时,备自投装置根据外部开关量输入确定分段断路器状态;当定值设为0时,根据操作回路位置继电器状态确定断路器状态。

4 结束语

10kV变电站按照故障分析原因,⒉糠窒呗沸薷暮螅重新做备自投试验,备自功能投运行正常。就实际应用中遇到的问题给出解决方法,通过改造接线及现场调试得出设备匹配的结论,希望对实际工程中遇到的情况有一定的帮助。

参考文献:

[1]王海锋.变电站10kV母联备自投误动作分析及处理[J].电世界,2014,55(02):21-23.

[2]杨宏智.110kV备自投装置及重合闸未动作的原因分析[J].贵州电力技术,2013(08):33-34.

[3]曹振丰,林楠.一起10kV备自投误动事故原因分析及对策[J].工程技术:引文版,2016(02):00120.

上一篇:关于计算机应用系统性能测试技术分析及应用探... 下一篇:浅析电力调度运行中的安全防范措施