AC―401 B往复压缩机缸体超温分析及措施

时间:2022-09-10 11:17:43

AC―401 B往复压缩机缸体超温分析及措施

关键词:往复压缩机 缸体 气阀 机组 冷却水 淤泥 锈渣

【分类号】:TM621.72

1.设备概况

AC-401B为乙烯裂解装置仪表风压缩机,该机型号DYN-107MT3为双缸作用水冷无油式往复式压缩机。一段缸内径440mm二段缸内径290.mm行程为180mm排气压力0.75mpa 转数580rpm,气缸是高级铸铁铸造的,表面镀有硬质铬。采用水夹套冷却气缸.设置人口过滤网过滤罐中间和后端冷却器及缓冲器。

2.设备运行状况.

该机自1979年引进日本新日本造机制造厂自1986年6月开工至今,该机曾经在2001年六月发生过连杆断裂、曲轴磨损修复情况,故对整机大修过,更换了变速箱的齿轮组件,从此变速箱就经常振动.。2003年2月份因变速箱振动的严重而大修。但解决了变速箱振动后,运行时二段出口温度超标,出口温度达到204℃, 超过了正常运行小于160℃的温度的要求,使缸内阀片变形甚至有融化现象,从而导致机组安全阀起跳,机组不能正常运转。

3.具体分析和错施;

1)缓冲器由于长期使用,内部锈蚀严重。锈渣进入气阀.气阀片被异物垫起,阀座出现麻点而密封不严,检查中曾发现阀室内有较多锈渣,同时锈渣还会造成中间罐荷器失灵,填料泄漏这次检修中对缸内及阀室都做了处理,用面粘净了阀室。

2)人口过滤器附着大量的灰尘,网眼睹塞,即影响吸收效率又吸入含粉尘.灰渣等杂质的空气,不清洁的空气进入气缸后加快了各部件的磨损。为此入口过滤器还有抽碎过,金属网进入缸.,为此入口过滤器金属过滤网要进行更换,每月应行一次滤网清垢,大改善入口空气品质,保证了进气畅通,减少阻力,保证质量。

3)中间缓冲器和出口缓冲器的原材料为碳钢。由于锈蚀严重,,最好更换为不锈钢材质,才能有效地控制锈蚀的产生,消除锈渣。

4)吸排气过程中,冷却系统特别是水夹套能大大降低排气温度,提高设备效率,用于气缸冷却的水夹套的淤泥和水垢,使热阻大大增加,造成气缸冷却不良,原一段出口的温度为120℃二段出口温度为200℃,温度愈高盐度愈浓,生成的水垢就愈快愈多愈硬,造成水流缩小以至断流,曾经就有大盖和底缸盖有多个流口,就有两个流口流动通水,其它流口都被淤泥和水垢全部堵满.。

5)水垢的危害极大其主要成份是Na2CO3、氢氧化物、FeO等,通常结垢厚度超过2mm时侯再增加1mm厚度水垢,对换热效率将成倍降低,其换热效率的影响将达到90 %。然而这次检查就发现局部水垢3mm至4mm厚,淤泥厚度达到10mm之多,其换热效果可想而知,为此必需及时清淤除垢,根据机组运行情况,建议每年清淤一次,每三年对水垢进行化学清洗一次。这次大修对冷却水加套的淤泥和水垢作了彻底清除,对阀室内的大量锈渣也做了彻底清除,并用活好的面把阀室和缸内全部粘净,并用风吹扫干净达到了预期效果。

6)冷却水的流量、流速、和进出口压差,对缸体发热也有相当大的影响。以前采用的冷却水的来水温度为25℃,回水温度是57℃,来水和回水温差过大,说明冷却水量严重不足,流速慢换热效果很差。一般来说回水温度高于35℃-40℃时,就已经表明冷却水的供应不足了。这次冷却线改线,变新鲜水为冷却水,压力由原来0.3Mpa提高到0.45Mpa冷却水流量大大增加后,这次的来水温度为25℃,回水温度仅为30℃,温差仅为5℃,投上后缸体温度很快就降下来了,效果极为明显。

7)气阀是压缩机的心脏部件,气阀的好坏直接影响压缩机的排气量、缸体发热和压缩机的运行周期。由于压缩机在咱厂的各种仪表显示控制皆来自压缩机风,故相当人的心脏,如果压缩机突然停车,会造成全厂停车,经济损失相当严重,为此,仪表风压缩机是一等公民,其他设备应是3等公民,“巧妇难为无米之炊”,没有好的部件就不可能有好的机械,为保证长周期运行,提高压缩机的可靠性,对气阀的要求;

(1)寿命长。气阀使用寿命保证不会因气阀的损坏而引起非计划停车,应执行API618标准即,其标准是针对石化设备可靠性的要求,其设计准则是保证易损件的寿命。与阀片、弹簧、材质、弹力、升程以及阀隙、阀座、升程器等都对阀的寿命至关重要。

(2)阻力小。减少气阀阻力的功率损失、缸热。气阀设计合理功率损失可达15%至30%,好的可小于9%。

(3)严密性检查。用气密性试漏更科学,即定性有定量。咱厂无此检验设备,故阀厂家来时,做此项,得以合格后方可出厂。

8)气缸内部各部件过量的磨损,密封失效,缸体压缩过程中窜气,气体反复本压缩,也可造成缸体温度升高,排气量下降。

9)厂家应本次检修对各部件如气阀、阀垫、活塞杆、活塞环、导环、填料环、刮油环、十字头、滑道、大小头瓦、油路、各部分螺栓、和压力调节装置的各部件都作了细致检查,对于超出技术标准的全部更换,如气阀漏、阀片变形、活塞环磨损、大头瓦乌金脱落有很多气孔、螺栓锈蚀严重等都作了修复和更换,使其都在技术标准之内,在回装的程序中注意细节,争取不出现任何纰漏,注意每个回装程序,保证个零件清洁,并符合技术要求,注重质量高准。

4.提高故障分析能力和检修技术

1)要充分考虑易损件的使用寿命,必须加强定期维护和检修,保证运行,否则会造成过量磨损,使气缸,十字头及滑道也产生磨损。

2)气缸和十字头滑道有轻微拉痕,必需得到修复,可用油石顺拉痕方向,磨去拉痕。

3)同轴度超差时,可进行镗缸或十字头镗孔,以消除其椭圆渡河严重拉伤。气缸、十字头、活塞环和导环,其中一个部件产生磨损,都会造成气缸和滑道同轴超标,反过来同轴度超标,又会加剧以上零件的损坏。

4)更换活塞环和导环时,可在胡塞环和导环滑面上抹上防烧附剂,能缩短磨合时间,而且使他们耐久实用,自阀顶杆螺上也涂上防烧剂铅粉可防螺栓受热要死。

5)装活塞杆时,防止螺纹弄伤密封填料,必须在螺纹处安装专用工具导向套,利用吊车把活塞吊出,注意不要刮伤活塞杆。

6)检修回装时,要防止杂物存留在油池、气缸、管道、滑道、或储罐内,装配时要做好机件的清洁和韵滑。

7)当发现微小的异常时,如果原封不动地继续运转,将会引起重大事故,应当注意,其秘诀是早期发现螺栓松动,管线泄露、安装松动等情况。

8)曲轴箱的油量液面计,每天应检查一次,气缸内的冷凝水要经常排放,吸入的空气要清洁,肮污的空气也是造成机械故障的原因。

9)不管什么样的机械,如果不勤于检查和维修,就不可能发挥机械性能,由此发生的事故的危险性也很大,故要定期检查,注意各部分的维修,磨损部件要及时更换。

5.结束语

通过以上分析和采取的措施,这次试车后所有的各项指标均在控制标准之内,一段的出口温度为89℃,2段出口温度145℃,全部达到标准,半年多的老大难问题得到了彻底结决,从而大大提高了压缩机的效率和性能,使机组得到了正常运转,满足了生产需要,为装置的安、稳、长运行得到了保障。

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