水厂加氯系统改造浅谈

时间:2022-09-10 10:09:09

水厂加氯系统改造浅谈

摘要:对于给水厂其加氯消毒环节是非常重要的,但在冬春季遇低温且无取暖措施地区,加氯系统运行中氯瓶结冰和气化量不够现象时有发生,影响了这一环节的稳定运行。分析问题产生原因,采用改进加氯管路系统和增加氯瓶喷淋系统,提高加氯可靠性和稳定性。

关键词:加氯 结冰 喷淋 改造

1. 概述

湖州城西水厂地处浙江省北部,太湖南岸,原水取用河网水,采用常规工艺制水的水厂,设计供水能力为10万m3/d(6万m3/d和4万m3/d各一组),实际供水为9.5万m3/d。平均耗氯量在3.0mg/l,在夏季秋由于气温较高,氯瓶的气化量基本能满足加氯的需要,可到了冬春季由于气温低,氯瓶的气化量很难满足加氯的需要,在运行过程中存在加氯效果不理想的问题,10kg/h的加氯机最大只能用到7.5kg/h,为此进行分析研究,找到问题的症结所在,并对加氯系统进行了改造。

2. 改造前的加氯系统

2.1加氯机采用10kg/h的6台,每组制水系统二用一备;真空调节器是一对一的,10kg/h的6台;氯瓶是二组,一用一备,每组氯瓶串联两只钢瓶,加氯系统如图:

氯瓶到真空调节器用铜管、无缝钢管和角阀连接,真空调节器到加氯机用U-PVC管及U-PVC管件连接

2.2存在的问题

、真空调节器是一对一的,备用加氯机的真空调节器停一段时间后,急需开启时容易出现故障,真空调节器的相应故障率也高。

、切换装置故障后,就无法使用。

、氯瓶到冬春季气温低时,整个使用的氯瓶全部结满冰,汽化量就不够,在氯瓶即将切换前更为严重,影响加氯。

、随着用氯量的增加,汽化也急速增加,同时吸热量也急增,氯瓶表层结冰的速度也加快,压力表上的读数明显降低,很快就切换到另一组氯瓶使用,但氯瓶上所结冰层难以立刻融化,只能等到结冰氯瓶上的冰融化后才可使用,这样对操作影响很大。

3. 改造后的加氯系统

3.1针对上述问题进行分析研究,改造了加氯系统,氯瓶串联3只作为一组,每只氯瓶上加了喷淋水管,对正在使用的氯瓶喷水,以防氯瓶结冰。在切换装置上加装了旁通管,真空调节器采用二组50kg/h的,一用一备。加氯机采用4台10kg/h和1台20kg/h的,其中20kg/h的一台作为备用,在其他一台故障或需要投加很大的加氯量时开启,确保加氯的稳定性。加氯系统如图:

氯瓶到真空调节器用铜管、无缝钢管和角阀连接,真空调节器到加氯机用U-PVC管及U-PVC管件连接

3.2工作原理:

正常情况下阀门6和阀门7常闭,阀门1、阀门2、阀门3、阀门4、阀门5常开,A组氯瓶使用时氯气通过缓冲罐A,进入真空调节器,切换装置A打开,切换装置B关闭 ,在水射器的作用下进入加氯机。当A组氯瓶用完后,随着压力表A的降低,达到一定的值切换装置A关闭,切换装置B打开使用B组氯瓶,A组氯瓶更换满瓶。在切换装置A故障时,关闭阀门1、阀门2打开阀门6,在切换装置B故障时阀门3、阀门4打开阀门7,使用旁通管手动切换。同时在温度较低或加注量大时开启喷淋系统。

3.3改造后使用情况:

1、每组系统多串联一个钢瓶,增加了喷淋系统后,大幅度提高了汽化量,氯瓶表面也不结冰了。

2、真空调节器的故障率大幅度降低。

3、切换装置故障后,经手动切换后仍不影响加氯系统工作。

4、存在的问题是钢瓶经过喷淋后氯瓶要定期保养。

4. 结语

通过对加氯系统改造后,同样是10公斤级的加氯机最高可以用到9.5kg/h以上,大大提高了加氯机的利用率,同时配了一台20公斤级的加氯机,为使需要增加加氯量时更好操作。整套设备在使用过程中的稳定性也有很大的提高,完全可以符合生产的各种需要,确保了安全供水,而且投资额较少。

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