50t电弧炉热装铁水工艺实践与应用

时间:2022-09-25 08:42:52

50t电弧炉热装铁水工艺实践与应用

【摘 要】电炉热装铁水是冶炼纯净钢的最佳途径,莱钢特钢事业部50t电炉采用在加完废钢后,通过行车吊起铁水罐直接从炉顶热装铁水工艺。该工艺通过近些年来的不断改善与优化,使50t电炉的生产周期、冶炼电耗、产品质量等各项经济指标得到了显著提高。

【关键词】电弧炉 铁水热装 冶炼电耗

中图分类号:V351.31 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)35-073-01

0 前言

在现代化的“EAF一LF一CC”短流程炼钢工艺中,现代电弧炉已取消了传统的“熔化、氧化、还原” 三段式冶炼工艺,其功能主要体现在快速化料和升温上,要求冶炼周期短,以满足连铸快节奏的要求。节能降耗、高效生产也已成为当代电弧炉的主要技术发展趋势。随着电炉炼钢技术的不断发展,特别是超高功率电炉及相关技术、炉外精炼技术个连铸技术的发展及广泛应用,使电炉生产率得到了大幅度提高,电耗显著降低。莱钢特钢事业部50t电炉自2002年1月1日采用铁水热装工艺,在生产实践中通过不断优化工艺操作,使生产率、钢水的内在质量、电炉的各项经济指标得到了全面提高,降低了生产成本。

2 铁水热装方式及热装比例

特钢事业部50t电炉为偏心炉底出钢,留钢、留渣操作,如果先兑铁水,后加废钢,由于铁水碳含量高,与电炉内氧化性炉渣、钢水发生碳氧反应易发生喷溅从而影响安全,并冲刷炉底,为减少热停时间,缩短冶炼周期,选用加入废钢料后,直接兑入铁水,然后送电冶炼。自2002年开始实施铁水热装,铁水比例从20%、30%、40%、50%。自装上炉壁氧枪,提高了供

3 铁水热装后效果分析

3.1铁水兑入比例对冶炼周期的影响

全废钢冶炼时,大部分融化的能量靠电能输入,废钢的融化及形成熔池的时间较慢,平均冶炼时间达到65min,热装铁水后,铁水带入大量的物理热和化学热,利于废钢的快速融化和形成熔池,从而缩短冶炼周期。但实际冶炼时间与对铁水的比例并不成正比,除了配套设备的不完善外,主要原因还是在供氧强度一定的情况下,随铁水比例的增加,入炉料中的碳含量增高,导致熔清碳高(0.35-1.25%范围内均存在),为保证脱碳效果,需要停电吹氧脱碳,这将延长冶炼时间。

3.2铁水兑入比例对冶炼电耗的影响

兑入炉内的铁水温度一般在1250~1350℃,可带入的物理热约300~350kWh/t[1],同时铁水中的C、Si、Mn氧化时可释放出大量的化学热约200kWh/t,由此热装一定的铁水后,每吨铁水了带入热量约500kWh。从而随着铁水比例增加,电能的消耗越来越少,甚至可以出现零电耗。

3.3对泡沫渣的影响

50t电炉采用泡沫渣及留钢,留渣操作[2]。泡沫渣可使电弧埋弧操作,能使电功率和热效率显著提高。未兑铁水之前,全废钢冶炼时,形成熔池较慢,泡沫渣形成相对的较晚。而兑入一定的铁水后,铁水中的碳和氧枪吹入的氧气反应,产生大量的气体在熔池表面形成较厚的泡沫渣,从而在较短的时间内形成熔池,为提前形成泡沫渣创造好了条件。泡沫渣的提前形成对前期脱磷有着重要的作用。当工艺条件达到熔池温度1570~1580℃,炉渣碱度R=2.0~2.5,(FeO)=15%~20%,喷碳量9~10kg/t时,泡沫渣效果达到最佳状态,泡沫渣厚度可达到500~600mm。

3.4 对吹氧制度的影响

全废钢冶炼时,冶炼过程中全程送电,电耗大幅度增加,形成熔池的时间较慢,氧气利用率很低,热转部分铁水后,可以间接性的供电吹氧相结合。当铁水比例较高时,铁水中的碳含量就比较高,脱碳时间较长,所以在高铁水比时,加强供氧强度是缩短冶炼周期的最佳途径,莱钢特钢事业部经过一系列的优化措施,行成了一只炉门氧枪,四只集束炉壁氧枪的供氧模式,且供氧量大小可调。每只氧枪都采用可拉乌尔喷头,且与熔池表面行成43~45度的夹角,氧气流速都达到了1.7~2.0马赫,实现了稳定的超音速供氧,氧气流集中具有较高的穿透能力,增强了氧气对钢水的搅拌作用,促进钢渣反应,均匀钢液成分和温度减少喷溅,提高了氧气的利用率。在熔化期可停电,直接吹氧熔化冶炼,可使铁水中的碳大部分在熔化期就脱除掉。同时钢铁料也在碳氧反应产生的化学热中融化,从而缩短或是直接跳过了熔化期。

3.5对钢铁料回收率的影响

传统的全废钢冶炼时,钢铁料的回收率不稳定,采用铁水热装后钢铁料的回收率得到了提高。通过对电炉渣系成分的分析[3],兑铁水后,渣中SiO2在15%左右,MnO2占4%,其主要来源于铁水中Si、Mn被氧化,同时由于碳含量增加,减少了氧对铁的氧化。使渣中的全铁含量在15-20%,与全废钢时全铁25%-35%相比,铁损减少,金属收得率得到提高。如图三:

4 结论

4.1铁水热装比例的提高,废钢的用量在逐渐减少,入炉的钢铁料成本降低。同时钢铁料的回收率的到提高。

4.2冶炼周期缩短,产量大幅度提高,由原来的日产量18炉提高到33炉,年产量提高了26万多吨。

4.3热装铁水后,钢水纯净度得到了提高,从而大幅度提高了钢水质量,提高了产品竞争度。

4.4冶炼电耗降低,炉体耐火材料消耗减少,吨钢成本降低。

参考文献:

[1] 王淑华 50t电炉热装铁水工艺节能降耗实践分析 金属学报 2000(4)36

[2] 吴 兵 50T电炉热装铁水工艺优化研究 莱钢科技 2002(8)

[3] 杜丽娜 电炉铁水热装工艺实践 太钢科技 2003

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