6气体内部泄漏分析及处理'> 110kV GIS设备出线电缆SF6气体内部泄漏分析及处理

时间:2022-10-05 12:43:22

6气体内部泄漏分析及处理'> 110kV GIS设备出线电缆SF6气体内部泄漏分析及处理

摘 要:青海某330kV变电站110kV GIS设备采用电缆出线,电缆终端为XLPE-YJ2GG型电气气体绝缘终端。由于高海拔地区昼夜温差变化较大,部分材料热胀冷缩。发生电缆内部泄漏现象。引起110kV出线电缆气室SF6压力降低告警,针对此类问题,掌握了泄漏原因及检测方法。

关键词:GIS设备;电缆;SF6气体泄漏;检测方法

引言

由于青藏高原恶劣的气候条件,GIS设备以其运行安全可靠、受环境因素影响小的优势在青海电网中广泛应用。在GIS系统中,110kV部分出线采用电缆出线。尤其是插拔式电缆终端头,在昼夜温差变化较大的过程中,部分受温度影响的材料发生热胀冷缩,如密封圈等,致使接触面密封不良,导致SF6气体发生泄漏。是SF6压力降低的重要原因。对插拔式电缆终端头内部结构进行了针对性研究。分析采用电缆出线气室的SF6气体泄漏的原因,以及检测SF6气体泄漏的有效方法,并对此典型案例进行了专题分析,与大家分享。

1 故障概述

青海某330kV变电站110kV GIS设备,某间隔出线电缆气室SF6气体压力低告警,根据现场检修人员对压力实时监测,夜间0点-08点是压力降低的时间段,其它时间段SF6压力几乎不变。确定温度是影响SF6气体泄漏的重要原因,由于青海地区昼夜温差较大,最低温度在-25℃左右。受温度影响,发生热胀冷缩,导致对接面密封不良,产生泄漏。如表1所示。

2 现场检测及原因分析

(1)试验专业人员对电缆气室及相邻接触面进行了包扎处理,

第二天用SF6定量检漏仪对包扎的对接面及本体逐个进行了检漏,均未发现漏点。经过判断不是电缆终端头与GIS罐体之间的密封问题。

(2)经过讨论、研究初步判断电缆内部发生内渗现象,就是电缆套管的嵌入导体与环氧绝缘体浇筑密封接触部分在温差变化较大的情况下,受温度影响,部分材料发生热胀冷缩,由于设备常年运行,部分材料老化,使接触面密封不良,导致SF6气体沿着电缆铠装层从电缆另外一侧泄漏。导致SF6压力降低。如图1为插拔式电缆终端头。

3 检测方法

(1)早上08点-09点时间段,SF6气体还在泄漏时间段,采用高精度红外检漏仪对设备及电缆终端头进行检测,发现站外杆塔侧的电缆终端头有大量的SF6气体泄漏现象,由于红外检漏仪特殊性,这种方法只能使用于白天。比较局限。

(2)与GIS罐体连接电缆终端头,电缆终端外部有一圈用螺栓紧固的上下对接面,把对接面紧挨着两颗螺栓松开到一定位置,不影响电缆终端质量。用定量检漏仪进行检测,与其他两相作对比。故障相电缆内部有大量的SF6气体泄露。导致内部泄露的原因就是故障相电缆套管的嵌入导体与环氧绝缘体浇筑密封接触面,由于温度变化,发生热胀冷缩,引起接触面密封不良。这种检测方法通用。如图2为电缆内部泄漏红外检测图片。

4 结束语

由于青海地区,昼夜温差较大,部分材料受温度影响,发生热胀冷缩。设备长时间运行,材料老化。两个接触面密封不良,导致SF6气体泄漏。

110kV GIS设备电缆出线,由于电缆套管的嵌入导体与环氧绝缘体浇筑密封接触部分在温差变化较大的情况下,发生热胀冷缩,使接触面密封不良,导致FS6气体沿着电缆铠装层从电缆另外一侧泄漏。此故障系统内发生较少,为今后运维工作提供了宝贵的经验。

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