印度JSG4×600MW电站碎渣机出力不足的原因分析及对策

时间:2022-01-31 12:46:29

印度JSG4×600MW电站碎渣机出力不足的原因分析及对策

【摘要】简要介绍了印度IPP电厂4×600MW电站底灰碎渣机的运行中出现的振动大、出力不足的问题,对过早损坏原因进行了具体分析,针对存在的问题,从设备的设计、制造、运行等方面提出了对策及预防措施。对同类设备的改进具有指导和借鉴意义。

【关键词】碎渣机;振动;原因分析;对策

一、系统概述

印度IPP 4×600MW电站每台捞渣机的底部配有碎渣机一台,采用SZ1230.0单辊碎渣机,由青岛四洲电力设备有限公司生产,这种碎渣机采用联轴传动方式,平置于灰沟或基座平台上,不需地脚螺栓固定。其参数如下:设计出力85t/h;型号:DGS—830AQH;型式:单辊;调节范围:30-47.5;最大出渣尺寸≤25mm。

二、碎渣机故障前状态

碎渣机安装前进行了找正和盘车,安装后进行了验收并进行了8小时试转,未发现有任何缺陷,并在机组低负荷运行期间,也未出现卡涩,堵转,电机侧、减速机侧、滚轮侧振动值均在4mm/s以内。

三、碎渣机故障事情经过

1.#1、#2机组碎渣机情况

#1、#2机组碎渣机移交业主比较早,其中#1机组2011年6月22日移交业主方运行,移交前#1机组底灰碎渣机多次做出力性能试验,均出现卡涩、堵渣、振动大,而无法完成性能试验,业主方提出碎渣机设备出力不足。

#2机组稳定性运行完后,就移交业主方。根据业主方使用情况和我方现场监管情况,#1、#2机组运行中经常发生碎渣机卡涩、耦合器销子断开状况,轴在不到一年的运行时间,出现开裂现象,业主方不得不进行更换新的碎渣机,业主因此多次来信和与我方谈判,要求我方(EPC总承包商)从根本上彻底处理碎渣机出力问题。

2.#3机组碎渣机情况

#3炉高负荷运行期间,2012年5月20日,发现碎渣机振动大,并伴有摩擦声,停碎渣机,并将碎渣机拖出,经拆解齿环和辊筒,发现靠近减速机侧齿辊轴断裂开焊,5月21日,将#4碎渣机拖运至#3炉底使用,5月24日下午,发现借用的#4炉碎渣机再次出现振动大,停碎渣机后,发现同样问题,后又将#3炉临时维护加固的碎渣机重新投用使用。#3机组随后运行发现,碎渣机振动大问题仍然存在,而且我们发现在#3机组500MW以上负荷,并且渣块较大时,碎渣机振动异常,不能投用,现场只能使用格栅板过滤大渣块,并用消防水进行冲刷。#3机组碎渣机由于振动大,遇到大渣块情况下,经常将轧辊固定螺栓振出,齿辊轴连接处开裂,在一年的使用期间内,现场先后5次对齿辊轴进行加固焊接维护,但不能从根本上解决振动问题。2012年8月23日,#3机组移交业主后,8月27日,碎渣机又发生振动大,导致轴承、液力耦合器松动损坏,无法使用,业主维护人员拖出进行大修,但未能解决问题,碎渣机闲置未投入。

3.#4机组碎渣机情况

#4机组碎渣机在2012年5月24日借用#3机组期间就发生过振动大故障,后来经过维修加固后,我们又重新投入到#4机组底灰系统运行。2012年5月30日,现场监管人员在巡检过程中发现维修后再次投用的#4碎渣机振动仍然大,停运后检查辊轴与轧辊,发现有局部开裂,我们马上安排人员对传动侧辊轴进行了矫正和重新焊接处理,维修后再次投入#4机组捞渣机底部运行.然而,经矫正后运转起来,还能观察到明显的晃动(经测量约有14mm),之后,#4机组累计运行不到两个月,轧辊固定螺栓、靠背轮就出现过二次松动,我们进行了重新找正并紧固,但由于两侧的轴不同心,没能从根本上解决问题。以后运行中还是经常出现故障,造成不断吃寻的维修。

四、故障原因分析

碎渣机运行过程出现故障后,2012年5月份项目部组成了质量问题原因调查小组,以当时还在我方运行中的#3机组底灰碎渣机为调查对象,查找碎渣机故障、出力不足的原因。通过分析碎渣机振动过程,我们发现碎渣机的振动值随着运行时间推移,振动值呈现逐步增大趋势,在接近运行一年时间时,碎渣机齿辊轴与辊筒处振动产生裂纹,振动值超过10mm/s以上,并且造成其他附件也强烈振动,即使修复临时找正焊接齿辊轴,经过运行,故障很快还会发生,最终导致碎渣机因多部件损坏而报废。现场经多次组织会议分析认为:

1、碎渣机齿辊轴设计存在缺陷是振动大、出力不足的主要原因

碎渣机齿辊轴不是一根通轴,而是分两部分组成并固定在辊筒上,当机组在高负荷运行,并出现大渣块的时候,碎渣机能力明显跟不上,成块的渣块很容易造成轴与辊筒连接处裂开。每次出现齿辊轴焊口断裂,采取的措施是找正后,重新焊接,但这种方法未从根本上解决问题,在运行一段时候后,还是出现继续断开的现象,由于多次开裂产生震动,就很容易导致轴承损坏。所以,碎渣机长时间在高负荷条件下运行后,振动值急剧增大,碎渣机表现出力不足,最终故障损坏。

2、#1机组底灰碎渣机电机参数比技术协议偏小

根据技术协议IPP电站锅炉底灰碎渣机电动机功率应为22kw,电机转速为1450r/min;我们比较了四台机组碎渣机的现场铭牌参数后发现,#1机组到货碎渣机电机实际参数功率为15kw,转速为970r/min,技术协议与实际参数不一致。是造成#1机组碎渣机出力不足的另一重要原因。

3、业主提供的煤中灰份偏高,造成引风机内部磨损加速

在运行期间,业主提供的煤种偏离设计值较大,灰份含量远超设计煤种,导致煤粉燃烧产生的灰份太多。EPC合同技术协议书附录I中的《煤及灰分析》的部分规定:设计煤种的高位发热量为3300(kcal/kg),含灰量为41.6%(范围35~43%);最差煤种的高位发热量为3000 (kcal/kg),含灰量为43.9%。

实际上机组所使用燃煤的高位发热量一般为2500--2800kcal/kg左右,有时还低于2300--2400kcal/kg,含灰量远远大于合同规定(每次取样化验,含灰量均在50%以上),煤质远远低于合同规定的最差煤种要求。

通过比较,实际煤质条件下运行,经过底灰的含灰渣量是合同标准值的1.724倍,这样就加速了碎渣机的振动增大、导致出力不足。

4、不正当的运行方式,造成底灰碎渣机处理的渣块有结焦,过负荷现象

在运行和停机过程,由于吹灰系统投入不及时,炉壁灰结块成渣严重,最终大量的渣块受到重力掉入底灰系统,造成底灰碎渣机处理结焦块的渣量增大。捞渣机的刮板运行速度调节不当,运行中负荷升高,但刮板速度未及时调节,造成碎渣机渣量处理越来越多。

五、采取的措施及对策

1.修改设计,将原碎渣机的齿辊轴由空心轴更改为通轴2、#1机组碎渣机电机更换22KW功率电机3、要求业主按照设计煤种供煤,尽量保证含灰量控制在合同值之内4、加强机组移交后的监管,避免因为运行操作原因造成的底灰结渣现象

六、结语

通过对底灰碎渣机设计优化、运行方式改善和采取有效的技术手段,我们有效了克服了碎渣机振动大、出力不足造成对机组稳定性运行的影响,大大提高系统运行可靠性,四台机组碎渣机相继经过合同规定的各项性能指标的考核,并在机组移交后的质保期期间振动值一直保持在标准以内、运行出力良好。这里把故障分析处理和优化改造经验总结出来,为今后类似系统底灰碎渣机优化改造提供借鉴。

作者简介

柳日东(1964-),男,汉族,毕业于上海电力学院,项目总工程师,主要从事火电EPC总承包工程设计、采购、施工、调试运行项目管理。

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