时间:2022-10-09 10:46:11
摘要:孤岛工作面压力大,给掘进支护工作带来了巨大的困难,本文以开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司1376W孤岛工作面掘进施工为例,从合理设计、优化工艺、科学支护等几方面入手,介绍了安全 、快速、高效掘进孤岛工作面的施工经验。
关键词:孤岛工作面;锚网支护;高应力锚索;帮锚索;底脚锚杆
1. 引言
孤岛工作面是相临工作面已经回采的工作面,因为相临工作面已经回采完毕,所以采空区顶板完全垮落或未完全垮落,相邻工作面顶板已经十分破碎。孤岛工作面属于在应力集中区域布置工作面,并且掘进巷道都布置在围岩相对软弱的煤层中,所以导致巷道压力大、支护困难,因此孤岛工作面的掘进一直是困扰煤矿掘进的重大难题。本文总结了开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司安全 、快速、高效掘进1376W孤岛工作面的成功经验,供大家交流和探讨。
2. 概述
开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司地处河北丰南境内,井田总面积81平方公里,可采煤量6.89亿吨,属近距离多煤层压茬开采矿井。1978年开工建设,1988年投产,是一座设计年产原煤400万吨特大型现代化矿井。目前主要采区有三采区、四采区、六采区、八采区、十采区、十一采区。其中1376W工作面位于三采西翼,倾斜上方1375W工作面已回采完毕,倾斜下方1377W工作面正在回采。东侧为三采7煤层边眼,上覆五煤层已经全部回采完毕,下覆8、9、12煤层暂无工程。
2.1地质情况
1376W工作面为稳定的中厚煤层,煤层厚度有一定的变化。煤层厚度1.8m~5.2m,平均厚度3.4m,局部煤层松软易片帮。煤层下部有0~0.5m泥岩夹石。煤层走向在N20°~90°之间变化。煤层倾角在4°~10°之间,平均5°。
2.2煤层顶底板岩石性质和特征:
1)老顶:褐灰色细砂岩,厚度2.2m,硅质胶结,层面有黄铁矿薄膜。
2)直接顶:深灰色粉砂岩,厚度0~6.85m,平均3.8m,泥硅质胶结,条纹条带状,含植物化碎片,局部有不稳定煤线。
3)伪顶:深灰色泥岩,厚度0~0.6m,平均0.2m,泥质胶结,易破碎。
4)直接底:褐灰色~深灰色粉砂岩,厚度1.4m,泥质胶结,阶梯状断口,含大量植物根化石。
5)老底:深灰色细砂岩,厚2.6m,中厚层状,硅泥质胶结,层面含苛达化石及轮木化石。
2.3水文地质及其他
煤7顶板为砂岩裂隙弱含水层,巷道涌水量较小。裂隙发育时局部有滴淋水。本工作面上邻1375W 采空区有积水空间21000m3,对风道掘进有影响。上覆5煤层无积水对该掌无影响。最大涌水量:Qmax=0.35m3/min,正常涌水量:Q正常=0.23m3/min。瓦斯情况:瓦斯涌出量1.2 m3/min,CO20.96 m3/min。煤尘:具有爆炸性,爆炸指数41.61%。煤层:有自然发火倾向,自然发火期参照12s发火期为12个月。
3. 优化设计
3.1巷道布置的原则
1)空间上尽量避免支承压力的强烈影响、叠加影响和多次影响;时间上尽量缩短支承压力影响时间。
2)巷道布置在应力降低区或原岩应力区。
3)采用无煤柱开采,必须留煤柱时在保证煤柱稳定的条件尽可能小。
4)如果需要留煤柱保护巷道,所留护巷煤柱尺寸应使巷道不受支承压力影响或影响较小。
5)避免在煤柱上、下方布置巷道。合理选择底板岩巷与煤柱边缘的水平距离X、与煤层垂直距离Z。
6)在围岩受采动影响稳定后再掘巷道。
7)巷道轴线方向尽量与最大水平主应力方向平行,避免与之垂直。
3.2巷道设计
根据以上原则最好选用沿空留巷布置方式,但是1376W工作面上邻1375W 采空区有积水空间21000m3,严重影响1376W工作面风道掘进的安全,因此必须预留煤柱掘进,为了减少支承压力影响,避开应力高峰区,选取留4m小煤柱掘进,将应力引到采面煤壁侧。倾斜下方1377W工作面正在回采,为了避免和减少采动压力影响和叠加应力影响,先掘进1376W风道后掘进1376W运道,确保了工程如期交付。
4. 巷道支护
4.1初步支护设计
正顶采用7孔U型钢带长4300mm,孔间距700mm,配合U型锚杆盘,顶锚杆使用Φ22.5mm长2400mm左旋高强锚杆,排距800mm,两帮采用4孔钢筋梯子(间距见布置图),帮锚杆采用Φ20mm长1800mm右旋等强帮杆,锚固剂使用ZK2333型树脂锚固剂。正顶及非采面侧使用金属网,采面侧使用塑料网。正顶配合Φ17.8mm长8m的高强锚索加强支护,顶锚索盘使用长400mm的25U型钢。
4.2加强支护补充
掘进后发现两帮压力显现明显,底鼓严重。在两帮增加两趟Φ15. 23mm长3m的帮锚索,距顶1200mm间距1000mm。在两帮底根每排各加打一棵Φ20mm长1800mm的等强锚杆,距底板200mm,与巷帮夹650角。
5. 矿压观测
5.1 观测目的
通过对巷道表面位移观测,探索掘进时的矿压显现特征和顶底板位移量。分析巷道受压变形破坏情况,完善巷道的支护参数选择,为今后高应力巷道掘进提供依据。
5.2 观测内容
顶底板移近量,两帮移近量等。
5.3 观测点布置及观测方法
顶板离层的监测采用顶板离层指示仪,每天观测一次。顶板离层指示仪每隔30m~50m安设一个,在地质构造带与巷道交叉点内都应适当安设,指示仪应设在巷宽的中部,紧跟迎头。
位移量测:包括两帮相对位移,顶板下沉及底鼓,巷道掘进10天内,顶板累计下沉量小于50mm,最大下沉速度小于6mm/天,巷道掘进50天内,顶板累计下沉小于150mm,最大下沉速度小于3mm/天。监测期间如果位移值超过上述范围应立即汇报,以便分析原因,采取措施。
5.4 定期拉拔确保支护质量
检查锚杆设计锚固力应作拉拔试验,试验数量每进不超过30m巷道,新打锚杆不超过120棵,抽样一组(3根)进行检查拉拔加载至锚杆设计锚固力的90% 。
5.5 数据资料整理分析
1376上风道观测自2008年4月20日开始设点,共设29组位移观测点,1376下运道观测自2008年6月24日开始设点,共设27组位移观测点,观测点自设置之日起15日后基本稳定,稳定后3天观测一次,取得了1651个有效数据。通过计算,顶底板移近量: 最大值13mm,平均0.13mm/d;两帮移近量: 最大累计值38mm,平均0.38mm/d 。通过对 1376风巷矿压观测,1376支护效果明显,满足了安全生产的需要。
6. 作业循环及技术指标
6.1机掘图表:
6.2 炮掘图表:
6.3 主要技术经济指标
巷道名称 经济指标
掘进方式 日进度(m) 月进度(m) 顶杆
(个/m) 帮杆
(个/m) 药卷
(个/m)
2075E风道 机掘 12.8 384 8.75 10 46.25
炮掘 6.4 192
2075E 运道 机掘 12.8 384 8.75 10 46.25
炮掘 6.4 192
炮掘 6.4 192
7. 结束语
通过对1376W孤岛工作面的掘进施工,探索了巷道选择、支护设计,巷道支护、现场施工等技术,积累了孤岛工作面的掘进经验,实现了孤岛工作面的安全、快速、高效掘进,为今后相似条件下的巷道掘进提供了有力的理论依据。
作者简介:陈广伟,男,1981年11月生,内蒙古赤峰人,2005年毕业于黑龙江科技大学资源与环境工程学院,助理工程师。