NH3压缩机K28001机械运转试车方案研究与应用

时间:2022-04-23 05:06:16

NH3压缩机K28001机械运转试车方案研究与应用

摘 要:鉴于氨气压缩机的特殊性,为确保在用户现场的试车顺利进行,我们通过多年来积累的经验,特制定出一套切实可行的机械运转试车方案。

关键词:nh3压缩机 试车 联锁 盘车 喘振

中图分类号:TH45 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)01(b)-0074-01

所有风机到用户现场安装完后要先进行机械运转试验,主要是考核机组的振动和温度参数是否满足大纲要求,如果这些参数超差要进行处理,否则在以后的运转中会对机组造成损坏或者联锁停车,给用户造成经济损失或者人员伤亡等更大的损失,而NH3压缩机又有着它的特殊性,我通过以前积累的试车经验,特为这台机组制定了本套试车方案。

1 k28001油循环的建立及油系统调试

(1)K28001油站外、内循环清洗合格,并且确认油站所有油压联锁、油泵互启联锁、调节回路调试等已经在油站试车期间调试合格。

(2)压缩机干气密封拆下来后,换上试车用的临时机械密封。可以用仪表空气作为试车用机械密封的密封气(需要从仪表空气管线上临时接一个软管),密封隔离气压力控制在0.1~0.15 MPa。

(3)油箱已经注入分析合格的ISO VG46#抗氨汽轮机油,且液位正常(70%~80%)。

(4)确认蓄压器(油、调速油)已充好氮气,投用蓄压器

(5)开启油箱充N2阀,向油箱送密封用N2,同时投用油雾风扇。

(6)打开主/辅油泵(P28011A/B)进出口阀。确认控制油压力调节阀(PCV28003)和油压调节阀(PCV28006)在油站试车期间已调整好,调节阀前后截断阀打开投用,旁路阀关闭。

2 启动盘车

(1)盘车条件:①速关阀关。②油压P>0.03 MPa。③汽轮机转子完全静止,即转速为零。④手动盘车器盖子关闭。

(2)启动盘车:①检查HMI“氨压机开车条件”画面中,启动盘车器的条件已具备:TTV关;油压力>0.03 MPa;透平转速为零;画面上显示“允许启动盘车电机”。②就地表盘上手动启动盘车电机,检查盘车油泵运行状态,建立盘车油压≥6.5 MPa。③在HMI“氨压机开车条件”画面中,点击“启动盘车”,显示“正在盘车中”,盘车器开始运行。④盘车开始后注意对其作全面检查。

3 投用透平汽封冷凝器E28001A

(1)检查确认两级减温减压站已经投用,三级蒸汽系统建立正常,各级蒸汽具备可用条件。(2)开汽封冷凝器E28001A冷却水进、出口阀,并开冷凝器冷却水侧排气阀进行排气。(3)检查透平轴封漏汽管上的溢流管以及E28001A的溢流管分别有水溢流。(4)稍开汽封抽吸器7210的蒸汽切断阀,控制入口低压蒸汽压力在0.05 MPa进行暖管,暖管5 min后开蒸汽切断阀,用蒸汽切断阀调整PG28064压力在8 kPa左右。(5)检查轴封漏汽管排大气的阀门已全关,打开轴封漏汽管至E15304的进汽阀。阀门打开后,注意进行PG28064压力的调节,确保稳定于8 kPa左右。若真空不正常,应进行全面检查确认。

4 透平暖管

(1)蒸汽管网已吹扫合格。中压蒸汽切断阀至TTV(2301/2302)的管线已吹扫好,与主汽阀TTV(2301/2302)相连的蒸汽管线已复位。检查确认TTV、GV处于全关闭。再次检查确认所有蒸汽管线的支架正常,弹簧支撑处于投用状态,管线无盲板。(2)界外供汽正常,减温减压站投用并能正常调节,界区蒸汽管网(MS、LS)已建立正常蒸汽压力,即MS已送至中压蒸汽切断阀的上游,并有足够的试车用蒸汽。(3)打开中压蒸汽切断阀(KT28001)至主汽门之间管线上的导淋、主汽门前、后导淋和透平缸体疏水阀以及平衡管疏水阀,排放冷凝液。打开至消音器SL28001的切断阀。确保主汽门TTV(2301/2302)全关,稍开中压蒸汽切断阀(KT28001)旁路阀进行暖管,汽压在0.5 MPa以下,时间不低于30 min。暖管结束后按升压速率(0.3~0.5 MPa/min)提压,缓慢关到消音器(SL28001)的放空;缓慢全开中压蒸汽切断阀(KT28001)、关旁路阀;调整、关闭各导淋,使汽压升至3.73 MPa。

注意:暖管时须加强检查,要防止主汽门漏气造成机组转动或KT28001排汽缸超温。

暖管过程中应严格控制升温升压速度;检查蒸汽管道和阀门有无漏汽漏水现象;检查管道热膨胀和管道附件、支架、吊架、弹簧等有无不正常情况,发现问题应及时解决。

(1)打开KT28001轮室疏水E4及平衡管疏水E10上的切断阀。(2)同时,KT28001低压1.0 MPa管线上止回阀5230前后的导淋全开;之后,将1.0 MPa低压蒸汽引至排汽切断阀5220前进行低压蒸汽出口管线的暖管,暖管合格后,缓慢全开排汽切断阀,并根据止回阀5230后导淋的排汽情况,逐渐关小该导淋到保留有一定开度,观察止回阀5230前的导淋有无蒸汽出来,若有大量蒸汽出来,说明该止回阀泄漏大,应择机进行更换。

5 开车前检查

(1)汽轮机与压缩机之间的联轴节已联接好。所有与压缩机相连的管线都已清洗吹扫合格,管线支架恢复正常,所有弹簧支架投运正常,管线上确认无盲板,处于导通。所有安全阀已经投用。(2)ITCC系统调试结束,再次确认各联锁报警数值输入正确,确认所有模拟联锁试验正常。(3)检查确认装置气氨管线和液氨管线皆已清洗吹扫合格,将酸脱来气氨管线GA-28021-500上DN500的闸阀拆除,并将该阀门后法兰连接管线的法兰口作为进气口,在该法兰口处设置120目的临时的过滤网(注意采用格栅板或其他大孔强度高的滤网进行支撑,以免细滤网被吸入管线。),这样,压缩机通过该总法兰口直接吸入空气,上述工作完成后,将HV-28040打开30%左右。(4)将氨压缩机出口阀HV-28046全开,同时将管线GA-28023-250从E28001入口法兰处前割开(此管线尺寸为DN250),将其作为K28001氨压缩机机械运转试车时的高压缸出口的放空口。如果火炬系统管线可以投运的话,将放空管VG-28026-50管线上的阀门也全开。

6 结语

本试车方案通过在用户现场的试验,效果非常好,试车一次合格,没有出现振动、温度超差及喘振现象,这套试车方案也能在以后类似机组的机械运转试验中得以实施。

参考文献

[1] 宋颖梅.PTA装置中压缩机喘振控制的设计与实现[J].风机技术,2012(3):81-82.

[2] 白晖宁.透平压缩机转子系统常见振动故障分析及处理.[J].风机技术,2012(4):85-86.

[3] 杨建刚.旋转机械振动分析与工程应用[M].中国电力出版社,2007.

[4] 沈庆根.化工机械故障诊断技术[M].浙江大学出版社,1994.

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