关于缸体加工铣刀异常崩刃的解决方案

时间:2022-10-10 11:32:03

关于缸体加工铣刀异常崩刃的解决方案

【摘要】生产车间产能提升,加快了设备的进给速度,导致刀片崩刃现象异常频繁。通过对刀具结构的改进,使之与刀片切削参数相匹配,消除崩刃现象。

【关键词】进给速度;崩刃;刀具结构

我公司某机型的柴油机缸体,左侧面需要加工多个平面,如下图所示:

生产线上使用专机将此侧面上的多个小面同时铣削,共9把不通规格的铣刀,其中φ63面铣刀4把。

1、问题描述

近期,随着产品需求的增大,我部门进行了生产线产能提升的活动,此序的加工节拍是通过在进给电机上配置变频器,以此加快进给速度。通过加工验证,对产品质量及表面粗糙度没有产生影响,但4把φ63面铣刀(每个铣刀盘上有4个刀片),一直存在异常崩刃的现象,刀具成本消耗异常;频繁更换刀片,也造成操作者的抱怨。

2、现状调查及原因分析

(1)调整前,滑台的进给速度为312.5mm/min,通过变频器调节,进给速度调整为484mm/min,为调整前的1.5倍。

(2)至今,这台专机设备已经使用近10年了,随着设备老化,进给量的加大,造成设备加工过程中震动加大;

(3)主轴转速不变,只加大了进给速度,造成铣刀每齿进给量增大,即切削参数的不匹配,是造成铣刀崩刃的根本原因。

3、解决方案及实施

此加工设备为专用机床,如主轴箱不做改造,转速无法调整;改造主轴箱,成本较大。从投资成本最低的原则出发,把φ63铣刀的齿数由4个齿增加到6个齿,即能保证每齿进给量的不变。

针对以上分析,我们申报了4把某品牌的面铣刀和配套的刀柄,铣刀由原来的4个齿增加到6个齿,每齿刀片有4个刀刃(与原刀片的刀刃数量相同)。

2013年2月27日,将4把6刃铣刀替换原来的4刃铣刀,分别用于加工缸体左侧面对应的平面。

4、效果验证

更换6刃铣刀后加工至4月10日,期间由于正常磨损,调整过一个切削刃,共加工缸体数量6453台,无崩刃现象。

成本对比:经过验证跟踪和数据统计,成本对比情况如下:

单台成本=损耗刀片总成本÷加工数量

节省的刀片成本:

单台节约的刀片成本0.163―0.139=0.024元,缸体月产量按3800台计算,每月节约成本0.024x3800=91.2元。

效率方面的提升:

每次换刀调整、检测尺寸的时间为10分钟,每月换刀时间:10分钟X37次=370分钟=6.2小时使用6刃铣刀,至少每月节省6.2小时的工时。

5、结语

通过刀具形式的改变,消除了铣刀崩刃的现象;刀具成本,效率等方面得以提升,且保证了生产需求。

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