渤南低渗透油田注水工艺及水质处理技术的发展

时间:2022-10-24 05:16:28

渤南低渗透油田注水工艺及水质处理技术的发展

摘 要: 渤南油田投入注水开发25年来,注水方面逐渐暴露出很多问题。为适应油田开发需要,在注水工艺及水质处理方面进行了不断地调整和完善。本文主要根据渤南油田注水开发历史情况,通过对注水机理的探讨性研究,结合污水回注效果分析,论证了渤南低渗透油田污水回注技术的适应性和有效性。

关键词: 低渗透油田; 注水工艺; 水质处理; 清水; 油田污水

中图分类号: TE357 文献标识码: A 文章编号:1009-8631(2010)06-0064-01

前言

渤南油田是个低渗透亿吨级大油田,位于黄河入海口的东营市河口区,构造上属于济阳坳陷中的沾化凹陷东北部的渤南凹陷。油层单层厚度5-12m,渗透率50×10-3um2,有效渗透率19.8×10-3um2,平均孔隙度17.6%,平均孔吼半径1.84um,粘土含量9.8%。具有层系多、原油性质好、埋藏深、储层物性差、吸水能力低等特点,是一个低渗透、低粘度、断块封闭、天然能量不足、受构造控制的岩性油藏。纵观渤南注水开发历程,经历了注黄河水、净化水、污水、精细污水四个阶段。

二、高压注水配套技术的确定及注清水阶段的问题

(一)高压注水配套工艺技术的确定

注水开发初期,注水井吸水能力较差,启动压力达15MPa,采用黄河水,水质较差,而且低渗透油田的特点决定了水井吸水能力下降较快。于是在水质处理方面研究攻关。首先研究油层特性,制定了注入水水质标准:机杂含量〈2mg/l,粒径〈5um。其次,根据标准建立和完善了三级注入水深度处理系统:一级处理净化站――二级处理渤南注和渤四深度处理站――三级水处理(KQL-60型过滤器24套,美国水处理设备一套)。设计能力3.9×104m3/d,80%以上的井站纳入了三级水处理系统。同时确定了机动性较强的分散式高压注水工艺技术,每站建装3H-8/450型柱塞泵五台,最高压力可达40Mpa,注水能力1200 m3/d。到90年代初,建成注水站47座,注水压力达25-30Mpa,初期吸水指数达8m3/d.Mpa,满足了注水需要。但随着时间的推移,新的问题逐步暴露出来。

(二)注清水阶段反应出的问题

1. 注水压力上升,吸水指数下降

该阶段注水压力不断上升,单井日注下降,视吸水指数下降,平均注水压力由初期的20.7Mpa上升到26.5Mpa,平均上升速度为0.83Mpa/a,单井日注由151m3/d下降到76m3/d,视吸水指数由7.3m3/d.Mpa下降到3.3m3/d.Mpa,平均下降速度为0.53m3/d.Mpa。

2. 水井增注措施效果逐年变差

为满足油田开发要求,进行了提高压力和地层改造两方面的工作。提压增注只能部分地满足注水需要,油田油层破裂压力32Mp左右,注水压力控制在29Mp左右,但部分井压力达到35Mpa以上,超过管网设计压力和油层破裂压力,但仍完不成配注。针对上述情况,进行了以压裂为主的地层改造措施,初期有效果,但有效期短,总体效果逐年变差。

3. 注入水质达不到低渗透油田要求

虽然在清水水质处理上做了大量工作,注入水质明显改善,大部分水在过滤器出口接近或达到了水质指标,但由于管线老化、腐蚀、结垢、细菌衍生等问题,使水质在包括井下管柱在内的注水管网系统中受到二次污染,对低渗透油藏造成严重损害。

三、渤南注水机理研究

针对暴露出的问题,进行了储层物性与注入水水性、水质及注水方式之间关系的研究,包括水敏、盐敏、速敏、固体颗粒和油珠堵塞、细菌堵塞、腐蚀结垢等;在此基础上,进行了清水、污水、浅层水水源筛选试验。结果显示,渤南油田储层损害因素主要是固体悬浮物堵塞、水敏和细菌堵塞。

(一)固体悬浮物堵塞

研究表明,机杂粒径/孔喉直径为1:1或1/3-1/7时,堵塞最为严重。渤南储层主要孔喉半径为1-3.6um,注入水中颗粒直径构成:40%颗粒直径大于5um,50%颗粒直径小于3um。因此认为第一种类型的堵塞是主要因素,对低渗透油田来讲,少量的堵塞物就会导致导流能力大幅度下降。研究同时表明,渗透率是流量与悬浮物浓度的函数,由图一表示。

图一注入水流量/悬浮物浓度对地层的影响

Q/C――流量与悬浮物浓度之比

Q――流量 ml/s

C――浓度 mg/l

Q/C值越低,堵塞程度越严重,流量一定时,悬浮固体含量越高,堵塞越严重;悬浮固体含量一定时,流量越大,堵塞越轻。

(二)水敏性试验

储层中含有敏感性粘土,泥质胶结含量9.8%,其中伊蒙混层含量达37%,对于低渗透油层,水敏性粘土遇低矿化度清水时,水化膨胀或分散运移,导致渗透率下降。试验表明,渤南三区、四区、五区均为强水敏地层。岩芯水测渗透率试验还表明,注矿化度较高的污水时,因粘土因素,导致的S渗透率下降8.5%,而注矿化度较低的清水时,渗透率下降可达75%。不同的储层,渗透率损失不同,但其趋势一致。见图二。

图二渤南油田水测渗透率曲线

(三)细菌堵塞

清水脱氧不彻底,不但造成金属腐蚀,而且为腐生菌提供了生存繁值条件,产生大量粘性物质,与某些代谢物累积沉淀。既可附在管壁上给硫酸盐还原菌造成厌氧环境加剧腐蚀,本身又起堵塞作用。研究认为,渤南储层细菌堵塞是很严重的。现场情况表明,注清水油管腐蚀和结垢也很严重,3-4年必须更换管柱。

在研究取得进展的基础上,开展了清水、污水、浅层水对储层的适应性方面的试验。综合考虑各方面的因素认为:清水〉污水〉浅层水导致的损害程度。综合考虑环保因素及经济因素,选择了污水为主要水源,有如下优点:一是SO4-2含量低,可减轻化学堵塞;二是矿化度高,与地层液配伍好,可抑制粘土水化膨胀。三是污水密闭输送,含氧低(0.03-0.08mg/l),减少了腐蚀和细菌堵塞。

四、污水全面回注及精细水质处理工艺技术

管网调整:借鉴国内外同类油田注水经验,综合考虑二次污染,溶解氧及细菌衍生等因素,形成了污水就地分离,分站处理,就近回注的整体方案。充分利用原有设施,降低改造投资,减少污水长途往返输送量,降低水质二次污染。形成污水处理站和精细水处理站二级水处理工艺。同时对部分管段进行除垢、防腐,两条供水管线更换为玻璃钢管线,改善了管网技术状况。

二级污水精细处理:确定污水水质指标为悬浮固体含量≤5mg/l,粒径中值≤2um,含油量≤3mg/l,为满足注水要求,采取如下措施:

(1)对渤南污水站技术改造,初步改善水质。渤南污水站进口含油量1091mg/l,悬浮固体含量30mg/l,目的:除油为主、兼除机杂。①增设1000方漂油罐一座,增加污水在罐内停留时间,提高除油效果;②采用淄博石油机械厂的三台气浮选机,能力9000m3/d,工作原理为叶轮式气浮法,具有容气量大、停留时间短、对来水含油量适应范围宽的特点;③采用江汉油田生产的GL150/6-WI型过滤器12个,滤料为核桃壳,进一步除油并部分悬浮固体。污水站工艺流程:接转站来水――漂油罐――气浮选机――缓冲罐――过滤器――储水罐――外输泵。污水经过处理后,水质得到提高,污水站出口含油量降为50.1mg/l,悬浮固体含量降为19mg/l。

(2)投产四座精细水处理站,其中改造三座(渤南注、渤四水处理站、渤三站),新建一座(罗北站)。其核心设备为旋流除油器和精细过滤器。①每站采用一台SXQ-Ⅱ型旋流式油水分离器,能力2000-3000m3/d,它利用油水之间密度的差异,利用流体高速旋转产生的强大离心力,达到从水中除油的目的。经现场使用证明,其除油率达80%,保证下游过滤器的进口水质。②每站采用一台DFX高效精细过滤器,采用无烟煤、金刚砂为工作介质,底部滤管采用绕丝筛管。能力2000-3000m3/d,主要技术参数:颗粒直径≥2um,除去率≥90%。精细水处理站及下游工艺流程:污水站来水――旋流除油――精细过滤――储水罐――提升泵――注水站――配水间――注水井。投产后主要指标化验,悬浮固体含量:处理前25.73mg/l,处理后1.58mg/l;粒径2um以上固体颗粒除去率93.7%;含油量:处理前10.83mg/l,处理后3.67mg/l,达到了低渗透油田水质标准,使水质产生了根本好转。

(3)污水回注配套工艺技术的总体效果

污水回注后,注入水质得到改善,固体悬浮物含量、含油量等主要指标经处理后大幅度提高,达到低渗透油田注入水水质要求。污水回注后,注水压力开始回落,吸水指数显现回升趋势,表现出很好的针对性和适应性。平均注水压力由26.5Mpa下降22.9MPa,单井日注由64m3/d上升到81m3/d,视吸水指数由2.8m3/d.Mpa上升到3.5m3/d.Mpa。

五、结论

渤南油田是一个低渗透、特低渗透的大油田,多年来,渤南注水上所进行的探索和取得的经验是大量的、丰富的,对同类型油田开发具有借鉴意义。低渗透油田投入注水前,进行注水机理研究,完成长远渗透率损失和注水能力变化预测,确定合适的注入水型和水质标准,选择经济合理的注水方案,是至关重要的。同时,配套解堵工艺技术有待进一步完善,在注入水不会对地层造成新的伤害的前提下,进行地层解堵研究,提高增注措施的成功率,延长有效期。

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