百菌清生产工艺技改

时间:2022-09-11 06:27:16

百菌清生产工艺技改

【摘要】本文主要针对百菌清的生产问题展开了分析,论述了百菌清的工艺分析了其需要修改的地方,提出了生产工艺改进的一些有效的对策和措施,以其可以更好的提升百菌清生产的效果。

【关键词】百菌清;生产;工艺

中图分类号:TQ328文献标识码: A

一、前言

百菌清的应用范围比较广阔,所以,更加需要了解百菌清生产工艺的相关问题,针对百菌清生产工艺的现状,找出存在的问题,提出有效的整改措施,非常的有必要。

二、百菌清概述

百菌清是一种保护性广谱杀菌剂,由间二甲苯、氨气及氯气为原料经氨氧化和氯化而制得,或者直接由间苯二甲腈经氯化反应制得;还可以用问苯甲酸和氯化亚砜为原料,经两步氯化反应和一步氨气反应先制得四氯闻苯甲酰胺,最后再加入五氧化二磷进行脱水反应丽得到。百菌清具有高效、低毒、低残留等特点,对多种作物的真菌病害具有良好的防治作用,广泛应用于蔬菜、果树、经济作物和豆类、水稻、小麦等热带作物和森林多种作物病害的防治,工业上用作涂料、电器、皮革、纸张,布料等物的防霉荆。由于该产晶在杀菌剂类农药产品中的使用比例逐年提高,已成为杀菌荆家族中的当家药,国内外市场需求旺盛。目前,我国百菌清生产能力已突破10000吨,年,预计未来我国百菌清生产能力将达16000吨,年。

三、百菌清的现状分析

1、产品质量

为了适应国际市场的要求,近几年国内百菌清质量也有了明显的提高。目前国际市场对百菌清内在质量的要求,除了含量和外观外,特别强调有害物质六氯苯含量,一般出口要求100mg/kg以下,欧美地区要求40mg/kg以下。

2、技术装备水平

国内百菌清生产的技术装备水平有了较快的提高,除了对传统的复合床氯化技术完善外,还在百菌清主要原料间苯二甲腈的生产工艺技术、氯化催化剂及后处理等方面作了不少改进,消耗和成本明显下降,主要设备实现了国产化。

四、原百菌清生产工艺流程

技改前的工艺流程示意图见图1

图1技改前百菌清生产工艺流程图

原料气从流化床反应气底部进人,经气流分布板分布后进人反应段反应,总氯化度达到60%以上;反应气从上部进入固定床反应器反应,总氯化度达到98%以上,最后产品进入收料系统包装。

1、原工艺流程存在的主要问题

工艺指标难于控制,产品质量不稳定,有害物质六氯苯含量居高不下,严重影响产品质量,百菌清的生产不能正常进行。

2、原因分析

由于主要原料间苯二甲腈中存在有机杂质(主要为单腈),间苯二甲腈在160~C正常熔化状态时,杂质单腈不但不会熔化,反而易生成分子量大的聚合物(表现胶状物),这此胶状物造成分布板堵塞严重,在生产中虽对分布板进行了多次改造,但未消除分布板堵塞的问题,由于分布板堵塞造成工艺参数波动频繁难于控制,造成百菌清的生产不能正常进行,六氯苯含量居高不下,严重影响产品质量。

3、技改措施

经过反复摸索,提出如下2条技改措施:①取消流化床的分布板;②流化床改做混合器使用,采用固定床单床反应。

五、技改前后对比

技改后的工艺流程示意图见图2。

图2改进后的百菌清生产工艺流程图

1、技改前后催化剂消耗对比

技改后催化剂的使用量减少,节约了催化剂及其装填等的管理运行费用,见表1。

表1技改前后催化剂消耗对比

2、技改前后分析化验成本对比

在合理的技改之后,我们发现,技改后,由于流化床反应器变为混合器,不需进行中间控制,中控分析化验的频次降低,分析化验成本降低,见表2。

表2技改前后分析化验成本对比

3、技改前后产品中六氯苯含量对比

以技改前2003年正常生产和技改后2004年正常生产开车各取一生产周期作对比(改进前取3月份产量69t;改进后取6月份产量为70t)。

表3为技改前后产品六氯苯含量分布。由表3可知,产品中有害物质六氯苯含量大幅降低,低六氯苯比例大幅提高。

表3技改前后产品中六氯苯含量分布

4、技改前后产品质量对比

比较对象与4.3相同。

技改后,优级品率大幅提升,优质产品量大幅提高,见表4。

表4技改前后产品质量对比

通过对百菌清生产工艺的技术改进,采用固定床单床工艺,百菌清生产工艺得到简化,生产成本大幅降低,低六氯苯含量的百菌清产品大幅提高,技术改进效果明显。随着用户对低含量六氯苯产品的要求越来越高,建议在今后的技术改进中进一步优化生产工艺、在生产中严格控制工艺指标。

五、百菌清废水的处理工艺

废水首先要经过预处理,然后再进行生化处理。

1、预处理单元

废水中氨氮、CN-含量高,故先进行预处理,采用蒸氨塔、吹脱塔、脱氰工艺,废水中的各项指标可降至如下指标:COD

2、高效A/O生化单元

中和池出水进入生化处理单元,生化处理单元由缺氧池和好氧池构成。缺氧池设置搅拌装置,缺氧过程中溶解氧(DO)

缺氧池出水溢流至好氧池,好氧池分两级进行,两级好氧池的设计进一步强化废水的生化处理效果,保证出水水质。在好氧池,通过大量需氧性微生物的摄食、分解作用,与废水中的有机及无机悬浮物质、胶体物质形成絮凝体,把缺氧池出水中含有的污染物进一步进行吸附、絮凝及分解。好氧池混合液回流至缺氧池,回流比控制在1∶1。

废水中氨氮的脱除是在硝化和反硝化菌参与的反应过程中,将氨氮最终转化为氮气而将其从废水中去除的过程。硝化和反硝化反应过程中所参与的微生物种类不同、转化的基质不同、所需的反应条件也不相同。

(一)驯化期

为适应驯化阶段,用百菌清原废水置换缺氧段上清液,向其中加入适量营养元素,每天置换1次,搅拌时间为24h;用缺氧段上清液置换好氧段上清液,向其中加入适量营养元素,每天置换1次,曝气时间为24h。

(二)调试期

按照流程的方向(缺氧段―好氧段),逐渐调高置换上清液水量,并停止投加营养物,使微生物依靠废水中有机物进行生长。缺氧池搅拌时间为24h,好氧池曝气时间为12h,每日进行1个序批次。

(三)稳定运行期

由于废水中氰类物质对微生物的抑制,调整为将好氧段出水与农药原水以1∶1比例配比加入到缺氧段,模拟混合液回流。此操作的优点有两方面:一是对农药进水起到稀释作用,降低微生物处理负荷;二是通过回流将好氧段硝化产生的NOx--N回流至缺氧段,从而使反硝化菌利用原废水中的有机碳作为电子供体,将NOx--N还原成氮气,以达到降低COD和脱氮的作用。

六、结束语

综上所述,百菌清的生产工艺和其生产的质量息息相关,因此,一定要更加重视百菌清生产工艺的相关问题,提出百菌清生产工艺的提升策略,综合考虑其生产的工艺问题。

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