邵古2―11井双级固井

时间:2022-10-27 08:28:07

摘 要:多级固井在深井井眼内对防止发生漏失,减少地层污染和节省水泥用量,降低环空静液柱压力和固井成本方面具有明显的优势,但同时也给固井施工带来了极大的影响和挑战,如何正确安装分级箍,选择合适的注水泥方式方法、胶塞体系等,给固井施工带来相当大的难度。为了掌握这些关键性技术,针对上述问题总结出了较好的解决方法,对双级固井施工具有一定的指导意义。

另外,在分级箍上下各下入1个钢性定位扶正器,确保分级箍居中。

二、 固井施工方案

1. 固井难点

(1)井下情况复杂

该井在2775-2815米处存在泥岩裂缝,属于易漏地层,采用分级注水泥方式减少一次水泥上返高度,避免压漏地层。

主力油层段在2879-2939米处,而分级箍位置在2610-2625处,易漏层、油层、分级箍三者位置相对集中,这就要求水泥浆量计算准确,确保水泥浆要能正常洗出,同时还不能太多以至于压漏地层。

(2)分级箍固井工具使用风险高

首先分级箍本身在其下入、打开、关闭时容易出现:下套管提前打开、一级完成后分级箍打不开、二级固井分级箍关不严等情况,再者一级碰压后阻流环倒返现象在双级固井中也时有发生。

(3)对水泥浆性能要求高

一级注水泥领浆稠化时间长,同时必须做好混掺污染试验;尾桨稠化时间短,为了压稳油层及油层一下(2939-3509m)裸眼段,必须满足直角稠化。

二级采用粉煤灰低密度水泥浆,体系稳定性及水泥石性能必须满足要求。

2.主要技术措施

(1)使用相对安全可靠的分级箍及配套工具。该井使用的是大陆架生产的YFZ-A型机械式分级注水泥器,打开压力6.12Mpa,关闭压力4.6Mpa,配套有2只自回位浮箍及1只浮鞋,重力锤、一级挠性塞及二级关闭塞各一只。配套使用带有平衡管的双塞水泥头,即使一级碰压后有倒返,也能顺利投入重力锤。

(2)下套管前,做好井眼准备工作,确保满足下套管条件。下套管过程由工具及固井服务人员监督并完成技术指导。控制套管下方速度,每根不少于25秒,每下20根套管灌满一次泥浆,下分级箍前灌满并顶通一次。

(3)准备二级固井顶替用重泥浆,1.50 g/cm3-1.55 g/cm3,可用量40m3,提前水化充分,满足后期电测一次到位。

(4)为防止水泥浆与钻井液混掺,影响施工安全,优化前置液设计,加大用量。同时,在一级顶替过程中替入后置隔离液以防止洗井是发生混掺。

三、现场施工

1下套管循环过程

10月10日20:00开始下套管

10月11日2:00开始下入分级箍

10月11日15:00下完套管

共计用时19小时

16:00开泵循环,井口返出正常,循环排量1.9m3/min,泵压5Mpa。

2一级注水泥过程

22:31开始注前置液 15m3

22:45开始注水泥浆,注入量30m3,耗时28分钟。

现场测量密度曲线图

3一级替泥浆过程

顶替方案:1、压塞液2m3

2、分级箍下100米,分级箍上400米内用清水做隔离液

3、挠性塞过分级箍提前3方降排量至1.5m3/min

4、大泵初始排量1.9 m3/min

23:15开始压胶塞 压塞液2m3

23:17开始替泥浆,顶替6.5min后,流量计计量14.6,预计排量1.9 m3/min,流量计计量2.2 m3/min。

23:24停泵替隔离液10m3

23:35继续顶替泥浆,挠性塞过分级箍为52.3m3,流量计计量37m3时降排量至1.5 m3/min,替至42m3时排量回升至1.8m3/min

00:12碰压,排量1.3m3/min,流量计计量 65.4m3

一级注水泥结束后,稳压正常,阻流环正常。

00:20投入重力锤,45min后由水泥车打压,成功打开分级箍,压力8.5Mpa。

02:00循环出多余水泥浆,此后循环压井5小时。

4二级注水泥过程

一级固井结束后循环压井5小时,候凝7小时,共计12小时后,开始二级固井施工。

四、总结分析

邵古2-11井双级注水泥施工的圆满完成,以及后期电测反应出良好的固井质量,归功于各项技术措施的严格落实。但是在落实各项技术措施的同时也发现了一些问题:

1、一级注水泥时,纤维晶格体系密度波动大,出现混拌不均匀的现象。分析原因一是混拌不均匀,再者灰罐车上井途中颠簸,致使较轻的组分(纤维)上浮,水泥干灰下沉导致分层。

2、替浆时流量计误差大,很难为施工提供正确的参考。

3、二级固井低密度水泥浆稠度高,后期替压高。粉煤灰体系在密度1.55 g/cm3以上后稠度就相当于原浆水泥1.88 g/cm3,榱吮苊庹庵忠蛭稠度而附加的过高施工压力,可以适当降低密度。纯粉煤灰体系失水大,在长封固段井中于地层接触时间长,失水后进一步增加其稠度。

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