烷基铝残液焚烧炉设计与烟气治理

时间:2022-10-17 08:21:34

烷基铝残液焚烧炉设计与烟气治理

摘要:针对烷基铝残液焚烧的烟气特征,分析某烯烃厂焚烧炉燃烧工况及烟气温度、烟气含湿量与风机风量、压头之间关系,专门设计一整套烷基铝残液焚烧和烟气治理系统。

关键词:烷基铝(AIR3);焚烧炉;湿式多级涡旋离心除尘器

1.前言

烷基铝残液中各相组分(三乙基铝、二乙基氢化铝、三氢化铝、铝粉、7#白油)活性很强,火灾危险类别为甲类。目前仍采用焚烧方法处理残液。残液焚烧处理由三个过程完成,液体雾化、燃烧、烟气净化处理。所以燃油烧嘴决定雾化质量、合理炉膛结构保证燃油充分燃烧、排烟温度直接影响后续除尘效果。某烯烃厂在线烷基铝残液焚烧炉油烧嘴易积炭、雾化质量不高,火焰较长炭黑多。炉膛内部结构布局不协调,排烟温度较高。烟气处理采用文氏除尘、阻力大,高压引风机带水现象严重,耗水量大,烟气净化不达标。为了解决这些问题对现有燃烧、除尘设备进行技术分析,对燃油烧嘴、炉膛结构、烟气处理系统制定如下设计方案。

2.焚烧炉技术改造

2.1油嘴的设计

油烧嘴对燃烧过程中起关键性作用的是烧嘴喷头的形状和尺寸,这些因素决定着烧嘴的能力,雾化质量和混合速度,从而决定着火焰的特性和燃烧质量。烷基铝在常温下(25℃),ρ密度0.832g/cm3,沸点194℃。

烷基铝低位发热量:Qarnet=46415.6+3167.7ρ-8790ρ2=42757kJ/l;燃油理论空气量: Vok=0.203Qarnet/1000+2=10.86m3/kg;小时实际空气量:V=n×BjVok=1.2×100×10.68=1281.6 m3/kg;单位时间设计燃油耗量: Bj=100L/h=0.0278l/s;液体燃料烟气排放量 Vy=0.27 Qarnet/1000+(a-1) Vok=16.88 m3/kg。

油烧嘴的能力计算: 重量流量 B=wρF(F油嘴截面积mm2) 选取速度W=0.2m/s时,F=0.785D2,B=0.0278l/s.则油嘴直径D=18.8(B/ρ)0.5=7.68mm,当w=0.5m/s时,D=4.85mm,过小不宜。由于采用机械油压雾化,油管直径取D=15mm,烧嘴直径d=(12~13)mm,燃油沿输油管进入油喷嘴油股流与高速旋转空气一起喷出,从而获得高速旋转的动力,因此油被喷出孔口时不但被雾化。而且具有一定雾化扩张角更有利于燃烧。烷基铝残液焚烧与烟气治理系统见图1

图1 1-AlR3管路 2-氮气 3-油嘴 4-燃烧室 5-燃尽室 6-余热室 7-除尘器 8-烟囱 9-鼓风机 10-沉淀池 11-洗涤泵 12-引风机

2.2 燃烧室结构的改造

为了达到充分燃烧,适度增大炉膛空间,增强高温气流燃烧空间,将炉内分为三部分,燃烧室 :长3600×宽3000×高3000、烟尘沉降室:长3000× 宽740×高3000、余热室:长3000宽500高3000.达到消烟、降尘、降温的效果。有利于后续工况的展开。在燃烧室上方增设重力防爆门,防爆门直径Φ600,压力极限Pmax≤2000Pa。焚烧炉由高压鼓风机将空气通过炉膛预热风道使温度升至100℃左右,加热燃油,燃油在离心式雾化喷嘴作用下。具有很大旋转动能,当喷出喷孔时与高压风形成一定交角被进一步雾化,旋转燃烧使火焰变短。

2.3 高温烟气冷却降温

目前焚烧炉排烟温度在350℃左右,较高烟气温度对除尘效果有很大影响,并且对除尘设备要求耐热、粉尘黏度增加难以分离,采用尾部对流管组冷却的办法将排烟温度降至180℃左右,利用工业循环水(60m3/h)不需要格外增加动力,使水温由20℃升高至72℃度。低于标准汽化温度,吸热后的水又回到原水池。将炉内对流管束入口烟温由(550~600)℃降至180℃进入除尘系统,为进一步除尘创造有利的条件。

2.4 燃油炉尾部受热面的设计

余热室入口烟气温度θ′=570℃,入口烟气焓:I′=5785.6+(а-1)5090.5=8839.96kJ/kg. ′а=1.6(空气消耗系数),余热出口出口烟气温度θ"=180℃,出口烟气焓 I"=1729.40+(а-1)1548.60=2658.56 kJ/kg

烟气侧放热量:Q=Φ×(I′-I"+ΔаI01k) 保热系数Φ=0.65;漏风系数Δа=0.1

=0.65×(8839.96-2658.56+0.1×257)=4034.62 kJ/kg

冷却水平均温度(t1+t2)/2=46℃ 进口温度t1=20℃, 出口温度t2=72℃。(管内质量流量18.6kg/s ,由烟气侧放热量Q使水温升高52℃)。最大温压tmax=450-46=404℃;最小温压tmin=180-46=134℃;对数平均温压Δt=245.40℃;

平均烟温θpj=(450+180)=315;烟气流速w=BjVy(θpj+273)/F´×273×3600=3.3m/s, (F´-烟气流道截面=0.32m2);冷却水循环量G=18.6(l/s)×3600=67m3/h

基准放热系数(查表得)a0= 50 w/m2℃;对流放热系数修正得 a=CsCxCwa0=1×1×0.9×50=45w/m2℃;传热系数k=Φa=0.65×45=29.25w/m2℃

传热量Qcr=kΔtF”/B×1000=29.25×245.40×15.37/0.0277×1000=3982.86kJ/kg

对流管束表面积F”=15.37m2;相对误差Δ=(4034.62-3982.86)/4034.62=0.012

尾部对流管束出口为开式不设任何阀门,所以相对压力(PV=0)为零。即对流管束不属压力容器。出口温度为72℃低于汽化温度,所以是安全的。

3.除尘系统

原系统采用文氏除尘法,由于文氏耗水量大、气液分离性能欠佳、压头损失大,造成引风机叶轮带水沾灰,空中出现落泥点现象,影响周围环境。采用本实用新型(HB-TL)多级涡旋分离除尘器,用于工业废气处理凸显传质一面、用于消烟除尘侧重分离、脱水性能。除尘器筒体、内部均采用304、316L材质,内部工艺结构流畅、不堵塞。

4.结论

由于采用机械油压雾化旋风烧嘴,将全部预热空气作为雾化剂经由烧嘴喷出强化燃烧 、获得合理扩张火焰,提高燃烧质量。鼓、引凤机转速、风压、风量均采用逻辑电路。便于控制风量调节油嘴温度防止积炭堵塞喷孔。在焚烧炉尾部增加对流管束受热面降低排烟温度,除尘器入口温度(157~181)℃,出口温度(60~70)℃,有利于烟气净化和气体回收,引风机功率由30kw降至15kw.

参考文献:

【1】郭伯伟,燃料及燃烧,东北大学,1987

【2】肖友瑟、奚士光 锅炉及锅炉房设备,中国建筑出版社,1995

上一篇:沙湖公园经营性\参与性项目的探讨 下一篇:饱和盐卤器的改进设计