真空回潮机抽空蒸汽压力柔性控制

时间:2022-09-02 08:59:11

真空回潮机抽空蒸汽压力柔性控制

摘要:为进一步降低能源消耗,提高制丝过程能耗控制水平,针对真空回潮机能耗大的现状,基于抽真空原理,通过试验方法,摸索出真空回潮机抽空蒸汽压力最优值,并实现了柔性控制模式,极大的降低了设备能耗。

关键词:真空回潮机 节能降耗 抽空蒸汽压力 柔性控制

1、项目简介及现状

1.1 简介

真空回潮机用于烟草制丝线,主要起到增温增湿和杀虫灭卵的作用,在工作过程中需要消耗水、电、蒸汽以及压缩空气这四种能源,蒸汽消耗占到了98%以上,其中抽真空阶段蒸汽能耗最大,达到了79.6%,抽空原理简介如下:工作蒸汽通过喷嘴,以超音速喷入混合室,与被抽空气混合,进行能量交换,混合后的气体进入扩压器,为了减少后级泵的工作负荷,配置冷凝器,通过冷却水和蒸汽两种介质对流,进行热交换,达到冷凝蒸汽的目的,从而实现设备的抽真空过程(见图1)。

1.2 现状

由设备说明书可知,蒸汽压力应≥0.8MPa.但由抽空原理可知,最优工作蒸汽压力与管路安装、冷凝器实际冷却能力和实际工况有关,蒸汽压力过低,抽空性能下降,压力过高,抽空性能不仅不会显著提高,还有可能下降,最优蒸汽压力需要试验确定,由于上下游设备无压力调节装置,实际压力一直为设备供汽压力1.1MPa,存在优化空间;另外,由抽空趋势图可知,设备抽空时间与冷凝器进水温度成正比(见图2、3)。

2、改进思路

(1)增加带电气定位器的薄膜阀,实现蒸汽压力的调整。

(2)探索与不同冷凝器进水温度相匹配的最优蒸汽压力。

(3)实现柔性供汽控制模式。

3、改进措施

(1)在蒸汽管路加装了DN65型薄膜阀和电气定位器。

(2)探索与不同冷凝器进水温度相匹配的最优蒸汽压力。

我们首先对冷凝器进水温度进行了调查,以下是调查统计表(见表1)

我们按照季节对去年全年冷凝器进水温度进行了统计,由表可知,随着环境温度的降低,冷凝器进水温度也随之降低,为了探索与不同冷凝器进水温度相匹配的最优蒸汽压力,我们临时安装冷冻机组控制进水温度进行了试验(见表2)。

在确定了抽空时间之后,我们以不延长抽空时间为准则,对蒸汽压力进行优化试验(为了最大限度的保证设备抽空性能稳定,我们将抽空时间定为本次测试时间的最高值,即512秒),之后,在不延长抽空时间的前提下,对蒸汽压力进行优化试验(见图4)。

综合考虑,我们最终将蒸汽压力定在了0.94MPa,即497秒。

接下来,我们采取同样的方式确定了水温在15℃、10℃时的最优蒸汽工作压力,分别为0.84Mpa和0.82Mpa。

根据试验结果,我们制定了“冷凝器进水温度—工作蒸汽压力”比对表(见表3)

4、改进效果及总结

本课题成功实施后,真空回潮机单吨烟丝能源消耗由43.6KG降低到了31.7KG,极大地减少了能源消耗,这也为能耗控制提供了一种解决思路,即重视技术降耗和细节降耗。

参考文献

[1]达道安.《真空设计手册》第3版.国防工业出版社,2000.

[2]成大先.机械设计手册(第5版).化学工业出版社,2008.

[3]丁明舫.锅炉技术问答1100题.中国电力出版社,2002.

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