谈一甲泵技术改造

时间:2022-04-15 02:33:59

谈一甲泵技术改造

【摘要】介绍了一甲泵的变频技术改造,从改造的效果来看,达到了节能降耗的目的。

【关键词】一甲泵;液力变矩器;传动方式;变频器;改造

黑龙江北大荒农业股份公司浩良河分公司自2008年以来加快了技改力度和技改速度,在提高尿素装置生产规模能力,降低消耗,提高产品质量,保证安全稳定长周期运行等方面进行了一系列技术改造和更新,取得了较好的成果;下面就一甲泵技术改造做以总结。

1、设备概况

一甲泵是尿素生产的关键设备,该公司一尿素一甲泵采用型号为3W―J1卧式柱塞泵,转速调整采用的是液力变矩器装置,在生产实践中,我们发现液力变矩器存在以下缺陷;

(1)液力变矩器的结构复杂,安装及维修质量都要求很高,因此设备检修频率高。

(2)液力变矩器能耗高,在泵的运行过程中,有大量的动能转化为热能散失掉。

(3)液力变矩器调整范围小,且调速不准及不宜控制,并经常发生传动机构失灵或“飞车”现象,引起一段循环系统的波动严重,甚至造成停车,从而给操作带来一定困难。

(4)检修工作量大,由于液力变矩器结构复杂,传动负载大,运行环境差,常有喘振现象,备件消耗量大,每三年要大修一次,每年要抢修更换传动轴、主轴承或行星齿轮一次。

(5)液力变矩器泄漏点多,油用量大。夏季为降低温度常需要在液力变矩器的外壳上浇水,造成现场环境差。

2、改造情况

针对以上情况该公司对一甲泵进行调速装置改造,通过考察学习,经过多次技术研究后决定采用变频调速装置改造一甲泵。

具体改造情况如下;

(1)我们改造用的是荷兰ABB公司生产的ACS50X―120―3型变频器,容量为120KVA,额定电流为300A输入电压为380V―400V,适配电机为110KW,而实际配接的一甲泵电机功率是115KW,额定电流为212A,能适应变频调速的需要。

(2)对原有的传动设备进行改造,拆除液力变矩器和行星齿轮减速机,改用变矩器作为调速装置。

(3)选用ZLY355―Ⅱ型减速机更新原来的行星齿轮减速机作为传动装置。

(4)改变传动方式

3、改造效果

2010年8月以来改造后的三台一甲泵投入生产,经过3年来的运行比较,效果显著。

(1)采用变频调速装置虽然一次性投资较大,但是功能齐全,用途广泛,结构紧凑,安装使用方便,运行可靠,调速性能好。

(2)变频器具有丰富的接口电路,和总控控制电脑相连接,很容易实现自动控制,可以远程操作。总控室主操可根据负荷大小调整泵的转速,避免由总控主操电话联系泵房主操,在由泵房主操调整泵转速的麻烦。

(3)调速范围增大,一甲泵原来的转速一般在30转/分―50转/分,现在能增大到30转/分―75转/分。

(4)由于变频调速装置运行稳定可靠,避免了因一甲泵调速装置失灵造成一段循环系统二氧化碳上窜,迫使系统停车热洗的事故。

(5)能耗低,在相同转数下(负载端)投用变频装置时电流平均要小30A,在实测的条件下功率因数提高达到0.97,降低能耗。

(6)变频器具有自我保护功能,当系统有异常时,如欠压、过压、过流、瞬间停电、短路保护等功能,逆变器在限定时限和容限内自动关闭,并伴有数字显示。因变频器的电脑保护反映灵敏,速动性好,故可以避免电机因绕组绝缘损坏,断相欠压等被烧毁事故的发生。

(8)功率因数提高,由原来的0.87提高到0.97,改善了功率因数。

(9)选用ZLY355―Ⅱ型减速机作为传动装置,结构简单,性能可靠,便于维修,减少检修工作量,易损件只有轴承,改造一台一甲泵每年可节省10万元维修费一尿素系统三台一甲泵每年可节省30万元以上维修费。

近年来,该公司已在尿素造粒器、尿素氨泵进行了变频器改造,从使用情况看,同一甲泵一样收到了良好的效果。

在大力提倡节约能源的今天,推广使用这种高科技节能产品,对于提高劳动生产率,降低消耗,使装置安、稳、长、满、优运行,具有重大的现实意义。

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