大斜度及水平井注回填侧钻水泥塞技术研究①

时间:2022-09-14 04:08:18

大斜度及水平井注回填侧钻水泥塞技术研究①

摘 要:由于海上油气田的大力开发,越来越多的常规定向井均改成大斜度及水平井。为了更大程度的开发油气层,最有效的方法是通过大斜度及水平井,延长泄油通道,提高油井的采收率,但是如果在物性好的储层中施工大斜度及水平井失败,既浪费工期及钻井投入,又损失槽口,因此打回填水泥塞,重新侧钻是有必要、有价值的。该文通过两次回填的经验教训,分析了提高大斜度、水平井水泥塞质量的要求与注意事项,并给出了合理的建议。

关键词:大斜度 水平井 水泥塞 推荐做法

中图分类号:TE256.5 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)04(b)-0016-01

对于大斜度及水平井来说,由于井斜大,裸眼段较长,钻具紧贴井眼低边,井内流体沿井眼高边上返,流动性差,清洁效率有限,致使部分岩屑始终留在井眼低边。在这种情况下,注回填水泥浆过程中,水泥浆始终沿环空高边上返,井眼底边几乎没有水泥浆封固,由于岩屑的堆积,同时水泥浆容易被污染和造成很长的混浆段,这样水泥浆的封固效果差,导致水泥塞侧钻施工失败[1-2],基于这种困难状况并结合现场经验,提出了一套注回填水泥浆的推荐做法。

1 施工情况介绍

LD32-2-A21H井为一口水平井,钻进至1910 m后,对地层情况基本清楚,决定注回填水泥塞,从上部井眼侧钻,着陆至油层物性较好的地层,回填井段为1910~1070 m,井斜60~90 °,井斜较大,第一次注回填水泥塞侧钻施工失败,总结分析后,第二次注回填水泥塞后,侧钻成功,并顺利完工。

2 回填水泥塞要求

LD32-2-A21H井的回填水泥塞设计严格按照钻完井手册进行,钻井平台注水泥塞时,每个水泥塞长度不超过200 m。根据LD32-2-A21H井现场回填侧钻的要求,设计的水泥塞顶高于侧钻点以上至少100 m,以减少侧钻点附近的混浆,确保侧钻点处水泥塞的强度。设计前置液至少占环空长度400 m,同时计算水泥浆出钻杆时的压力,确保水泥浆出钻杆时上下活动钻具1~2 m,在活动时注意悬重变化。

注水泥塞作业前,预计固井施工、起钻和循环清洗水泥浆时间,保证稠化时间足够。注水泥塞前,循环至少1.5周,降低气全量和井底温度,同时必须保证井眼稳定,循环钻井液至进出口密度均匀、一致,振动筛无岩屑[3]。

连续水泥塞作业时,应保证第1个水泥塞清洗结束后,上起钻具至少30 m,才能进行第2个水泥塞作业;如果工程上要求水泥塞之间不能有间隔,则等第1个水泥塞初凝后(视样品强度决定)再进行第2个水泥塞作业。悬空水泥塞作业,需要垫至少50 m的“稠塞”;水泥塞作业时,原则上不得使用加重钻杆作业,如果必须使用,加重钻杆不能处于水泥塞井段;下光钻杆过程中如阻卡情况严重,必须先通井然后再进行水泥塞作业;如果不计划通井,则在光钻杆不遇卡的井段设计水泥塞。

顶替钻井液时按97%泵效确定顶替量,替浆时缓慢开泵保证上水效率;泵注水泥浆和顶替过程中,录井监控泥浆池液面和返出流量的变化,有异常情况及时通知监督和固井工程师,以便及时发现漏失迹象采取应急措施。作为计量手段之一,根据固井注入量提前备作好回收钻井液的准备,在固井开始后及替钻井液过程中尽量避免倒泥浆池、放浆的操作,如必须进行则必须做好记录,并通知固井工程师,保证替浆量的计量;在循环多余水泥浆时注意及时排放,防止水泥浆进入泥浆池[4-5]。

3 第一次作业失败原因分析

LD32-2-A21H井注完回填水泥浆后,由于施工时井眼内压差大、钻具与井壁之间摩阻大等原因,极易造成压差卡钻,其主要因素有以下几点:①水泥浆密度远大于钻井液密度,打水泥塞后井眼液柱压力大于地层压力,与地层形成较大的压差,这是造成压差卡钻的首要原因;②在大斜度水平井中,下部井段的钻具在井内处于井眼的低边,钻具与井眼之间的摩擦阻力比直井较大,井筒泥浆液柱压力较大,形成的压差越大,钻具就越贴紧井壁,起钻摩擦阻力就越大,这是造成压差卡钻的又一个原因;③打水泥塞结束后,由于井内钻具有一段静止时间,钻具一旦静止,环绕在钻具四周的压力失去平衡,早已形成的压差就作用在钻具上,滤饼和钻具产生弥合形成很大的摩擦阻力;而且,根据水泥浆的特性,水泥浆从流动到静止状态,其剪切应力迅速增大,也增大了钻具与水泥浆的摩擦阻力。造成起钻困难,如不及时克服则形成压差卡钻;④水泥浆的失水比钻井液大,尤其在砂岩地层、高压条件下失水就更大,水泥颗粒之间容易搭桥形成网状结构,增大起钻的阻力。

4 解决方案

针对在大斜度井打水泥塞易发生压差卡钻的问题,可以采取以下方式,提高打水泥塞施工的安全性及水泥塞的封固质量:①水泥浆在环空中上返时,从打水泥塞开始上下活动钻具1~2 m、至顶替钻井液结束,并在条件允许的条件下加快起钻速度,可防止因钻具在井内静止时间过长引起的粘附卡钻。②在水泥中适当加入漂珠等减阻材料,减小钻具与地层之间的摩阻,适当降低水泥浆密度。③如果需要打水泥塞回填的井段较长,根据现场起钻速度,合理确定水泥塞段长,以减小施工风险。

5 第二次注回填水泥塞作业

借鉴第一次失败经验,后续注水泥塞过程中,严格按照推荐做法施工,保质保量的完成了注水泥塞工作,并且通过样品检验,候凝18小时候后,下钻探水泥面并做承压实验,均满足侧钻需要,顺利完成侧钻作业。

6 结语

进行大斜度井及水平井注回填水泥塞作业时,压差卡钻是造成作业失败、侧钻不成功的一个重要因素,在作业过程中活动钻具、加快起钻、合理确定水泥塞长度、改善水泥性等措施是改善压差卡钻、提高作业的成功率的有效措施。

参考文献

[1] 田伯祥,袁发达,郭俊平.高7平1井大斜度注水泥回填技术[J].钻采工艺,2006(1):107-108.

[2] 柳世杰,王德坤,曾毅,等.塔里木油气田注水泥塞施工技术[J].天然气工业,2008(6):96-98.

[3] 李达,,彭晓华.水平井打水泥塞回填技术[J].钻采工艺,2002(3):101-102.

[4] 李文军,程顺国,杨帆,等.高密度泥浆注水泥塞工艺的研究及应用[J].中国石油和化工标准与质量,2012(14):154.

[5] 王兴武,王时成,马小龙,等.超深井注水泥塞技术[J].钻采工艺,2012,35(4): 32-35.

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