420C型500kW短波发射机自动控制系统的改造与升级

时间:2022-09-07 02:47:10

420C型500kW短波发射机自动控制系统的改造与升级

摘 要:文章介绍了501台420C型500kw短波发射机进行自动控制及自动调谐系统进行改造的方案,重点介绍了自动控制及自动调谐系统改造硬件和软件两方面构成,阐述了自动控制及自动调谐原理。

关键字:420C型500kW短波发射机 自动控制系统 升级改造。

1概述

本系统的主要内容就是对420C 500KW短波发射机的自动调谐系统及自动控制系统的研究和开发。在该项目初期,对发射机的硬件控制中心进行了深入的研究,读取硬件控制中心的控制程序代码,并进行解码。了解了发射机的控制原理和硬件控制中心1A2单元的软件功能。

对发射机自动调谐的核心部件鉴相器进行了改造。对鉴相器的输入信号和输出信号都做了比较大的改进。重新编写了新的调谐程序,使发射机新的自动调谐系统更加稳定可靠。

对发射机取样进入上位机的数据采集系统进行了改造,取消了一些中间环节,从硬件和软件两方面采取措施,保障了采集到计算机的发射机表值数据不受干扰。

在自动控制上,增加了发射机的自动控制功能,系统根据时间和发射机的运行图进行自动控制,大大减轻了发射机房工作人员的劳动强度。同时也避免了工作人员在操作过程中出错的可能性。

2自动控制系统硬件的改造

(1)控制主机

原来的系统的工控机是486的主机,主频只有66Mhz,最高也只有100MHz,内存16M。所以系统运行速度相当慢,为了能进行自动调谐,能进行高速度的数据取样,更换了控制主机,为自动调谐提供了必要的硬件基础,新的主机配置如下:

CPU:P43.0G

内存:2G

硬盘:250G

机箱:IPC-610H

主板:PCA-6187

显卡:ATI 3D Rage128pro

(2)422/485串口通讯卡

MOXA CP-132IS带有两个422/485串口,其中之一用于将频率计数器输出的频率,传输至自动调谐系统。另一个用于信息平台进行数据交换,自动控制系统每秒就年个发射机的实时信号传送给中控室的计算机。

(3)PCL-1716L模拟量采集板

用于将鉴相器信号以及两个功率探头的信号送至计算机,根据采集数据的速度为250k/s,取样信号的范围调整为-625mV到+625mV。对鉴相器的取样精度达到了1mV,大大提高了自动调谐的成功率及可靠性。

(4)入射功率和反射功率功率计

调反射功率决定采用对反射功率实际数据进行调谐,反射功率探头采集出来的电压最大为1000mV左右。将1716的取样范围设定为0~1250mV,通过低通滤波器滤波后,使得受到的干扰极小。反射功率调谐的精度也向当高。

高末次级调谐依据实际入射功率的大小,即实际C2的耦合程度确定高末次级电容C2的位置。该功率探头取样信号同样最高为1000mV,也采用0~1250mV取样量化范围,进行取样量化,保障信号源的精度。

3自动控制系统软件的升级

(1)自动开、关机

自动开、关机的功能实现有两种方式,第一种是依据运行图,根据发射机自身的播音时间进行开、关机控制。

这样的控制有方便、灵活的特点,另一种是给定发射机固定的开、关机时间,反射机在规定的时间内加起灯丝,出于准备播音状态,这样的控制的好处在于,该机在没有运行图的时候随时可以为其他发射机进行代播。避免了较长时间的停播。

(2)发射机的自动控制与自动调谐

在不增加其他附件的基础上增加了自动封锁激励,自动加偏压,自动加高低压,自动高低功率切换,自动升降功率,进行功率调整,并输出相应发射机的状态数据。按照运行图进行自动操作,自动调谐再运行图的播音开始前3分钟开始进行自动调谐,如果是紧急换频,则先切换到低功率、然后再切换到调谐功率、后关高压以及偏压。然后自动进行自动换频、粗调,加高压进行细调。然后到高功率调负载,最后进行功率调整。

至此全部自动调谐完成,从开始到结束,整个时间再30~45s不等。

自动控制系统的运行图如下图所示:

每部发射机拥有48条运行图,每条运行图有播音开始时间、结束时间、播音的星期、频率、寻道号、天线号以及保存时间。

对运行图的处理,控制系统通过平台下传下来的运行图即为总的运行图。在此数据基础上根据起始日期范围以及星期的周期,得出当天执行的运行图。此运行图显示于主界面。每天在00:00:00时间点或者是有新运行图下传的时候自动更新当天的运行图,或者手动添加运行图的时候也自动进行更新。每天都以此运行图进行执行各种操作。

(3)临时播音

为了临时增加某一天的某个时段的播音,比如某个重大的活动的现场直播之类,程序增加了临时播音的选择。临时播音的格式为:

开始年、月、日、时、分,星期,播音频率,使用天线,结束的时、分。

在该年、月、日的该时段,播音该频率,临时运行图的优先权高于正常运行图,一般不会和正常运行图长生时间冲突,如果一旦时间冲突,则以临时运行图为准,当反射机按正常运行图已在播音时,临时运行图也要播音,则自动换频,进行临时的新频率调谐,后进行播音,在播音结束后,正常运行图如果还需要播音,则重新换频,按原来的正常运行图调谐后进行正常播音。

(4)自动新开频率调谐功能

新开频率对于420C机型一直是一个弱点,由于以前的初调数据都是在负载上得到,而对于实际使用过程中都是用的时天线,而天线的阻抗在各个频段又大为不一。加之鉴相器以前都是以偏压量为基准进行调谐,造成新开频率的鉴相器偏移量与真正的最好状态相差很远。这就导致以前,用自动开新频率几乎成为不可能的事情,所有的新开频率都必须手动开出来,由于偏差太大,往往单独调谐负载一项就要往返高功率和调谐功率四、五次以上。一般情况下,新开频率手动调谐时间都大于5分钟以上。

改进后,对该发射机对应的每一副天线,以天线的频段和广播频段,综合参考,对二者的共同频段的频率进行以50khz为一格进行手动存储,作为新开频率的初调位置,由于各天线之间的差异很大,所以只针对 不同的天线进行存储初调数据。在取得新的初调位置数据之后,面对新的频率,只需对应天线号,找出相近的伺服数据,进行调谐。

经实验得出,对于天线频段内和广播的播音频段内的所有频率,一次调谐成功率在99%以上,时间同样控制在50秒以内,以原来的5分钟速度显著的提高,解决了以前420C机型无法自动新开频率的毛病,取得了较大的进步,方便了机房的值班工作。

(5)向信息平台发送本机实时数据功能

自动控制程序每秒向控制桌通过422口发送本机的实时数据,

数据包括:

日期、时间

发射机实测频率

264个开关量,其中包括状态信息和故障信息

19个发射机表值数据

8路伺服当前位置数据

8路伺服初调参考位置数据

数据每秒刷新并送一次,用于中央控制室显示用。

(6)对发射机实时频率检测

由频率计数器产生并送出10位实际频率数据,经422串口,每秒一次,自动程序进行接收处理,如果频率与发射机运行图的频率不一致时,则除了主界面上显示的频率变为红色以外,告警声音输出,以提示实际检测频率有误。

(7)主界面上当前运行图的图形显示

在主界面显示当前运行图实际状态,显示当天实际运行图的开始时间,结束时间。所要播音的频率,所使用的讯道号,以及使用的天线号。每条运行图相对于整个运行图按比例显示宽度,在保证能正常显示文字的基础上,按时间比例显示运行图,并在运行图上用红色竖线显著标示当前时间,竖线的位置随时间在运行图上移动,指示离下次播音的时间间隔,以及当前播音还剩余多少时间,很直观地体现了运行图的特点。如上图所示:

当到了播音时间,红线也慢慢指示时间坐标,当前所执行运行图变为绿色,如果某种原因在该机器该加高压时机器没有加上高压却未加上高压,运行图则指示为红色,并有声音告警输出,予以报警。

(8)手动本机输入运行图、临时运行图,试机时间等数据

字段程序支持本机手动输入运行图数据,如遇到网络不通,或者其他原因,不能进行自动运行图的传输时,可手动进行运行图的添加,对于运行图的添加,程序本身也具有一定的诊断能力,比如添加的讯道号时,以说明操作人员以讯道号进行调谐,所以运行图的频率一栏自动更改讯道号内的播音,而不需要手动输入频率。如果手动输入频率和讯道号内的频率一致,运行图的频率和讯道号也正常显示,如果手动输入频率和讯道号内的频率不一致,运行图的频率和讯道号均显示红色,以示错误。

如果需要以新频率播音,则只需将该条运行图的讯道号输入空,即可。同时程序支持手动输入临时运行图,和试机时间以及开关机时间等数据。

4自动调谐及控制原理

4.1自动控制实现原理

为了能够精确的进行控制,而起还不受操作人员操作计算机的影响,自动程序采用系统中断来进行后台处理。INT 1Ch 中断每秒产生18.2次中断,原来的中断服务程序(ISR)只简单的进行返回,没有其它任何指令。将系统中断1Ch的ISR中断服务在程序开始时设置成自动检测程序,这样不管操作员或自动程序自身在做什么,计算机硬件1Ch中断的中断服务 程序总在进行,而且是每秒18.2次,保障了自动控制的精确性。

在修改中断服务程序之后,就将中断服务程序用于检测运行图,试机时间,开关机时间等自动运行的时间控制,不管主程序在哪个子程序中,检测到中断服务程序指示出来的开关机、试机、或自动调谐的标志位,就返回主程序,进行相应操作,所以程序可以做到以秒为单位的精确控制。

所有调谐程序都在控制计算机上完成。原来的1A2内的根据鉴相器调谐不再使用,鉴相器的输出信号也不再经过1A2单元,直接进入发射机的控制计算机。

4.2高前调谐

高前调谐主要任务是找到高前阴流的波谷点,由于发射机高前级很尖锐,所以调谐范围相对较小,相对于鉴相器调谐而言,根据发射机的表值调则很复杂。当前的表值有三个地方,反射功率、次级电容、高前调谐。次级电容调入射功率大小,反射功率调反射功率大小,这两处在转动相应马达时,入射功率和反射功率相对应会出现变大或变小,而高前调谐如果不在调谐点附近,不管怎么转动马达,高前阴流和高末栅流都不会变化。所以高前调谐相对于其他两处则较难判别表值变化趋势。

高前调谐开始时,要确定开始转动时出于高前阴流的什么位置,是在波谷的上方还是下方,在转动的时候进行高速高前阴流取样,在确定方向之后,再来进行最小值的查找,当高前阴流表值增大时,则调整马达速度,使马达在越接近最小值位置速度越慢,这样最小伺服位置也就更精确。在实际使用过程中,高前调谐过程非常成功。

4.3高末匹配调谐

高末匹配调谐就是调平衡/不平衡转换器的匹配电容,使反射功率输出达到最小。由于反射功率的取样是单独隔离于机器的其他取样,取样之后最大1000mV电压直接进入计算机进行取样。取样范围是0-1250mV,这一点再原机器上以及当时的条件下是很难做到的。使反射功率的取样精度达到了1mV,再加上250KHz的高速取样,为计算机直接调反射功率打下了良好的硬件基础。得益于新P4处理器的控制计算机的高速及强大的处理能力,新的自动系统根据精确取得的发射功率,在转动马达的同时,高速进行取样,最终根据数据和实际找到最小位置。

4.4高末初级调谐

在进行高末初级鉴相器改造之后,高末初级鉴相器的效果取得了相当大的改善,在不同频率的偏移量已几乎接近于0mv,其原因是两个取样信号隔离度相好,互相之间没有共同频率干扰,使得在调谐最重要的高末次级调谐电容时,也较为轻松。只需将鉴相器的输出信号调谐至零即可。

4.5高末负载调谐

在手动调谐平常的调机中,负载较重,很关键,这也是调谐成功率判定的依据之一,本系统以高末高末屏压和高末屏流的比值进行负载轻重的判断,在调谐过程中,以40A阴流14kV作为负载参考,如果参数小于这个值,则需要加负载,如果大于这个值需要减负载。

5结束语

自动控制系统在对进口大功率短波广播发射机充分消化、吸收的基础上,创新性地对发射机系统关键软、硬件进行了大量的替代性改进,解决了国外厂家遗留的许多技术难题,实现了自动控制系统的升级,显著提升了发射机的技术指标和系统运行的稳定性、可靠性。

对发射机自动控制系统进行了重新设计,完成了控制软件国产化的升级改造,实现了发射机控制的智能化、自动化;减轻了值班人员的劳动强度,确保了操作的准确性,对保障安全播出工作有着重要的现实意义。

作者简介:汤志福(1976-), 男,湖南衡阳人,国家新闻出版广电总局501台,工程师。

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