恰当解决进口及高端设备的技术问题建设高效安全水厂

时间:2022-09-13 02:06:12

恰当解决进口及高端设备的技术问题建设高效安全水厂

1 恰当解决进口及高端设备技术问题是安全高效供水的关键。

我公司共有五个水厂,其中一水厂、五水厂、四水厂建厂早,设备陈旧落后,虽经多次改造,效率亦然低下。二、三水厂是近年来新建的水厂,设备好、效率高、节能降耗幅度大,是生产中优先运行的水厂。二水厂1998年投产。采用法国技术,由法国DEGREMONT公司负责施工调试,采用快速混合,跳跃式隔板反应、侧向流斜板沉淀、恒水位等速过滤v型滤池的先进净化工艺,全程自动控制。

三水厂2006年投产,采用了快速混合,紊流多微涡反应、小间距斜板沉淀池、恒水位等速过滤V型滤池,全程自动控制等国内外先进设备,二、三水厂不仅节能效果好,而且出厂水质全面达标承担60%~65%的生产负荷,但这两个水厂也存在一些问题。比如二水厂已经投产12年,进口设备逐渐出现各种各样的故障,甚至会导致停运,自动控制系统和仪表尤为突出。由于国外设备及部件价格昂贵,购置周期长,势必严重影响安全供水。三水厂投产运行三年年,效果尚称理想,但因该工程具有先进、高效、节能、自动化特点,对于管理操作人员要求较高,须有一个熟练提高的过程,运行中附属配套环节出现一些问题也是正常的。解决这些问题是安全生产的关键。

2 解决对策与取得的成效

2.1 二水厂实行进口设备国产化

通过对市场调研与工程技术人员的努力,我们对部分备件进行了国产化,效果尚称理想,主要方法有三点:

2.1.1 取而代之法

2002年二水厂从W&T公司引进的V2020远程真空加氯机玻璃转子计量罩受损,是关键部件,如进口需1.6万元,修复约一个月时间。通过市场调研,找到了合作厂家,经双方协商研制出替代产品,经试用性能稳定,价格为进口的20%,仅十多天即解决问题。

2.1.2 消化吸收法

该厂引进的HXR-450-LD4B3送水机组电动机4台,因制造工艺欠缺,投产以来,先后有3台电机主绝缘被击穿,需进行大修。如利用国内绝缘材料,既要满足绝缘等级(F级),还要满足原功率要求。面对挑战,我公司技术人员与大修厂家一道,认真分析事故原因和原设计意图,破解了这一难题。进而绝缘提高一级(H级),防护不变(ip23),磁路参数不变。经运行测试,在同工况,同负载时,比原电机的运行电流降低了2%,破解了国外电机利用国内现阶段绝缘材料进行大修的难题,提高了电机的效率,节省资金100多万元。

2.1.3 重点保护法

进口设备有一些关键部件是对用户限制的。PLC插件之一TSXAEM411是调节恒液位过滤的关键部件,此卡原是由法国TE公司生产的,本来具有通用性,但外方改动了其中的V型滤池部分部件,将具有知识产权的液位调节软件固化到此卡里,进行加密,没有专用的设备不能将其中的程序解读,更不可能进行更改,这种调节卡在保修期内就坏了近半,故价格很高,而且要到外方公司去购买。我们经过细致查找,找到其损坏的原因,对滤池系统的PLC加装高精度稳压电源来进行保护,运行五年来没有发生过TSXAEM411卡损坏的事件。

2.2 三水厂对于投产后一些新的技术问题及时发现,实时恰当解决,成效显著。

三水厂供水能力20m³/d,其中新扩建部分第一期工程10m³/d,投产后发现的工艺缺陷及解决对策如下:

2.2.1 管式微涡混合器易堵塞

取水泵房旋转滤网网眼净尺寸为6.43mm X 6.43mm,而网格絮凝池前段管式微涡混合器内部的6片网眼间距为50mm的网片还是经常被水草堵塞,需定期放空停水清理,一月清理一次,尚需停水5小时。

对策:在稳压井溢流堰板上加装8组800mm X 800mm网眼间距为8mm的白钢拦截格网,利用电动葫芦吊起格网,清理干净后再放回滑道中。此法可延长清理时间至2个半月甚至更长。提高工作效率200%,每年可为公司创收50万元。

2.2.2 堰齿集水槽集水不均匀

小间距斜板沉淀池20条可调节不锈钢堰齿集水槽因前部安装没调好高度造成5条水槽的水流短流,水质不好。

对策:利用不锈钢堰齿集水槽可以调节进行调试的特点,通过提高前部5条集水槽堰齿高度的方法(提高了3cm)解决短流问题。提高了沉后水质,问题迎刃而解。

2.2.3 储气罐容量小,空压机启动频繁

絮凝池、沉淀池排泥均采用了启动阀门,共92个,仅靠2台空压机(1用1备)和1个0.6m³储气罐提供压缩空气,致使空压机启动频繁,缩短了使用寿命,增加故障几率。

对策:增加储气罐容量,另备1台空压机,及时维修漏气管路,以确保安全生产。

2.2.4 加氯管线冬季易冻堵塞

为方便维护,加氯管线敷设在管沟中,而管沟埋深较浅,冬季寒冷,往往因停电造成加氯管线冰冻堵塞,无法再进行正常加氯。

对策:在管沟中敷设2条供热管线(1来水1回水),将2条加氯管线(1用1备)与之用苯壳及玻璃丝布保温包在一起,在冬季低温时,利用供热管线的温度,防止加氯管线冰冻堵塞,确保正常加氯。

2.2.5 在供水量达到满设计负荷(20万m³/d)时,氯气在清水池中停留时间长,氯耗高。

一期工程的供水设计能力为10万m³/d,但清水池容积已达到二期工程要求(2000m³),出现氯气在清水池停留时间长,达4个小时,氯耗高的情况(高出40%),每年增加投氯量的费用达4万多元。

对策:降低清水池的工作深度,将清水池的工作水位调整到2.7m,达到了降低氯耗的目的,又保证了彻底消毒要求。

通过以上事例,使我们进一步理解了同志:“古为今用,洋为中用”,邓小平同志:“科学技术就是生产力”的深刻内涵。也就是说,对进口技术要用发展的、辩证的观点去对待,绝不是一成不变的。二水厂实行进口设备国产化后,设备运行安全无恙,全套流程井然有序。三水厂果断采取恰当对策排除生产技术故障后,效果尚称理想,社会经济效益显著,使生产运作更为安全稳定。

综上所述,吉林市水务集团有限公司坚持科学发展观,发挥第一生产力作用,广大工程技术人员,勇于探索、技术与设备完美结合,恰当解决进口设备及新建高端工艺的技术问题,实现了进口设备国产化,国产高新设备及附属配套工艺更加臻于完善,成效可观,确保了二、三两个水厂高效优质的特点,为建设高效安全水厂做出了一定的贡献。

作者科介:

吕琦:吉林市水务集团力源建设工程管理有限公司经理,高级工程师,1991年哈尔滨工业大学采暖通风专业毕业。

魏文章,吉林市水务集团有限公司,高级工程师

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