新建汽油站台运行情况分析

时间:2022-10-29 08:07:52

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新建汽油站台运行情况分析

摘 要:介绍新建汽油站台装车情况,装车设备设施的配备情况,对站台投用情况进行分析,在汽油装车过程所起的作用,存在的问题及整改措施,证明新建站台达到最初设计的目的。

关键词:新建汽油站台 分析 作用

中图分类号:TE85 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)012-033-02

针对炼油厂70万吨/年重油催化车间改造后,汽油产量增加,原汽油站台不能满足汽油正常装车出厂的情况。经工厂研究,设计部门设计,施工单位在原柴油一台东侧新建一座汽油装车设施。2011年4月初开始施工,5月底竣工并投入使用。经过一年多的调试运行,装置基本达到正常、平稳、安全装车的能力。下面将新建汽油站台的运行情况总结如下:

1 站台装车情况简介

2010年9月底车间共有三个装车站台,装车一、三站台可以装柴油,装车二台既可以装汽油,又可以装柴油。2011年6月汽油站台建成,经过仪表、电气、安全等各方的检查、调试,以及对工艺管线进行气密、冲洗、置换合格后,2011年6月12日新建汽油台正式装车(以下改称汽油一台)。投用初期因设备、仪表等方面问题,影响汽油正常装车出厂,因此,仍然以汽油二台装汽油为主,汽油一台装车为辅。2012年以来经过多次维修处理,汽油装车设施故障率逐渐减少,汽油一台具备随时装车的能力。

2 装车设备设施配备情况分析

汽油一台工艺原理与其它站全相同。即成品油自汽油罐区来,经过入装置阀、品种阀、质量流量计、切断阀、电液阀,最后至装车鹤管进入槽车内。站台使用电液阀自动控制流速装车,保证了装车安全。品种阀和入装置阀均配有仪表风储罐,用于站台停风时使用储罐仪表风关闭油品阀门。此设计优于汽油二台(汽油二台无仪表风储罐)。

采用外液压大鹤管作为主要装车设施,液压油站设有两个液压油泵,一个运行,一个备用,优于原汽油站台(原汽油站台没有备用液压油泵)。此优点在正常装车过程中得到显现,即2013年7月13道汽油装车过程中发现鹤管提不起来,经检查发现液压油泵对轮磨损已不能使用,且无备件,改用备用泵,保证了汽油正常装车。

装车线与鹤管使用可伸缩的水平油管连接,避免使用金属软管引起磨损造成的经济损失。对原站台牵引系统利旧,爬车和张紧轮不用更换,仅将爬车小铁轨向东延伸十五米,张紧轮进行移位,延长了减速机链轮和钢丝绳长度,增加部分托辊,能够满足爬车牵引系统的正常使用。

采用PLC装车控制程序,配有油气回收系统和相应的安全设施,与汽油二站台设置基本相同,方便了人员操作。

3 汽油一台投用情况分析

自2011年6月至2012年底,车间对汽油一、二台装车批次进行了统计,详细数据如图1、表1。

从图1、表1可以看出:2011年6月至2011年底平均每天仅装一批汽油,装置建成初期投用频次较低的原因:(1)个别汽油装车控制仪表回讯器安装位置不合理、不紧固,鹤管上下、水平移动后,经常引起回讯器固定点松动,回讯信号时有时无,汽油鹤管多次出现无上升或下降回讯信号,油斗无收回、提起回讯信号等,从而导致装车操作程序不能连续运行,造成装车中断,装车人员必须联系仪表处理故障。(2)电液阀芯经常发生卡住现象,造成阀门突然关闭,引起汽油罐区憋泵。(3)油气回收效果较差,装车时油气多数从密封盖处溢出,造成站台油气味较大,不利于装车安全。(4)大鹤管填料密封耐腐蚀性能较差,流速高时油品从密封填料处漏出,不利于装车安全。

由于以上原因,2011年主要以汽油二台装车为主,车间及时对安装不合理的部分回讯器位置进行了调整,不好用的阀门进行修理。针对汽油一台油气味较大的问题。车间组织维修人员将回收油气线上的止回阀拆下,发现此阀片约有2cm厚(相当于液体油泵出口止回阀),装车产生的油气压力较低,(低于10mbar)很难将此阀片顶起,造成油气不能进入回收管线,全部憋在车口周围。为此,车间将此阀片拆除,委托设计部门重新设计。及时更换鹤管填料,调整电液阀运行参数,降低了装车流速,使油品在管线内压力下降,使得鹤管不再发生泄漏,油气得到较好回收,现场环境得到极大改善。

2012年以来汽油一台装车设施故障出现率逐渐减少,随着汽油加工量的增多,站台使用次数比上年也有所增加,平均每天装车1-2批。特别是11、12月份装置生产0号车用柴油量较大,装车二台改装0号车用柴油,汽油一台装车批数较以前有所增加,平均每天装2批以上,与汽油二站台装车能力相近。

4 汽油一台在装置中作用

(1)汽油一台投用初期主要是缓解汽油二台装车能力不足的问题。

成品车间汽油罐存较高,急需汽油装车出厂时,投用汽油一台进行装车,如:2011年7月29日汽油二台17:25分129线装D93,同时汽油一台17:35分127线开始装E93。2011年7月26日1:50-5:40汽油二台127线装E93,装车期间,汽油一台进行对车,4:20分129线开始装D93。两台同时装不同品种汽油,可以降低汽油罐存,确保生产装置正常平稳装车。

为避免重车牵出,空车再对位,以及操作员进行抄车号、放风、抱闸等准备工作造成的时间浪费,减少油等车现象发生。采取两个站台切换装车操作。即:汽油二台装车期间汽油一台进行对车,所有准备工作完毕,待汽油二台装车后汽油一台直接开阀装车,加快了装车速度。如:2011年11月28日6:50分汽油二台127线装E93,装车过程中汽油一台进行对车,操作人员做装车前准备。10:00汽油二台装车结束,操作员在汽油一台直接开127线品种阀继续装E93,避免了油等车现象,保证了汽油及时装车出厂。

(2)汽油二台发生设备故障不能装车时,汽油一台可以承担汽油装车出厂的任务。

2012年8月31日11:50分汽油二台15道大鹤管升降油缸出现故障,不能装车,需要设备维修处理。在汽油二台维修升降油缸期间,全部改在汽油一台装车。至9月1日1:30分汽油二台升降油缸更换完毕,经调试正常后,9月2日19:20分汽油二台恢复装车。两天内汽油一台共装九批汽油,未发生设备故障,保证了汽油产品正常装车出厂。

5 存在的不足

(1)装车操作台安装位置不合理,操作台位置紧靠西侧门口,冬季室温较低,操作员感觉不舒适,影响装车安全。

(2)装车操作台较宽,操作员经过的过道较窄,发生紧急情况时不利于操作员安全撤离。

(3)14道汽油大鹤管密封较差,时常发生泄漏现象。填料松时易发生油品泄漏,填料紧时鹤管不易下降,应使用耐油性能较好的密封填料。

(4)两道电液阀开、关回讯器密封不严,经常出现油品微量泄漏现象,需加以处理。

(5)与汽油二台相比,汽油一台油气回收所属密封盖上未安装悬挂铁链,鹤管上的铜圈或密封盖所带铜套变形后,密封盖易发生坠落,不利于装置安全。且质量流量计检定时,需人为将密封盖吊起,起吊方式不好易使鹤管出现较大刮痕,装车时易发生油品泄漏。需安装密封盖悬挂设施。

总之,汽油一台建成后,经过一年多的整改和完善,站台能够完成正常装车任务,解决了原汽油站台装车能力不足的问题,且设备出现故障不能装车时两个站台能够起到替代使用的作

用,保证了汽油正常装车出厂,达到了最初设计的目的。

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