长庆油田联合站注水系统改造效果分析及经验探讨

时间:2022-10-11 07:34:54

长庆油田联合站注水系统改造效果分析及经验探讨

【摘要】学一联合站注水系统前期主要采取多层系采出水回注方式注水,造成地面设备、管线和井筒的结垢腐蚀,甚至造成地层堵塞。水井欠注严重等问题。本文通过分析原因,针对原因采取相应对策,并对措施效果加以评价,旨在分析总结经验,为后期解决同类问题提供可靠依据。

【关键词】学一联合站 系统改造 效果分析 经验探讨

注入水质不达标,初期影响并不明显,随着周期的延长,结垢和腐蚀日趋显现。学一联合站注水系统运行时间较长,不同层系采出水混注所引起的设备、管线、井筒结垢和腐蚀、地层堵塞,导致无法正常注水。所以只有改善注入水质,才能解决以上问题。

1 学一联合站注水系统存在问题

学一联合站在改造之前最主要的问题,为注入水质较差,由此引发从站点设备结垢―注水管线压力损耗―注水孔隙堵塞的一系列连锁反应。

油田对采出水的回注,有严格的水质标准控制,具体为:

(1)水质稳定,与地层水配伍性好,不产生沉淀;

(2)两种水源混合注水时,要证实两种水的配伍好,对油层无伤害才可注入;

(3)不得携带大量悬浮物,以防堵塞注水井渗透端面或内部孔喉通道;水注入油层后,不引起黏土矿物膨胀或悬浊;

(4)对注水设施腐蚀性小。

学一联合站的注入水质不达标,主要体现在以上所述的前三种情况。

1.1 两种以上的采出水混合注水,配伍性较差

学一联注水系统在未实施改造之前,注入水源为油田采出水。层系众多,包括延9、延10、长2、长4+5、长6、长8。经过配伍性实验得知,其中的长2和延9、延10;长4+5和长2、延9;长8和长2、长4+5等采出水,配伍性最差,在以不同比例混合时,最大的结垢量均超过了100mg/L,较为严重。

采出水在学一联合站脱出并经处理后进行回注。由于配伍性差,造成设备(主要为注水泵)结垢严重,泵效较低。管线变径和弯头处,因流速突变,结垢堵塞严重。数据显示,阀组距离注水站越近,管线结垢的概率越高。在距离学一联合站1.0km以内的阀组,管线结垢均较为严重,其管线沿程压力损失均在1.0MPa/km以上。

1.2 注入水与地层水配伍性较差

学一联合站注水系统主要为长2和长4+5油藏进行注水开发,实验显示,这两个油藏的地层水与延9、延10和长8采出水的配伍性均较差,在地面条件下进行配伍,结垢量均大于100mg/L.而学一联合站的回注水为不同层系采出水的混合体,相对注入层位不是同层回注,随着开发周期的延长,地层孔隙内结垢量逐渐增加,孔隙缩小,甚至堵塞,造成欠注。

2 改造措施和效果评价

(1)在学一联合站上游新建学3脱水站,将延9、延10采出水脱出并进行同层回注。新建学学五转油站,将长8采出水脱出并进行同层回注;建设学一联采出水处理站,对长4+5采出水脱出并进行同层回注;对学一联合站注水系统进行改造,对长2采出水脱出并进行回灌。通过改造的实施,将不同层系的采出水,分别进行处理,避免两种以上的层系的采出水在学一联合站混合。

(2)延9、长4+5和长8和采出水经过处理后,进行同层回注;长2采出水经处理后进行回灌;通过此项改造,避免采出水与所注地层水因不配伍而发生化学反应,导致注水孔隙结垢,缩小甚至堵塞。

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