DDNP洗药器的研制与应用

时间:2022-09-18 05:33:22

DDNP洗药器的研制与应用

摘要: 利用反洗原理研制DDNP洗药器,生产无粉尘球状DDNP,增加DDNP流散性,提高雷管质量及制造过程的安全性,同时做到废药回收,达到减排降耗的目的。

Abstract: The DDNP wash-drug machine development utilizes Contraflow theory, produces non-dust globular DDNP, increases DDNP free-running property, enhances the quality and safety of the cap manufacturing process, meanwhile accomplishes achieves medicine waste recycling, and the purpose of consumption and emission reduction.

关键词: 反洗;DDNP洗药器;无粉尘球状DDNP;减排降耗;安全

Key words: Contraflow;DDNP wash-drug machine;non-dust globular DDNP;consumption and emission reduction;safety

中图分类号:TJ45+3 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2014)19-0296-02

1 立项原因

二硝基重氮酚(DDNP)是目前我国工业雷管中应用最广的起爆药,但采用DDNP做为起爆药的工业雷管,其生产、贮存及使用环节仍存在着诸多事故隐患,比如生产过程中的意外压爆现象时有发生(尽管概率很低),再加上粉尘大,在卡口工序常常被卡响。[1]因此,研制无粉尘球状DDNP对于提高工业雷管生产、贮存及使用过程中的安全性将具有十分重要的意义,这也是从事雷管工作者长期以来孜孜不倦追求的目标。

多年来,本厂二硝基重氮酚(DDNP)制造中洗药工序由于没有研制出好的洗药方法,一直采用人工直接冲洗,这样洗出的DDNP细药多,流散性差,土语讲就是粉末多,颗粒少,给雷管后续装药造成极大困难,具体表现在两个方面,一是装药药量难以保证,50发管同时装药,有的药量多有的药量少,造成个别雷管起爆能力不足,雷管质量难以保证;二是装药时因为药中粉尘大,装药过程中易将药喷洒在雷管管壳外壁,在后面卡口工序时易卡响,造成安全隐患。本厂过去发生在雷管生产线的爆炸事故约50%是由于浮药或药尘引起的,所以提高DDNP制造质量,制得无粉尘球状DDNP是我厂提高工业雷管产品质量、确保生产安全的重要工作。

2 研究或革新内容及创新点

本厂过去DDNP制药工序洗药采用人工直接冲洗方法,即将50kg DDNP直接放到一个大桶中,从上部用水管直接冲桶中药(装药),像淘米一样让细药从桶口溢出,但由于药在桶中约0.5米厚,且因为药的粒度非常小,只有在显微镜下才能看到,这样药在桶中像一块大饼一样粘在一起,采用手工洗药上部的药能洗到,下部的药就难以洗到,使得细药和结晶不实药粒不能完全从DDNP中分离出来,影响产品质量和生产安全。针对这种情况,我们设计研制一种能够从下部进水,利用反洗工艺达到让全部药都能被冲洗的目的,于是设计了如下洗药装置,使DDNP中细药和结晶不实药粒完全从DDNP中分离出来,达到极佳效果。

洗药器主体是一个不锈钢容器,能同时满足一批洗药量,在容器底部放置一根分布好多小孔的钢管,让带有一定压力的冲洗用水从这根带孔的钢管中喷出,同时调节进水压力及进水速度,使的达到既能让水使全部药能够搅动起来,同时还不致于将药从口部溢出,从这些小孔喷出的水流量在合适时,使所有的DDNP颗粒都能处于翻动并流动状态,就像洗衣机洗衣服一样,使药能经过反复清洗。这样随着水流的上移,由于容器下小上大,截面逐渐增加,水和DDNP的混合液流速由大变小,使DDNP处于缓冲状态,符合要求的DDNP颗粒因比重大而留在底部,细结晶和结晶不实药粒(即细粉末)在水流的作用下从口部溢流到小漏斗,进入收集器。这样就把不符合要求的DDNP粉末及未形成末球状物的药溢出,合格的DDNP颗粒留在洗药器底部,等口部溢出的水中没有悬浮物时,打开洗药器控制节门,即可将合格的DDNP放入贮存容器中,完成洗药过程。

2.1 洗药器材质的选择 由于DDNP制造过程是一个化学反应过程,且有盐酸及其它腐蚀性介质,所以制造容器的材质我们选用耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的不锈钢。

2.2 洗药器结构的选择 受洗衣机原理的启发,洗药器的筒体设计为圆柱形,这样易于将药在水中旋转起来,且不易形成死角,考虑到冲洗水的流速应先快后慢,又设计成下小上大的圆台型。

另外借荐锅炉去离子水的反洗工艺,设计进水从下向上喷出,这样就使底部的药能完全被冲洗,为形成一定水压且药能充分着水,又在底部水管上开了6个小孔,这样喷出的水喷射力强且易于控制。

考虑到DDNP制造过程年废水排放量达5000t,此废水呈暗红色,pH值大于9,其中含有二硝基重氮酚、硝基化合物、硫化钠、酚类等有害物质,直接排入下水道一是会造成环境污染,别外,DDNP颗粒易附着在下水道管壁存在爆炸隐患,介于此我们在上部设计了出水漏斗,在体外另加了药粉沉淀收集箱,将冲洗后的悬浮物通过漏斗流入3级沉淀箱,沉淀后将沉淀下来的细药DDNP收集起来,正好用于引火药的制造,将不含DDNP的废水流入DDNP污水处理站。达到既节约了材料又不污染环境,效果极佳。

2.3 洗药器制作工艺要求 在制作工艺上,有小孔的钢管与容器采用分体结构,所有死角全制成圆弧过渡,便于生产完后清洗。

2.4 本项目的创新点 利用水的湍流原理,将大小不一、比重不同的DDNP细药和结晶不实药粒通过该容器完全从DDNP中分离出来,形成无粉尘颗粒均匀的球状DDNP,达到洗药的目的。

3 经济社会效益

本厂DDNP制造洗药多年一直采用人工用水流直接冲洗,洗出的药均一性差,细药多,使用时吸附现象严重,不仅影响正常生产,而且给安全生产造成重大隐患。采用洗药器洗药后,一是生产出的无粉尘颗粒均匀的球状DDNP均一性好,流散性好,便于装药,使生产使用中浮药和药尘大量减少,解决了我厂多年存在的安全隐患;二是从使用中机器装药量均匀性好,提高了产品质量,确保了用户使用安全;三是人工洗药需两个洗药工,采用洗药器洗药只需一人开关阀门即可,节约了劳动力,降低了劳动强度;四是避免了过去洗药工序污水横流现象,改善了工作环境,通过沉淀后的DDNP废水达到排放标准,使其不污染环境;五是洗药过程中出现的细药,可全部收集做为引火药用药,减少了材料消耗。

4 存在的问题及推广应用前景

由于DDNP属危险爆炸品,所以全国制造生产线没有一家达到全自动控制,我们也只是在制造过程的一个环节上进行了改进,未达到生产自动化,下一步还有待于研究。

制得的DDNP在显微镜下观察基本为球状颗粒,手感颗粒较硬,犹如在形成的雪球外表面滚上一层冰一样,且产品具有粒径均匀、流散性好、易于筛分、不粘附管壁等特点,同时得率(什么意思)有所提高,可达90%左右(以苦味酸做分母),污水量降低,具有一定的经济效益和社会效益,推广前景好。

5 使用效果

目前,无粉尘球状DDNP已累计生产并使用了660批次,累计生产成品雷管3300万发,未发生任何安全质量问题,且装药操作者一致反映这种DDNP流散性好,堆积密度均匀,非常便于装药操作,同时几乎感觉不到粉尘的存在,操作人员戴口罩直接接触该产品,在相当长一段时期内口罩无肉眼可见明显的颜色变化,就是一个有力的证明,因而可以取代原有手工艺洗出的DDNP,从本质上提高了雷管生产过程的安全性。

参考文献:

[1]赵杰.一种ddnp制造技术论文[J].百度,2008,2.

[2]刘登程,杨宗伟,刘玉存,阎立伟,陈继.球形DDNP制备技术研究[J].含能材料,2009(05).

[3]赵杰,郭俊国,刘建新,杜福和,刘效标.一种DDNP制造新技术[J].爆破器材,2008(01).

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