8不锈钢锭自脱模锭模的设计

时间:2022-09-03 11:59:40

8不锈钢锭自脱模锭模的设计

摘要:新设计的8钢锭模,具有自脱模特性,解决了传统钢锭模生产不锈钢锭脱模难、精整难、成坯率低的问题,生产验证效果良好。

关键词:8不锈钢锭自脱模锭模 提高成坯率

模铸不锈钢锭,作为连铸的补充,8~12钢锭为主流,被中小型不锈钢冶炼厂广泛采用。受设备价格、公司能力、市场需求等诸多因素制约,短期内连铸不可能完全取代模铸。在“二铸”共存时期,开发一种成坯率高、易于脱模、易于精整的钢锭模,具有广阔的市场前景。为此,苏钢集团昌益公司在传统钢锭模基础上,开发了8自断充钢口、自脱模式钢锭模,经多家不锈钢冶炼厂使用,得到广泛的认可。

1 传统钢锭模存在的不足

传统钢锭模结构如图1所示;铸出的不锈钢锭见图2。

图1 传统钢锭模结构示意图

图2 传统钢锭模生产的不锈钢锭

这种钢锭模结构在生产过程出现如下问题:

1.1 由于采用底方形和小的底角和模角,开坯时要采用小的绝对压下量、增加过辊次数降低卷头和防止夹皮、扭坯,底方形也增大开坯过程中的头凹趋势,易产生切头;增大生产消耗、降低设备生产效率。

1.2 坯口倒角造成飞边大,既降低了成坯率,又增大钢坯精整成本。

1.3 较小的模角和底角,造成钢坯脱模困难,经常需要采用压力机顶出或锤击的方式脱模,也极易造成钢锭模纵向开裂而增大模耗。

1.4 模底热容小,流口无法在注钢完成后钢液凝固后期拉断,冷却收缩致使钢锭与钢锭模进一步夹紧,增大脱模难度;流口被迫采用砂轮切割去除,由于不锈钢“黏”的特性,切割时费时、费力、耗成本。

针对上述问题,受客户委托重新设计、共同试制新的钢锭模结构。

2 改型设计的钢锭模结构

根据不锈钢的凝固特性和液、固相收缩特点,结合生产实践,新开发的钢锭模结构如图3所示,浇注的不锈钢坯精整前的形态见图4,订制保温帽3D图纸如图5。

图3 8不锈钢锭自脱模锭模结构图

图4 新锭模生产的不锈钢锭 图5 保温帽3D图

设计特点:

2.1 模底采用近似“天圆地方”的伪球台结构,减少钢锭下部散热面积,利于流口在刚也充满后及时沿根部拉断;同时加厚钢锭模模底裙边厚度,增大热容量降低不锈钢锭在热脆区的冷却速度,防止钢锭头部出现微裂纹。

2.2 继续采用加大模角的等模角结构,模壁大面采用弧面加厚,建立横截面等温冷却场,使钢锭在凝固收缩时自建立脱模间隙,既利于脱模,又可降低产生纵裂的几率。

2.3 取消钢锭模繁冗的1:20的锥口,通体采用1:25斜度锥面,防止出现钢锭凝固收缩产生“自夹紧”,利于脱模,也利于开坯操作。

2.4 在保温帽开槽产生脱模杠肩,取消倒角杠肩,降低了钢锭精整工作量,提高成锭率。

2.5 仿天圆地方球台模底、大的模角、统一的脱模斜度,符合现代圆棒材高速开坯工艺,有效降低扭坯、菱坯、夹皮的产生,基本消除坯头凹口产生。

2.6 材质选择。钢锭模在反复强热冲击下,内壁剥离、金属液冲刷蚀坑、纵裂纹是钢锭模退役报废的主要原因,兼顾我们公司短流程熔炼工序的特点,适当添加Al或Cr,常温测试强度不低于HT200。

3 结论

改进后的钢锭模,成坯率提高0.3%以上,精整工时降低30%左右;脱模性能良好,“翻模即脱”的几率近100%;具有良好的经济价值与使用价值。

参考文献:

[1]周玉其.钢锭模的结构设计.《湖南冶金》,1992年3月.第2期.

[2]耿健等.钢锭模结构及浇注工艺对钢锭内部缩松的影响.《大型铸锻件》,1997年第3期(总第77期).

[3]王树达等.模厚比K值对钢锭模热应力分布的影响.《特殊钢》,第17卷第4期.

[4]郭山等.钢锭形状与轧制成材率.《黑龙江冶金》,1996年第1期.

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