国产300MW机组汽缸进水防范与应对措施

时间:2022-10-04 12:08:26

摘要:随着国民经济的稳步发展,对电力的需求迅速提高,如何保证发电机组的安全稳定运行、提高机组运行的可靠性已经成为电力企业的重点工作。文章拟就某机组停机后,汽缸进水的一系列处理过程,论述国产300MW汽缸进水的防范和应对措施。

关键词:国产300MW机组;汽缸进水;发电机组

中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)07-0065-03

一、停机过程

2011年01月30日21:23某N300MW机组停机,停机时主蒸汽压力6.84MPa、温度454℃,再热蒸汽压力0.18MPa、温度455℃。到1月31日11:30,各主要参数如下:

名称 汽包水位(mm) 汽包壁温(℃) 主给水(电动前门后)压力(MPa) 汽包压力(MPa) 主汽阀前蒸汽温度(℃) 第一级

内缸壁温(℃)

高 低 前 后 左 右 上 下

数值 465 240 174 2.57 3.55 3.0 238 239 341 331

停机过程:

1.1月31日11:49,第一级内下缸温度从327℃不正常下降。

2.11:52(运行报告),运行发现第一级内缸金属温度2,高压缸外缸金属温度2有明显下降趋势,立即检查一、二、三、四段抽汽逆止门、电动门,以及其疏水门,并关闭各抽汽疏水手动门,关闭二抽至辅助蒸联箱所有阀门,辅助蒸汽联箱至本机系统所有手动门,关闭轴封系统所有手动门,就地检查凝汽器、除氧器、轴封加热器水位较低,检查EH油系统油压正常13.8MPa。

值长令:炉带压放水,开启各空气门泄压。

3.11:59,多次开关高压内外缸疏水阀,#1、#3、#5高压导汽,#2、#4、#6高压导汽管疏水阀,缸温不见有回升(见图1:11:55~11:59之间多次开启各门)。

4.12:03,第一级内下缸温降到209℃(上、下缸温差125℃),盘车电流从25A开始出现向上波动趋势。

5.12:11,第一级内下缸温降到175℃(上、下缸温差157℃),盘车电流从40A开始向上大幅波动。

6.12:20(运行报告),炉压力为1.9MPa,炉泄压放水。

7.12:28,第一级内下缸温降到144℃(上、下缸温差185℃),盘车电机因负荷过重热继电器动作跳闸,手动盘车不动。

8.12:47(运行报告),运行联系检修来人,打开EH有压回油旁路门,开之前滤网前压力为3bar。

9.13:00(运行报告),打开主汽管道三通事故疏水阀1、2及高旁后主蒸汽管道疏水阀。

10.14:43,第一级内下缸温最低降到102℃(上、下缸温差201℃)。

11.14:45(运行报告),关闭所有高压缸内、外疏水阀进行闷缸。

12.经采取闷缸措施后,2月1日4:00,第一级上下缸温度差缩小至60℃,盘车盘不动(后确认系盘车装置故障)。

13.2日15:00,盘车装置处理好,16:00开始用电动盘车定期每隔4小时盘车180°,电流25A。

14.3日11:32,该机组投入电动连续盘车,电流25.6A,偏心50μm,主机各部听音未见异常。

15.2月9日14:35,检查无异后并网发电。

二、汽缸进水原因分析

1.本次停机是春节期间调度调停,主要工作是更换磨损和破裂的磨煤机磨辊套。31日9:20,运行接“3号炉尾部检查清灰”366301工作票,锅炉执行快速冷却操作。

2.停炉后两台送风机动叶自动全开,引风机静叶全关,各挡板关闭,未进行自然通风,9:39开启A侧引、送风机进行锅炉快冷。

3.从DCS历史参数显示:左侧主汽门前蒸汽温度在11:33从278℃开始下降,7分钟后左侧高压主汽门汽室内部金属温度从302℃开始下降:16分钟后第一级内缸下壁温度从327℃开始下降,说明“冷源”路径是:左侧高压主汽门左侧高压调门高压缸。

4.31日2时后7次带压换水,除最后一次换水外,汽包水位没有超量程。最后一次换水从31日10:23开始,10:45结束,期间汽包压力从3.18MPa升到5.35MPa,汽包水位从424mm升到605mm,随后开始下降,48分钟后左侧主汽门前蒸汽温度开始下降。最后一次换水期间过热器(低温热器、分隔屏)部分壁温(约在200℃左右)仅下降约15℃,之后大部分又快速回升,分析认为:过热器低处U型管内的凝结水,在汽包压力升高或汽机侧阀门不严时,蒸汽带着凝结水向汽机侧流动到达壁温测点处,引起低温过热器、分隔屏壁温变化。说明非汽包冷水/汽进入主汽回路(汽包当时补水温度为65℃)。

5.换水时减温水总门、气动门、电动门、调门全关无操作,过热蒸汽减温过水流量DCS上显示流量为0t/h(因DCS系统算法中设有小信号切除功能,当流量的差压信号小于一定值的时候,DCS会自动切除该信号,使得流量输出值为0t/h)。当检查差压变送器信号时,发现每次换水期间,B侧过热蒸汽二级减温水流量变送器的差压都有较小的信号输出现象,说明确实有减温水流过流量检测的节流装置。

6.“冷水”由二级减温水回路进入主汽系统,每次换水均有微量水流量,只有10:23这次换水才出现末级过热器壁温突降约40℃,分析认为是锅炉换水时,由于减温水系统门有微漏,每次换水时有少量水渗漏并累积,到本次换水时达到溢出,进入末级过热器联箱。同时10:23这次换水,后屏壁温快速下降,但补水结束后后屏壁温快速回升,原因是因部分“冷水”进入后屏过热器,在汽包压力升高或汽机侧阀门不严时,蒸汽带着后屏内“冷水”流向末级过热器,后屏管温很快回升,而末级过热器温度下降后未出现回升现象。

7.过热器减温水总门后压力随给水压力变化而相应变化,且给水压力、减温水总门后压力、主蒸汽压力的压差在换水期间有变化,也说明过热器减温水系统阀门有内漏。

8.11:40,左侧高压主汽门及3个调门开度均有波动,分别从-2.30/-1.77/-1.96/-1.85向下波动到-2.62/-3.68/-3.79/-3.71,说明左侧四个汽门未开启。

9.2月9日开机,汽机未挂闸,主蒸汽压力4.17MPa、温度356/357℃,汽机转速到92转/分,说明主汽门、调门的确有泄漏情况。

10.从盘车电流变化情况看,第一级内缸上、下温差125℃时,缸内出现动静磨擦,温差175℃时,磨擦加大,温差185℃时,盘车过负荷跳闸。

11.上下缸温差回到60℃时盘车不动的原因是:盘车跳闸前力矩增大后造成盘车蜗杆的推力轴瓦推力增大,导致蜗杆推力轴瓦磨损及抱死(见图2);盘车蜗杆的推力轴瓦及支持轴承的进油口与支座的进油口不同心,导致进油量减少,也是轴承损害抱死的原因。

三、损坏、损失情况

根据2月9日开机时各参数监测情况及运行情况初步判断,本次汽缸温度异常变化未对汽机本体造成损伤,但在盘车状态下产生了动、静磨擦。4月12日停机进行A级检修,解体后有关设备检查情况如下:

1.揭缸检查未发现汽轮机、发电机动静部件有明显磨擦异常。

2.解体汽机左侧高压主汽门时发现:因主阀碟缓冲行程调整垫片(分两半)的两只固定销剪断,一块调整垫片松脱,导致主阀泄漏。

3.解体汽机高压调门时证实:预启阀设计就有泄漏量,因此高调门不可能关闭严密,泄漏量与阀碟锁母、套筒的间隙大小有关。

4.解体锅炉减温水各阀门:调节门密封面有冲刷痕迹,其它各阀门检查时未见明显异常。

四、处理情况

在盘车跳闸后进行炉侧紧急放水,汽机闷缸等措施后,第一级下缸温度逐渐回升。到第一级上、下缸温差小于60℃时,盘车不动是盘车装置在过负荷时损伤,经检修盘车后投入,其它工作临修完成后正常开机运行,未见其它异常。

五、原因分析

经过现场调查及相关数据分析,本次机组汽缸温度异常下降是锅炉带压换水时,因减温水总门及B侧过热蒸汽二级减温水气动门、电动门、调门都存在渗漏情况,一次汽系统进了“冷水”;又因主蒸汽系统未泄压,左侧高压主汽门、调门不严,“冷水”通过末级过热器、主蒸汽管道、左侧高压主汽门、调节门进入高压缸引起。

1.直接原因:左侧高压主汽门、调门不严,导致“冷水”进入高压缸。

2.间接原因:减温水总门及B侧过热蒸汽二级减温水气动门、电动门、调门都存在渗漏情况,使“冷水”进入末级过热器。

3.重要原因:31日10:23,运行人员在进行第7次换水时,无维持汽包压力稳定的相关操作,换水时汽包压力从3.18MPa升到5.35MPa,上升了2.17MPa(以前6次换水操作,在汽包压力较高情况下,汽包压力上升均控制在0.5MPa以内,说明操作时汽包压力可控),造成主汽系统压力波动,增加了“冷水”的流动性。运行人员第7次换水操作时,汽包压力控制不到位,导致部分“冷水”通过有质量问题设备(左侧高压主汽门、调门)进入高压缸,属操作不当,是本次汽缸进水的重要原因。

4.管理原因:机组新投产,有关技术、安全管理不到位,相关规程及防范措施不健全。如:事前已出现过主汽门不严的现象,未制定相关的防范措施;《集控主机运行规程》无锅炉快速泄压、快冷操作的有关规定,运行人员操作时无指导性规范可依。

六、责任分析

1.机组高压缸进水事件性质十分恶劣,但本次因进水量不大、当时高压缸温度较低、后期处置得当未造成后果。

2.主要责任:通过分析及设备A级检修时现场检查,3号机左侧高压主汽门存在明显缺陷,高调门设计存在漏汽隐患,因属新投产设备,未经过检修、校验,是设备质量问题。

3.次要责任:运行人员在进行第7次换水操作时,未采取有效手段控制锅炉压力上升,造成冷水(冷汽)流动性增加,又因设备存在缺陷,导致冷水(冷汽)进入汽缸。

七、防范、应对措施

1.机组大修机期间,对主汽门、调门及减温水系统阀门进行全面检查、研磨,高压调门进行技改,对主汽门、调门进行严密性试验,保证其运行中能严密关闭。

2.加强运行人员培训,提高事故处理能力。停机后注意严密监视高、低加,凝汽器、除氧器,轴封加热器水位,严格按“二十五条典型事故反措”要求,防止汽缸进水。

3.针对停机过程中主蒸汽管道有积水可能,主蒸汽管道上因无电动主闸门且没有对空的疏水点,在打闸停机后不能及时排出管道内冷凝水,加装对空疏水系统。并考虑主蒸汽管道疏水不进入本体疏水系统而直排的技改。由于主蒸汽管道上没有疏水检测装置,应在主蒸汽管道最低点加装疏水检测装置。

4.发电运行部完善运行规程,明确特殊情况下锅炉是否快速泄压、快冷操作的有关规定,制定防范措施。

5.汽包加装满量程就地水位计,在锅炉停炉后便于监视汽包上水至最高水位,以保证汽包上下壁温差不超过规定值。在现阶段,汽包上水水位控制在不超过就地水位计指示的最高水位。

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