一起HXD3C型机车受电弓升弓控制装置故障分析及措施

时间:2022-10-29 02:49:33

一起HXD3C型机车受电弓升弓控制装置故障分析及措施

摘 要:本文针对一起HXD3C型机车升弓装置造成受电弓无法升弓的故障,结合升弓控制装置结构原理进行分析,提出针对性措施,预防同类故障的再次发生。

关键词:HXD3C型机车;升弓控制装置;故障分析;措施建议

中图分类号:U264.34 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)07-0065-02

1 引言

HXD3C型机车是在HXD3型和HXD3B型机车基础上研制的交流传动六轴7200kW干线客货通运电力机车。该型机车采用两台螺杆式空气压缩机作为系统风源,为机车及车辆制动系统提供符合要求的干燥、洁净的压缩空气,同时采用克诺尔公司的LP115型辅助压缩机组作为辅助风源,将其和升弓控制模块、升弓风缸及风表相连,在风压不足时,由辅助压缩机提供升弓所需的压力。本文针对一起HXD3C型机车升弓控制装置故障,结合故障现场,对其产生的故障原因进行了全面系统的分析,并通过机车现场试验验证,提出针对性措施和建议。

2 事故概况

2016年12月9日南昌铁路局向塘机务段HXD3C-0782机车担当定南至赣州区段的K5864次旅客列车牵引任务,列车编组8辆,总重452吨,计长19.2,机车升弓闭合主断高压机能试验,泵风至总风缸压力850kpa后降下受电弓,自动控制手柄移至紧急位,车辆乘务员连接列车管、双管供风管并开通折角塞门后,总风缸快速向车辆供风,7时31时21秒充分完毕,总风缸压力为485kpa,作业完毕后,7时39时34秒司机重新升弓,指出升弓指令后发现受电弓升起后自动降下,应急处理无效后,造成机车请求救援。

3 升弓装置内部结构及工作原理

升弓控制装置结构图1所示。

升弓控制装置包括双逆止阀(.04)、安全阀(.06)、压力开关(.02)、机械压力表(.05)、过滤器(.03)、塞门(.13、.14)、缩堵(.11、.12)和测试接口(.09、.10),它和辅助压缩机(U80),辅助压缩机用干燥器(U82),干燥风缸(U83)压力开关(U84),升弓风缸(U76),以及升弓塞门(U98、U99)等部件共同工作。

(1)库停后使用辅助压缩机供风升弓。具体通路如下:

辅助压缩机(U80)干燥器(U82)双逆止阀(.04);

塞门(.13)升弓风缸(U76);

过滤器(.03)缩堵(.12)升弓塞门(U99)升弓塞门(U98)阀板;

塞门(.14)主断路器。

机车停机时间过长,总风压力因泄露原因不足时,辅助压缩机起动,压缩空气通过干燥器(U82),进入升弓模块,通过双逆止阀(.04)右侧的逆止阀后压缩空气分为两路,其中一路进入升弓风缸(U76),将压缩空气存储起来,另一路通过过滤器(.03),又将压缩空气分为两路,其中一路通过塞门(.14)为主断路器提供风源,另一路通过升弓塞门(U98、U99)进入升弓阀板为受电弓提供风源[1]。

机车升弓指令投入后,当辅助风缸压力低于480kPa(压力开关U43.02 监测)时,辅助压缩机自动投入工作;当辅助风缸压力达到735kPa 时,压缩机自动停止工作。如果通过按钮手动控制辅助压缩机起动,压力开关(.02、U84)将不再对压缩机的起停进行控制。

(2)正常运行时的总风缸供风升弓。具体通路如下:

总风缸双逆止阀(.04);

塞门(.13)升弓风缸(U76);

过滤器(.03)缩堵(.12)升弓塞门(U99)升弓塞门(U98)阀板;

塞门(.14)主断路器。

总风缸的压缩空气直接进入升弓模块,通过双逆止阀(.04)左侧的逆止阀后压缩空气分为两路,其中一路进入升弓风缸(U76),将压缩空气存储起来,另一路通过过滤器(.03),又将压缩空气分为两路,其中一路通过塞门(.14)为主断路器提供风源,另一路通过升弓塞门(U98、U99)进入升弓阀板为受电弓提供风源。

4 升弓装置故障原因分析

根据现场故障描述,造成升弓风缸压力无法建立,辅助压缩机持续工作的原因有:

(1)升弓风缸(U76)排水阀泄露,造成压力始终无法建立;(2)辅助压缩机内部电机或联接器等故障,出口风压无法满足升弓风缸压力的建立;(3)双逆止阀(.04)故障,辅助压缩机向总风缸充风,造成辅助压缩机持续工作但升弓风缸风压无明显变化。

机车回段后对机车升弓回路的制动管路外观检查无泄露点,将开放升弓风缸排水阀(U88)排空升弓风缸后关闭,辅助压缩机泵风3分50秒,升弓风缸压力从0kpa正常上升至730kpa,静置1分钟后,泄露量低于20kpa,排除辅助压缩机故障和升弓风缸排水阀泄露的原因。

HXD3C型机车故障记录中无总风缸压力值参数,可结合调取第三方数据来对该故障进行分析。中国机车远程监测与诊断系统(CMD系统)是中国铁路总公司新建立的机务车载数据的集成、车地无线传输平台,CMD系统通过RS485接口、以太网接口、MVB接口等采集机车网络控制系统(TCMS)、机车车载安全防护系统(6A)、列车运行监控装置(LKJ)、机车履历数据及处理后的相关信息记录,并确保事件分析时数据的同步性及一致性。检修人员可通过调用各专业分析软件接口实现详细分析,进入中国机车远程监测与诊断系统(CMD系统)地面应用子系统软件,调取机车网络控制系统(TCMS)基本运行信息,绘制总风缸压力曲线(图2所示)发现辅助压缩机工作(7时40分28秒)时总风压力明显上升的迹象。

结合B01U43模块结构原理分析,判断故障原因为双逆止阀(B01U43.04)犯卡,分解后发现止回阀内部明显存在大量油污杂质(图3所示)。双逆止阀(B01U43.04)卡滞虽然是导致升弓风缸压力无法建立的起因,但是压缩空气环境污损才是造成逆止阀卡滞的根源。检查该机车历史检修记录,发现7月18日和9月20日该机车先后发生了两起机车II端空气干燥器不工作的故障。因此,分析认为此次故障的根本性原因还是由于前期II端空气干燥器故障造成总风缸无法向制动系统提供洁净的风源,双逆止阀(B01U43.04)长期在潮湿、多灰尘空气环境工作,导致性能下降,当双管供风开通后,总风压力急剧下降,双逆止阀(B01U43.04)卡滞在开通位,造成辅助压缩机向2×800L总风缸充风,升弓风缸无法建立压力以满足受电弓正常升起[2]。

5 措施

尽管HXD3C型机车制动系统设计完善,系统可靠性、安全性高,但其配件控制部分也较其他机型更为复杂,需要更精细地维护保养。

(1)发生空气干燥器故障时,须定期对总风缸进行排水,如总风缸存有油污时应该对EPCU模块滤芯进行更换,对B01U43模块进行分解吹扫;(2)若运行中出现辅助压缩机风压无法上升等问题,可通过敲击双逆止阀等应急处理方式使用阀锥复位。(3)建议机车C3修及以上修程时更新EPCU电控制动控制单元的总风管、列车管、平均管及13号管过滤器滤芯,同时拆装滤芯时,注意防护,以免异物、灰尘等杂质进入滤芯而堵塞模块。(4)建议在升弓模块前加装总风管简易干燥装置,提高制动系统工作环境,减少杂质对运动部件的不良影响。(5)针对HXD3C型机车分析软件中机车各项数据匮乏,检修人员可以结合6A系统、CMD系统数据对故障进行分析,提高故障查找效率与准确性。

参考文献

[1]杜建波.HX_D3C型机车受电弓故障的查找和原因分析[J].铁道C车车辆,2013(04):113-116.

[2]杜建波.HxD3C型机车受电弓故障的查找和原因分析[J].铁道机车车辆,2013(4):113-116.

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