130t h燃气锅炉燃烧器烧损的原因及预防

时间:2022-09-25 10:43:44

130t h燃气锅炉燃烧器烧损的原因及预防

摘 要:燃烧器损坏影响锅炉的经济运行。对燃烧器烧损的原因进行了分析,并阐述了相应的控制措施,提高了锅炉的稳定性。

关键词:燃烧器;损坏;火焰中心偏斜;二次风;切圆

前言:

莱钢能源动力厂型钢锅炉车间目前有3台130t/h燃气锅炉,在相同负荷情况下,2#锅炉的炉膛、尾部烟温及排烟温度均比1#、3#锅炉高出10-30℃,燃烧器烧损现象严重,燃耗升高,严重制约着锅炉的经济运行。

1.燃烧器烧损的原因分析

车间管理技术人员结合设备的具体情况,认为有必要解决燃烧器烧损的问题,经过现场观察分析,总结出燃烧器烧损的原因主要有以下方面:

1.1炉膛温度偏高

炉膛火焰中心温度偏高,最高时炉膛上部温度达到900℃,导致炉膛高温烟气对燃烧器的辐射换热增强,导致燃烧器喷口壁面温度增高,这是导致燃烧器烧损的一个原因。

1.2炉膛火焰中心偏斜

炉膛内各温度测点显示结果表明:从四角测得的炉膛温度和燃烧器喷口的温度分布明显不均。从炉顶火焰监视器观察,同层四角燃烧器的喷口风速明显不均,同层喷口风速偏差大,是造成炉膛火焰中心偏斜的一个原因。此外,燃烧器安装尺寸存在误差,无法实现稳定的切圆燃烧,是导致火焰中心偏斜的另一重要原因。

1.3煤气着火距离太近

在运行调整中,控制的二次风速太小造成煤气着火距离太近,引起燃烧器喷口过热变形直至损坏。

1.4煤气变化的影响

由于高炉炉况的影响,煤气压力及质量波动频繁,煤气质量好时,燃烧器喷口的煤气着火距离变近,运行人员未能及时调整好二次风风速以适应煤气的变化,导致火焰在燃烧器根部燃烧,喷口过热变形,旋流叶片烧毁脱落,加剧燃烧器烧损。

1.5高低负荷变化时调整不及时,上层二次风门喷口冷却不够

在低负荷运行时,第四层燃烧器投烧不完全,高负荷时没有及时恢复,造成四层燃烧器处于持续干烧状态,得不到足够冷却,从而造成燃烧器的过热、变形直至损坏。

2.燃烧器烧损的预防措施

经过车间管理技术人员的分析,制定了下述防止燃烧器烧损的措施:

2.1加强运行控制调整

2.1.1运行人员应及时掌握煤气压力及质量变化情况,根据煤气成分分析报告,结合炉膛内含氧量值变化,相应调整好引送风机挡板的开度,保证煤气与热风配比在最佳范围;

2.1.2锅炉运行人员应经常观察煤气的着火情况,及时调整二次风门的大小,必要时改层操为角操,控制煤气的着火距离离燃烧器出口约100~200 mm,降低火焰对燃烧器喷口的损伤;

2.1.3运行人员在高低负荷工况变化时,都应调整好炉内负压燃烧,调整好煤气、热风配比, 保证炉膛火焰不偏斜的同时协调好各层煤气开度,采用宝塔式燃烧法将火焰中心下移,降低炉膛出口温度在800℃以下。

2.2车间通过查阅资料,改善燃烧器材质。对燃气锅炉燃烧器,设计时选择优质合金钢材料,增加防磨耐热性能。对旋流叶片采用耐高温不锈钢材质,杜绝了因旋流叶片烧损脱落造成的燃烧器喷口变形损坏的现象。

2.3严格按照图纸要求调整燃烧器安装尺寸,确保炉膛设计切圆正确

车间管理技术人员利用停炉机会,对燃烧器的安装角度进行了严格校验,并进行了重新调整,确保炉膛内火焰切圆燃烧。调整后切圆示意图见图一,具体调整后的数据如表1所示:

由表中数据可以看出,燃烧器调整后与设计值的误差率均控制在2%以内,符合设计要求。

通过一年的实践证明,锅炉的各项燃烧参数有了较为明显的好转,具体数据如表2所示:

车间利用停炉机会对燃烧器进行检查,发现燃烧器完好无损,彻底消除了频繁烧损的现象,锅炉各运行参数得到了明显优化,锅炉燃耗、热效率等均得到了明显提高,保障了锅炉长周期的稳定运行。

3.结束语

燃烧器烧损现象不是短时间造成的,而是通过长时间的恶性因素循环叠加引起的。保持燃烧器长周期的稳定运行,运行人员必须从日常的操作入手,勤调整,多分析,究根源,多实践,不断提升自身业务素质,并积极与检修人员配合,共同实现锅炉安全稳定运行。

参考文献:

[1] 奚士光,吴味隆等.锅炉及锅炉房设备[m].北京: 中国建筑出版社,1995.

[2] 韩昭沧.燃料及燃烧学[m].北京: 冶金工业出版社, 1994.

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