加压过滤机的维护及改进探索

时间:2022-09-12 03:40:32

加压过滤机的维护及改进探索

【摘 要】加压过滤机有着自己一整套系统,复杂程度及事故点要比一般单台设备高出许多。除去日常的维护,本文叙述了望选厂在使用过程中遇到过的一些问题,并提出了一些处理方案。

【关键词】加压过滤机;维护;改进

我厂于2007年技改工程时引进投入三台山东莱芜GPJ-120型加压过滤机,用以对浮选精煤进行脱水。因其处理能力大,效率高,对于细粒级煤泥水的脱水效果好,保证了我厂生产系统整体处理量的提升。平时三台加压交替使用,正常情况下投开两台,一台备检,降低了事故率。

1 存在的问题

1.1 接近开关触发不灵敏

原系统在反吹动作的触发、排料闸板限位、舱内刮板运行情况采集均采用了接近开关做数字量反馈,设计理念简单实用。但在实际运用中由于磨损的存在,例如当闸板与跑道磨损到一定程度后,在开关的过程中闸板会产生一定的跑偏,这时原接近开关就无法检测。再例如舱内刮板机尾轮的侧边箱槽上的接近开关,本来是检测尾轮的运行情况的,但由于积煤、及机尾轮轴承磨损后产生晃动,容易造成监测失误。

1.2 气动阀门寿命短

由于气动阀门结构简单、输出推力大、维护便捷等优点,加压机采用气动蝶阀实现各管路开关的自动控制。每天机器共拥有DN250气动蝶阀1件,DN200气动蝶阀2件,DN100阀门,DN80阀门。众多的阀门给日常维护带来了不少工作量,尤其是入料阀门及回料阀门用做料位调节,动作频率高,受冲击大,因而故障率居高不下。

1.3 汽水分离器分离效果不佳

其气水分离系统利用旋流原理,将滤液气水混合物沿切线方向通入罐体中。混合物在筒体内高速旋转。由于离心力的作用,密度大的水分被甩向筒壁。而气体集中在筒体中心,随内螺旋负压上升并排除筒体。

图1 我厂现行的气水分离示意图

如图1所示,三台加压机排出的水气分别由各自的分离器进行旋流。分离出的气体汇总成一路排出厂房至水沟,滤液水通过三根管路通向滤液水池最后重新打往浮选。随着使用时间的增加,加压过滤机各配件磨损加大,导致部分气体随设备运转过程中漏入离心液,从而使气水分离器处理量增加,磨损加大,气水分离器筒体与入料管结合处附近出现破损严重。

1.4 分配头磨损

分配头是加压过滤机的核心部件,由分配阀体、动片、静片组成。阀体将整个脱水过程分为三个区域,吸附区、干燥区、反吹区,每一区域都是独立于的。动片和主轴一起转动,每一个主轴滤液管转一圈会经过三个区域,完成一次脱水排料过程。大部分的滤液水排出是在吸附区完成的,另一部分在干燥区完成。由于处理量较大,分配头的磨损速度较快。内部的区域各腔室受滤液冲击磨损后会形成孔洞,造成干燥区脱水不利,或者反吹区窜水等现象。甚至分配头外壳直接因磨损而产生漏洞,跑风,影响其功能。而分配头尺寸较大,且在加压舱内部,更换又有一定的麻烦,十分不便。

2 问题的解决

我厂在使用及处理问题中不断积累经验,尝试克服困难,逐步的针对上述问题,提出了相关治理方案并已实施。

2.1 对接近开关进行改进

针对上述提到的接近开关问题。一是从选型上进行克服,原主机采用量程为5mm的探头,改进后重新选用量程为12mm的探头。给闸板窜动留有一部分余量,同时探头可以向外回撤部分,防止闸板窜动后切探头。

设计安装了一种测量机尾运行状态的接近开关架,如图2所示。在刮板箱两侧用角钢搭起支撑固定探头的架子。制作一副简易的铰链,铰链一头与弯型扁铁相连,另一头固定在探头架前。调整好扁铁在自重状态下的位置,使其在正常下垂状态下可以触发探头测量信号。调节扁铁长度,使其刚好可以触碰到上层锚链的刮板。这样在开车过程中,由于上层锚链的击打,使扁铁来回摆动,不断触发测量信号。上位机检测到刮板运行正常。改用这种结构后,彻底解决了机尾接近开关积煤以及机尾窜动带来的误信号。

图2

2.2 调节气动阀换向速度

加压过滤机采用一DN200气动蝶阀(入料)与一DN80气动蝶阀(回料)构成连锁入料系统。正常入料时DN200闸门打开,DN80闸门关闭。舱内高液位时,入料阀关闭,同时回料阀打开,使物料重新回到入料池。运行期间,舱内始终存在180-250Kpa的压力,给料泵的压力维持在。。Kpa。入料及回来阀长期受正反水压冲击,尤其是在开关瞬间。过快的切换速度使阀门受力加倍,物料形成力量强大的水锤反复对闸柄形成冲击。所以,在这种情况下运行,气动闸门的故障率较高,在闸芯正常磨损前,闸柄往往受冲击断裂。所以解决该问题,延长阀门使用寿命的主要方法还是减小水锤的冲击。于是选用了带节流阀作用的气动阀消音器,安装在2位3通电磁气动阀的两个出气孔,调节出气流量,进而控制了蝶阀的开关速率,减小了水锤效应。把其速率调节至尽可能小,可以有效提高阀门的使用寿命。另外,不得不提及舱内液位的稳定关乎着闸门动作的频繁与否,维持稳定的液位高度,是保护闸门的另一重要方面。

2.3 串联新汽水分离器

三台加压各自对滤液水汽混合物进行分离,分离后的气体排放出厂房。然而此时气体,因分选效果不佳等原因,夹杂着大量滤液水雾。为降低排气滤液水量,我厂结合实际施工环境及材料配件,在厂房内新增分离器一件。

将原主排风管引入进行二次分选,分选后的气体沿原管路排放,滤液水在二次分离后,重新打回浮选。从实际使用效果了来看,上述问题得以解决,改造后系统排液量大幅下降,基本上实现了零排放。厂房外环境卫生得到改善,系统回收率得到一定程度上的提高。同时减开滤液水污水泵一台,节约了用电。

2.4 使用耐磨材料处理

由于分配头体积较大,又处在加压舱内,对其进行更换较为困难。所以,要尽可能多的延长其使用寿命,以减少日常维护中的负担。减少分配头的磨损一个方面要及时更换破、烂的滤布,减少滤液水对其的冲刷,另一个方面是提升其自身的耐磨性。在更换分配头的过程中,在其腔室内涂抹耐磨材料是一个较好的办法。经过实际使用后发现,腔室内涂抹乐泰耐磨防护剂的分配头使用寿命能够提高将近1倍。

3 结论

加压过滤机自身系统覆盖面广,涵盖设备多,有着一定的复杂性,整个系统故障点多等因素给日常维护工作带来了一定难题。但是只要能把握住设备运行的一般规律,分析找出问题所在,对症下药,就没有什么解决不了问题。这同所有机电设备的维护检修又是同一个道理,只有巡查包机制度的落实,开展提前预防性的检修才能使机电维修工作走上良性循环道路。同时,在日常检修的过程中,还应该多发挥主观能动性,多思考,逐步对一些存在的问题进行完善。

参考文献:

[1]黄伟力,黄伟建.机械设备故障诊断技术及其发展趋势[J].矿山机械,2005 (1).

[2]卢武科,韩玉忠,模块选煤设备的日常维护与管理[J].煤炭科学技术,2003(6).

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