顺丁橡胶装置溶剂回收单元直采工艺

时间:2022-10-02 11:31:47

顺丁橡胶装置溶剂回收单元直采工艺

[摘 要]顺丁橡胶装置溶剂回收单元直采工艺是石化公司常用的工艺,在对该项工艺不断进行探究的过程中,逐步对其进行了优化以及改造,使其能够达到减少能耗的目标。因此,本文针对顺丁橡胶装置溶剂回收单元直采工艺做出了进一步探究,对工艺流程以及操作情况、直采工艺的应用与优化、直采工艺对顺丁橡胶生产的作用影响给出了具体的分析。

[关键词]顺丁橡胶;生产装置;溶剂回收;直采工艺

中图分类号:TQ333.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)22-0009-01

1、工艺流程以及操作情况

顺丁橡胶将C4H6作为单体,乙烷作为溶剂借助溶液的聚合反应进行伸展,依照详细的功能进行划分可将其分为:聚合和回收、凝聚和处理[1]。其中,回收单位是非常重要的一道工序,通过对回收单元的的研究,技术革新、工艺优化等,可以最大程度的减少能源的消耗,将回收单元的稳定性能以及目的性进行全面的提升。

石化公司在对其不断进行探究的过程中,对该项工艺进行了改进,使其具有更高的工作效率,其中对聚合系统溶剂进行了更换,又将乙烷代替溶剂抽余油(如图一所示)。通过图片可以看出,在该生产装置当中,物料的回收会先进入到溶剂脱水塔当中,把C4H6等比较轻的组与重组进行分离。在底部出来的溶剂会流入到溶剂脱重塔当中,从而将其中的重量组分进行脱除[2]。从可以明显看出,在T-463当中,装置当中的全部溶剂一定会经过加热,最后形成气相,在顶端被蒸出。但是,T-463是对能源消耗最高的装置,所以对该部分的优化非常重要,更是关键工作。

在该生产装置当中,将聚合溶剂作为抽余油时,馏程大概在75℃左右宽,含有的杂质比较高。但是对于已焕的应用,将其当作溶剂时,馏程只有66℃左右窄,所以不一定要塔釜有太高的温度。因为已焕溶剂的组分与抽余油进行比较,已焕溶剂较为单一,在应用太高的回流量时,不但会消耗非常多的蒸汽,更会消耗非常多的电能源。

2、直采工艺的应用与优化

2.1 直采工艺的应用

该项工艺技术主要会应用在T-462和463当中,受到影响比较大的为T-463以及聚合应用相关溶剂构成的变化[3]。石化公司在对脱重塔实施检修的过程中,将底端的油直接当作聚合溶剂。在对对其进行使用的过程中,并没有发现任何质量问题,聚合反应也没有产生不好的影响。随着装置使用时间的加长,聚合反应会逐渐减少,发生后移的情况。对其进行细致的分析可以得出,微量的重分组,是系统当中逐渐沉积的丁二烯二聚物,是聚合反应产生缓聚的情况导致的。所以,将T-462塔底的溶剂可以直接作为据和溶剂进行直接应用,但是一定要将系统当中存在二聚物不断的向外进行排出。

2.2 直采工艺的优化

把T-462塔当中,底端物料里的一部分放进T-463当中,实施脱重的处理,其余的部分借助流量进行调节之后,进入到H-470e以及H-470f当中,在充分的冷却之后,进到R-463的回流罐当中,这样便可以和T-463当中顶端的物料进行混合,之后将其送至聚合,对其进行优化之后的具体流程。

3、直采工艺对顺丁橡胶生产的作用影响

3.1 丁二烯二聚物的含量非常高

在溶剂回收单元当中,对直采工艺进行应用之后,对成品进行回收的溶剂灌R-720的溶剂,丁二烯二聚物当中的含量,是不是与理论进行计算的相同,符合具体指标的要求,需要深入对其进行验证以及分析。由于碘值可以对烃类具有的不饱和情况进行表征,所以,也可以对二聚物进行间接表征,每个溶剂当中进行直采的比例之下。

具体分析可以得出,碘值会因为直采的比例数值变大而变大,在直采数据的流量数值已经达到39.00t/h的时候,比例为48%时,碘的实际值最高,每100克当中已经达到了0.129克,利用取样进行分析以及具体的检验,在该时刻的丁二烯当中,二聚物的平均分数质量是246×10-6,与真实生产当中具有要求不符,与文献当中提及的数值也不相符,其中,实际生产的数值要求为0.1%,文献当中的数值为0.2%[4]。这点有力的说明了对回首单元实施改造,丁二烯当中的二聚物含量可以符合其要求。

3.2 顺丁橡胶具体的性能

在该回收单元当中,各种溶剂当中直采的具体比例当中,获取的具体性能图表二所示。从对表进行的具体分析当中可以得出,每个直采比例当中,各个顺丁橡胶彼此之间和没有实施直采的橡胶进行比较,每一项性能都没有出现非常明显的变化,上下起伏的趋势非常小,由此可以看出对直采的工艺进行应用之后,在聚合的过程中并没有产生不好的影响,也没有影响橡胶最终的质量。

参考文献

[1] 陈力军,罗军,陈冉.顺丁橡胶装置溶剂回收单元直采工艺改造[J].合成橡胶工业,2013,02:92-96.

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