HPB300方坯内裂原因分析及措施

时间:2022-10-15 04:21:17

HPB300方坯内裂原因分析及措施

摘 要 针对新兴铸管新疆公司炼钢hpb300钢坯内裂现象,从钢水、工艺、冷却等各方面进行了认真分析总结,采取了一些措施,效果较为明显。

关键词 HPB300;方坯内裂;冷却

中图分类号:TF777 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)17-0157-02

1 技术背景

新兴铸管新疆公司现有160 mm×160 mm8机8流小方坯连铸机一台,建于2011年,目前,主要生产的钢种有Q195,Q235,HPB300,HRB400E,HRB500E等,采用快换式定径水口加浸入式水口保护浇铸、结晶器液面自动控制、保护渣等浇注方式。

2 质量概况

自生产以来,HPB300钢坯内部裂纹始终存在,对钢材质量产生了比较大的影响,严重时一个月的钢坯废品量达到了300吨,给公司造成了极大地经济损失,为解决这一问题,自2013年初我们成立了攻关小组,从转炉工艺―连铸工艺逐一进行了分析,取得了不错的效果。

3 内裂成因分析

各种应力(包括热应力、机械应力等)作用在脆弱的凝固界面上产生的裂纹称为内部裂纹。通常认为内裂纹是在凝固前沿发生的,大都伴有偏析存在,因而也把内裂纹称为偏析裂纹。

4 主要影响因素

4.1 钢水成分的影响

S是钢中裂纹敏感元素(如图1),当钢中S含量高时,形成FeS(熔点989),分布在晶界,引起晶间脆性,成为裂纹扩展的路径。而Mn/S>15时,生成的MnS(熔点1600),以棒状形式分散在奥氏体基体中,而不易形成裂纹。因此必须控制钢水中硫、磷含量并提高Mn/S。

4.2 钢水过热度的影响

试验表明,钢水过热度越高则铸坯柱状晶发达,过分发达的柱状晶会使铸坯内部出现疏松、裂纹等质量问题,如图2。

我厂前期生产时因生产节奏不稳定,经常出现节奏紧张的情况,为减少截流等事故的发生,中包过热度控制较高,一般都在35℃以上。

通过对过程温降跟踪后得出,我厂HPB300从出钢到中包温降大约在80℃~90℃,转炉出钢温度1620℃即可满足要求。过热度降低后,铸坯裂纹有了明显减少。现我厂将HPB300中包过热度控制在20℃~30℃。

4.3 脱氧

生产HPB300时若Mn/Si较低时,夹杂物颗粒小,不易上浮,会跟随钢流进入结晶器内,部分夹杂物会残留在铸坯内部晶间,造成晶间裂纹。

4.4 中包烘烤

开浇前两包时,铸坯内部会出现大量“白点”并伴有裂纹产生。一般认为铸坯“白点”是由于钢水中含有[H]造成的,通过对前两包工艺情况进行跟踪,发现“白点”现象并不是每次都有,当中包烘烤时间较短时,“白点”现象会比较明显。认为这一现象和中包烘烤温度有直接关系。如表2。

因此我厂将生产HPB300中包烘烤时间做了如下规定:先使用转炉煤气预热2~3小时,然后用天然气烘烤不小于1小时,确保中包烘烤温度不低于600℃。

4.5 二次冷却

一般来说,铸坯内部缺陷都是在二冷区产生的,原则上,普碳钢等裂纹敏感性强的钢种采用弱冷,可有效减少铸坯内部裂纹的产生

我厂二次冷却为水冷喷嘴,共分5段,但由于二冷室结构设计不合理及前期事故较高的原因,最下面三段早已不能使用,二次冷却条件极差。因冷却段短,不得不加大零段及一段水量,使铸坯冷却速度达到了250℃/min。出二冷室后铸坯回温很快,达到130℃/m。

通过外出考察情况并根据我厂二冷室现有条件,于2013年6月对二冷室进行了改造,将零段喷嘴由原来的每面3个改为每面5个;1段、2段由原来的单面各8个喷嘴改为共用一根喷淋管13个喷嘴;3、4段取消。喷嘴型号原零段PZ15370,一段PZ5970;改为零段11770,一段上面9个PZ5970,下面4个PZ3670。

改造完成后,对二冷配水重新进行了计算,将二冷水压力由1.4MPa降低到1.0MPa,比水量由1.4 L/kg降为0.9 L/kg,效果较为明显

经测量,改造后,铸坯在二冷段的冷却速度降到了200℃/min以内。出二冷室后铸坯回温降到100℃/m以下,减少了因热应力产生的裂纹。

4.6 下线后冷却

日常生产中还发现,热送的红钢坯并未发现有内部裂纹现象,但钢坯落垛一段时间后再看,中间出现了毛细裂纹,且面向风口的一侧裂纹较多。经过分析,得出我厂由于地处新疆,昼夜温差及风力较大,且炼钢车间存放钢坯的跨留有厂房大门,是造成钢坯落垛后冷却不均的主要原因。

因厂房空间限制,无法建造缓冷坑,将存放钢坯跨的厂房大门进行了封堵,起到了一定的效果。

5 防范措施

1)严抓转炉工艺,减少下渣,确保脱氧效果。

2)对S较高的钢水,适当提高Mn含量,确保Mn/S>15。

3)连铸要严格执行低温快注的工艺,将中包过热度控制在25℃左右。

4)二次冷却采用弱冷,尽量延长二次冷却段,减少铸坯热应力。

5)转炉、连铸杜绝使用受潮的料,并确保中包烘烤效果。

6)考虑采用二冷段电磁搅拌。

7)如厂房空间允许,建设缓冷坑,或尽量将铸坯热送。

6 小结

连铸连轧工艺的实施,对连铸坯质量提出了更高的要求,但在日常生产中,普碳钢小方坯内裂是比较常见的现象,轻微的毛细裂纹可在轧制过程中焊合,但较大的裂纹会给轧钢生产及钢材质量产生影响。我厂结合一年来的生产实践经验,重点从转炉、连铸工艺方面进行了分析总结并制定了相关措施,取得了不错的效果,目前铸坯合格率已由前期的99.7%提高到现在的99.96%。

参考文献

[1]陆定贤.小断面铸坯表面凹陷、内裂原因分析及采取的措施[J].连铸,2006(01).

上一篇:《民事诉讼法》应用型教学模式改革探讨 下一篇:电力系统中弱电控制的管理及维护方案探讨