机组保温对振动的影响

时间:2022-10-30 09:05:45

【摘 要】乌鲁木齐环鹏公司后峡电厂地处南天山深处,一期工程安装武汉汽轮机厂制造的25MW纯凝汽轮发电机组两台,组成两台机组的小孤网为公司电炉供电,负荷波动大、变动频繁;#2机组在1999年安装投运,2002年首次大修,2003年4月出现二瓦振动超标的现象,检修轴瓦未发现异常,开缸检查发现后汽封套严重磨损,汽封环内堆积的磨下物碰磨转子造成二瓦振动超标,2003年更换后汽封套,在2005年大修开缸检查,磨损现象依然存在,再次更换后汽封套,同时更换全部汽缸保温,在2008年大修开缸检查后汽封套完好。

【关键词】真空;循环水;汽封;碰磨

后峡电厂一期2×25MW汽轮发电机组为武汉汽轮机厂生产的中温、中压凝汽式机组,#1、#2机组分别在1998年10月和1999年1月投产发电,在2002年进行了首次大修,大修中开缸检查机组,除发现机组叶片结盐垢外,未发现其他异常,大修后机组的各项运行指标正常,轴瓦的振动在0.02mm左右。但是运行到2003年的4月,机组在运行中出现二瓦垂直振动数值波动的现象,振动在0.02~0.055mm间波动,变化的速率较大,初期波动与轴封供汽压力、温度及油温有关联,主要表现是调整供汽封参数及油温均引起振动变化,参数稳定时二瓦的垂直振动也相对稳定,这种状况持续约一周左右后,振动波动的频次有所增大,波动开始呈现无规律性,调整机组的真空、循环水压力、温度及轴封供汽、油温等参数均无明显的变化,振动数值逐步增大;机组被迫停运,检查轴瓦未发现异常;再次启动机组后振动状况有所恶化,振动超标的时间段增长,波动更加频繁;请厂家技术人员及疆内振动分析专家对机组的状况进行观察、分析,在后座架及前箱均架表进行了观察,专家怀疑机组有碰磨的现象,提出开缸检查机组;汽缸揭开后,发现汽缸后轴封处堆积有许多轴封套磨损后的铁屑,这些磨下物堆积后成团,填补了轴封套与汽封环的间隙,继续切割后轴封套,堆积物越来越大,最终造成轴封套沿径向磨损约15mm,专家们对碰磨现象进行了分析,对碰磨的始因持两种观点,一种认为是碰磨起始于径向,怀疑是在大修的过程中对汽封间隙控制不良,或者是汽封管道有杂质未吹扫干净,修后运行中不断的积累磨损物,最终导致磨下物成长变大,直接与轴套相碰引起振动的无规律变化,这种观点认为碰磨主要是由径向的磨损开始的;第二种观点认为碰磨的起始于轴向,这与电厂负荷变化过大有直接的关系,因负荷经常大幅度的波动,汽缸温度变化较大,二瓦自身的振动偏高,碰磨到轴套,逐步恶化,这种观点强调负荷变动大,振动大造成碰磨;针对两种观点,专家未形成共识,但都提出了一些合理化建议,首先是针对后汽缸运行中座架存在间隙的现象,对排汽缸接颈重新进行了对接工作,将循环水管道全部割断释放了管道应力,对机组的汽封管路重新进行吹扫,并对供汽封系统进行了改造。汽封供汽系统改造前,前、后汽封共用一根供汽管,在机组启动或低负荷段后气封供汽温度是可控的,但是到高负荷段,后气封可能存在温度偏高的现象,部分专家认为此点与后轴封的磨损有直接关系,对汽封进行如图改造,将前、后汽封分别接均压箱,改造减温水喷管,并在后汽封供汽管加装了温度计;检修中将循环水进、出管道及排汽接颈割断在自由状态下进行了对接;更换了磨损的后轴封套,机组修后投入运行,二瓦的振动正常,按专家建议,运行中严格控制后轴封的供汽温度,减少了机组启停的次数,机组带固定负荷;但在2004年6月的小修中进入排汽缸,在后轴封处发现仍有磨损吹出的铁屑,机组后轴封碰磨的现象依然存在。

2005年的4月机组按计划进行大修工作,揭开汽缸后发现机组通流面集结盐垢的现象与前期检查相似,机组后轴封套磨损的情况与2003年发现时的情况相似,磨下物未堆积成团,所以在2003年更换后轴封套后,后轴封仍在磨损,但未发生二瓦振动持续增大的现象;再次请厂家及疆内专家分析,意见集中在特殊的负荷条件上,认为负荷变动大造成了轴封套的磨损,建议在下次大修中更换铜质汽封环,以及采取配重进一步降低二瓦振动水平等措施;大修中再次更换了磨损的轴封套,清理了通流面集结的盐垢,对汽缸的保温做了整体更换,修后机组继续按专家要求,控制负荷变动及启停次数,该大修期内机组的振动未见异常。

2008年2#机组按计划再次进行常规大修,机组揭缸后,通流面集结盐垢的状况与以往检查情况相似,但后轴封套型线完整,未发现碰磨的痕迹,与机组首次检查检修的情况相似。分析、对比机组在2005-2008年间运行状况,查找引起后轴封套碰磨的真正原因;机组自投运以来使用软化水系统做补给水,通流面结垢的现象一直存在;负荷变动状况自2003年后就明显改善,近年负荷条件基本类似;机组自2003年到2005年更换2个后轴封套,期间采取了各种措施,但碰磨现象依然存在,但在2005至2008年间,运行状况相似,但轴封套未发现磨损,唯一不同是在2005年大修时更换了汽缸的保温,因为一期系统采用软化水做为系统补水,通流面集结盐垢的现象很突出,盐垢主要成分是可溶于水的Na+形成的盐,故采用凝结水泡洗的方法,很容易消除盐垢,但是对汽缸的下保温损害很大,每次在泡洗后,下汽缸抽汽口法兰均有不同程度的泄漏,在处理这类缺陷的时候,破坏了汽缸保温的整体性,保温脱壳,分层的现象很严重;在2005年至2008年间也泡洗过通流面,但汽缸整体保温情况较前还是有明显不同,也正因为在2008年大修后汽缸保温破坏后,在2009年的秋末入冬时,机组的二瓦振动有所上升,结合前期的经验,对汽缸的下部保温进行了加强,二瓦的振动恢复至正常水平。在2010年后峡电厂二期技改后,补水系统改用除盐水做补给水,汽轮机组通流面集结盐垢的现象明显改观,只需在A级检修时略做清理,就可满足工艺要求,不再实施通流面的泡洗工作,对汽缸保温的不良影响消除,后轴封套磨损的现象大大降低,偶尔发生负荷大幅波动,振动发生变化的现象,变化的数值也在可接受的范围内。

总结近年处理2#机组后轴封套碰磨损伤的经验,认为机组后轴封碰磨是多种因素共同作用引起的,其中有负荷变化频繁,变化幅值大的影响,也有轴封供汽长期超标的影响,但最主要的还是汽缸保温不良的影响;因25MW机组较小,仅在汽缸的第二压力级处装有上、下缸温度测点,此处汽缸保温本身较厚,运行中未能反映汽缸上下温差的真实情况,在后期大修中逐个在汽缸的后部加装了上下缸温度测点,在运行中要求重点注意上下缸温度差。

厂家说明书对上、下缸温差有明确的要求,过大的上、下缸及内外壁温差可能导致汽缸“猫拱背”,引起汽轮机动静部分碰磨,诱发机组振动甚至造成大轴的弯曲等恶果,行业规范“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”中也有明确的要求,上下缸温差大的主要因素有:保温不良、疏水倒串和汽缸进水、进冷气等因素引起。后峡电厂发生的二瓦异常振动,就是碰磨诱发的,由于汽缸温度测点偏前部,未真实反映缸温差,加之对此参数不重视,影响了分析处理的过程,根据传热学的理论,汽轮机的散热量与汽缸的保温厚度成反比,上、下缸保温厚度相差过大势必影响汽缸温差,温差控制不良造成动静碰磨,从而引发异常振动,如不及时处理将造成更大的损害。

本文所述的小机组保温不良,造成的后汽封套的磨损,从而引起二瓦的不正常振动,在后峡电厂的多个机组都有所反映,这与后峡山区特殊的环境温度,以及自备电厂特殊的负荷特性有一定的关系,机组安装的地区不同,以及负荷特性不同,可能影响的程度不同;但许多实例证明,保温不良或厚度不合理,不但影响机组的正常启动,而且影响机组运行中的振动指标,不及时采取控制措施,极易造成设备的损坏。

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