长庆安塞油田郭秀玲站外输状况分析以及优化

时间:2022-09-17 05:25:14

长庆安塞油田郭秀玲站外输状况分析以及优化

【摘要】随着王南作业区产能增加,以及高桥作业区部分液量的接入,郭秀玲站净化油外输能力无法满足需求,产输不平衡的矛盾日益突出,持续高库存运行对集输系统安全平稳运行构成较大障碍。本文依据现场实际,从流程改造、添加减阻剂、更换外输泵几个方面分析外输状况的优化过程,提出经济、适用的解决方案。

【关键词】减阻剂 选型 经济对比

1 郭秀玲站净化油产输概况

郭秀玲站建于2001年,主要担负着王南作业区与部分高桥作业区净化油外输任务,2012年初日产进液量为1800―2200m3,产进油量为1200―1400m3,2012年王南区块计划新增5.0万t产建规模,随着区块的陆续开发,郭秀玲站日产进油量将持续增加。

郭秀玲站至王窑站输油管线全长30.1Km,管线规格为φ159×6无缝钢管,设计承压6.4Mpa;装有2台型号为TDWY60-50×7的外输油泵,额定排量为60m3/h,日常运行中排量在48―58m3/h,外输量为1380m3,已无法满足外输需求。

2 添加减阻剂试验

郭秀玲站外输油管线走向总体呈下降趋势,净化油输油充足,管线紊流度高,适合减阻剂的使用。2012年1月15日为解决高库存问题,开始在郭秀玲站增加减阻剂实验。首先试验双泵运行添加减阻剂,加药在2小时后起效,排量逐渐增加,泵压和管压(泵出口经过过滤器、流量计后的压力,在流体粘度不变的情况下,流速越快,排量越大,管压比泵压下降越多,故两者之差可作为减阻效果的指标)不断下降。加药后约8小时,油品走完一个管程,管线整体摩阻降到最低,排量自61.8 m3/h升至102m3/h,管压最大降幅1.8MPa。根据外输流量计最大计量范围100m3/h以及当天库存量,试验中降低加药浓度至35ppm,外输排量降至75m3/h,满足当天生产要求。

然后试验单泵运行添加减阻剂,浓度控制为35ppm,较双泵浓度控制为35ppm,排量同为75m3/h,是运行单泵较为合理。

由以上数据可知,采取加减阻剂可以提高排量,降低泵压、管压,运行单泵,减阻剂浓度为35ppm可满足外输要求。

3 外输泵换型的计算

除加注化学药剂外,还可采取更换大排量的外输泵解决外输能力问题。根据2012年1月郭秀玲站日产净化油量为1500m3/d,考虑到后期油田发展,区块产量的增加以及两吨区的产量加入,外输排量增长系数取1.2。

更换的外输泵最佳排量确定为Qj=80m3/ h,符合以后的产能建设。

外输泵的扬程确定是由郭王线的摩阻损失H决定的,H可通过管线沿程摩阻hl、局部摩阻hm、管线起点与终点高程差Z三者计算。

m、β―流态指数与系数。紊流光滑区,m=0.25,β=0.0246;

旧外输泵扬程为350m,新外输泵的扬程是Hj=350+158=508m;

根据本厂外输泵运用情况,选择TDWY85-67×8离心泵,排量为85m3/h扬程为536m,电机功率200Kw,由株洲正达泵阀制造有限公司生产制造。

4 化学药剂添加与外输泵换型的对比

针对加注减阻剂和外输泵换型这两种方案,从增加排量的效果、经济性等方面分析,选取较为实用的方案。

4.1 添加减阻剂

单泵运行时泵出口压力为3.4MPa,王窑进站压力0.45MPa,双泵运行时泵出口压力为3.6MP,王窑进站压力为0.52MPa。

其中:Qm ―加药稳态后最大排量,m3/hΡy―药品密度,g/ml Y―减阻剂价格,万元/t ppm―加药浓度,ppm加药浓度为35ppm时,日加药成本为3276元。

4.2 更换外输泵

根据外输的排量和扬程的计算,选择株洲正达泵阀制造有限公司生产制造的卧式离心泵,型号TDWY85-67×8,排量85m3/h,扬程536m,价格17万元,电机功率200KW。

设备使用费用有购买和安装维护费、日常运行费两部分,为了比较更换新泵和加减阻剂的经济性,需要计算使用费的变化量。由于旧泵已接近其使用年限,不再计算其购

买和安置费用。

新泵使用费的增加量: 1j2j2oF=F +F -F?其中:F1j―新泵购买和安装维护费F2j―新泵运行费F2o―旧泵运行费

若安装维护费为原价的1.2倍,折旧期为10年,电价为0.7元/KW,按照泵全天运转计算,购买费用46.6元,安装维护费55.9元,运行费3360元,原泵运行费1512元,增加运行费1848元,增加总费用1950.5元。

4.3 经济对比

王南作业区现日产进油量为1500m3,2012年产建增加5万吨,产进油量增至1667m3/d,两种方案的运行方式分别为:

加药:12小时原泵运行(排量60m3/ h),12小时加药运行(单泵,排量78m3/h,加药浓度40ppm);

换泵:12小时原泵运行,12小时新泵运行(排量78m3/h),增加的费用包括购买和安装维护费、增加的运行费。

加药运行费用:

C1=40*78*1*5.2/106=0.1947万元=1947 元换泵运行费用:

C2=1848/2+46.6+55.9=1026.5元

由上述数据可以看出,更换新泵要比加减阻剂日费用要少920.5元,更换新泵经济性相对较好。若产建继续增加,加药时间/新泵运行时间会延长,更换新泵优势更明显。

5 结论以及建议

(1)减阻剂能降低管线压力,增大排量,对短期大排量外输效果明显。

(2)考虑到王南作业区的产能增长,和高桥来液量的增加,根据经济对比分析,长期运行时才用更换外输泵更为经济。化学药剂是消耗性物质,设备是恒久磨损性物质,更换外输泵能长期解决外输能力不足的问题。

参考文献

[1] 袁恩熙.工程流体力学.石油工业出版社,1986,10

[2] 杨筱蘅.输油管道设计与管理.中国石油大学出版社,2006,5

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