某型机组凝泵密封水技改方案的分析

时间:2022-09-19 11:22:07

某型机组凝泵密封水技改方案的分析

摘 要 本文针对机组运行中凝结水含氧量偏高的现象,通过采用机组凝结水泵密封水系统的技改解决了这一问题,并在实际运行过程中的不断对技改方案进行优化。

关键词 凝结水泵;密封水 ;含氧量;技改;经济效益

中图分类号TM31 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2014)119-0189-02

0 引言

某电厂目前投产的三台M701F型燃气蒸汽联合循环机组的凝结水泵均采用上海KSB公司制造的筒袋型立式7级离心泵,型号为NLT300-400X7,一用一备。凝结水泵的轴承采用填料密封,并利用化学除盐水作为密封水。密封水设计压力为0.2Mpa左右,流量0.07t/h~0.08t/h。密封水有两个作用:一是封住外界空气,不让其进入,保持泵内真空;二是保持密封填料的良好状态。

1 密封水原运行方式

凝泵密封水设计是直接由化学除盐水供应,系统如下图1 所示:

自从机组投产运行以来凝结水的含氧量一直达不到“

2 密封水系统的改造方案

由于凝泵出口的凝结水已经在凝汽器中进行了除氧其含氧量较低,作为密封水不会增大凝结水的含氧量;只要适当调整压力就可使其达到密封效果。按照这个思路,先后对#3机和#1机凝泵密封水进行了改造,但两台机组使用的方案却各不相同,详见下文。

2.1 #3机密封水改造方案

首先进行的是#3机凝泵密封水的技改,具体方案是:从凝泵出口母管的疏水处引出凝结水经隔离阀,接入新增的一套密封水调压装置中,经调压后再接入凝泵密封水管,作为凝泵运行中的密封水,如下图2 所示。

凝泵出口压力约为3.4MPa,将压力调为0.45MPa~0.55MPa后作为凝泵密封水,实现密封功能。由于凝结水供应的密封水压力高于除盐水供应的密封水压力,故凝泵在运行过程中,可用自身凝结水密封。但是在凝泵刚刚启动运行时还是由除盐水提供密封水,当凝泵运行稳定后,才将密封水切换至凝泵出口水供应。

2.2 #1机密封水系统改造方案

#1机凝泵密封水技改方案是在总结#3机技改方案的基础上进行的,具体方案是:从凝泵出口母管的疏水处引出凝结水接入原来的密封水管道入口,作为凝泵的密封水。原除盐水管道新增一个手动隔离阀。如下图3所示。

改造后运行方式与#3机组的凝密封水系统基本一样。

3 密封水两种技改方案实际运行效益分析

改造后在运行中,#1、#3机凝结水的含氧量都显著下降,一般在10μg/L以下,均达到了国家标准。因此凝泵密封水两种技改方案都达到了此次改造的目的,但是两者比较, #1机的技改方案明显优于#3机的技改方案,从以下两个方面突出反映出来。

3.1 凝结水泵密封水系统技改设备成本

下表列出了两种改造方案的设备成本:

从上表可以看出,#3机改造增加的设备比#1机改造多得多,从而导致的#3机凝结水密封水的技改人工成本也肯定比#1机费用高。在这两个技改方案的实施中,#3机的技改费用是#1机该技改费用的三倍以上。

3.2 运行维护成本

两台机组的改造达到了同样的效果,但是在实运行中,#3机凝结水的密封水系统存在密封水管道振动大、减压阀工作不正常这两个突出的问题。这是由于凝结水泵出口压力高,节流压降大,因此管道振动大,减压阀工作条件比较恶劣。投运到现在半年多时间,#3机密封水系统改造后已经进行了3次维修。#1机密封水系统改造后投运以来则一直运行正常,平时基本不需要维护。随着运行年限的增长,#3机凝泵的密封水系统必定存在需要维修、更换设备的需求,由此导致的运行维护成本将比#1机高。#1机密封水技改后运行维护成本远低于#3机的成本,基本不需要维护。

4 结论

在电厂中,生产上的技术改造不仅十分必要,而且其经济效益也是显而易见的,有利于安全生产、降低生产成本、改善劳动条件和环境保护。这两个不是很复杂的密封水的改造有效的降低了凝结水的含氧量,解决了影响机组安全运行的大问题。同样的改造因两个不同的技术改造方案,由于后者充分考虑利用现有设备、结合现场实际,明显节约了改造成本,采用投入少改造简单又能带来良好经济效益的技术方案,达到了技术改造的目的。

参考文献

[1]广东惠州天然气发电有限公司.大型燃气-蒸汽联合循环发电设备与运行[M].北京:机械工业出版社,2013.

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