300MW机组发电煤耗影响因素分析

时间:2022-09-02 01:35:10

300MW机组发电煤耗影响因素分析

摘要:300MW机组型式是亚临界中间一次再热自然循环汽包炉,通风方式为平衡通风,由于目前电煤价格高位运行,且供应趋紧,发电企业必须充分挖掘内部潜力来节能降耗。本文首先阐述了300MW机组的性能要求,其次,分析了300MW机组发电煤耗影响因素,同时,就如何降低300MW机组发电煤耗进行了深入的探讨,具有一定的参考价值。

关键词: 300MW机组;发电煤耗;影响因素

中图分类号:U264.5+3 文献标识码:A

1概述

我国300MW亚临界燃煤机组的发电标准煤耗为330g/kWh,而美国、英国、加拿大、日本等发达国家的煤耗为300g/kWh。由于目前电煤价格高位运行,且供应趋紧,发电企业必须充分挖掘内部潜力来节能降耗。目前我国很多发电企业的电煤耗在负荷率较高时不降反升,本文就300MW机组发电煤耗影响因素进行分析。

2 300MW机组的性能要求

300MW机组型式是亚临界中间一次再热自然循环汽包炉,通风方式为平衡通风,主汽温调节方式为二级喷水减温,燃烧方式为正压直吹四角切圆,点火用油为轻柴油, 点火方式为#1炉小油枪、#2炉等离子。再热汽温调节方式:①摆动燃烧器摆角②喷水减温。

300MW机组具有较高的可用率;具有较高的热效率和较小的空气预热器漏风;具有较好的控制调节性能,调节灵活可靠,汽温偏差尽可能小;具有较好的煤种适应性,在燃料正常变化范围内燃烧全可靠;具有较好的低负荷稳燃性能和较好的启、停及调峰性能;尽量采用现有的成熟结构,增加部组件通用化程度。

300MW机组运行方式:带基本负荷,并具有负荷调峰能力。制粉系统:本锅炉采用正压直吹式制粉系统,配置三台双进双出球磨机,燃烧器四角布置,切圆燃烧方式。除渣方式:采用刮板捞渣机连续排渣。空气预热器进风方式:采用室外冷风方式。整套机组半年试生产后机组年平均运行小时数不少于7500小时,强迫停机率不大于2%。

3 300MW机组发电煤耗影响因素

(1)汽机热耗的主要影响因素

汽机热耗主要影响因素为主给水温度、凝结器真空、主再热汽温,若凝结器真空、主再热汽温偏低,那么必然会导致主蒸汽流量、排汽压力、排汽温度大量增加,这样就往往导致汽轮机做功能力下降,总焓降减小。而主蒸汽能够推动汽轮机做功,主蒸汽流量大量增加,那么就会使得燃料量增加,消耗大量的热量,炉膛投煤量必然增加。据电厂的实际运行资料来看,当给水温度每降低1℃,那么热耗就会增加大概10kJ/kWh左右;当凝汽器真空每降低1kPa,那么热耗就会增加大概50kJ/kWh左右;当汽温每降低10℃,那么热耗就会增加大概1.5%左右,而汽耗量业增加1.5%;而当热耗每增加25kJ/kWh,供电煤耗就大概会增加1g/kWh左右。

同时,汽机热耗受到负荷率高低变化较大,负荷率低则热耗升高,负荷率高则热耗降低。而低负荷运行的状态下,往往会导致汽轮机炉膛温度水平偏低,为了保证锅炉达到最低稳燃负荷,那么就需要通过投油助燃的方式来保持较高的主汽流量,这样的话就会增加热耗,降低经济性,增加经济成本。试验证明,300MW级机组负荷每降低1%,那么热耗就会增加大概7.5kJ/kWh左右。

(2)锅炉效率变化对发电煤耗的影响

这是指在管道效率一定、汽机效率一定的状态下,锅炉效率每增加或者降低1%后,发电煤耗发生的变化。我们以锅炉效率范围为89.676%≤η≤91.67%,汽机效率设计值45.94%、实际值44.56%进行对比分析。

当汽轮机效率为45.94%时,锅炉效率为91.67%,则对发电煤耗的影响程度为3.24%;当锅炉效率为91.17%,则对发电煤耗的影响程度为3.30%;当锅炉效率为90.67%,则对发电煤耗的影响程度为3.32%;当锅炉效率为90.17 %,则对发电煤耗的影响程度为3.34%;当锅炉效率为89.67 %,则对发电煤耗的影响程度为3.40 %。当汽轮机效率为44.56%时,锅炉效率为91.67%,则对发电煤耗的影响程度为3.36%;当锅炉效率为91.17%,则对发电煤耗的影响程度为3.38%;当锅炉效率为90.67%,则对发电煤耗的影响程度为3.42 %;当锅炉效率为90.17 %,则对发电煤耗的影响程度为3.46 %;当锅炉效率为89.67 %,则对发电煤耗的影响程度为3.50 %。

4 如何降低300MW机组发电煤耗

(1)合理掺配燃用煤种,提高入炉煤挥发份

通过合理掺配燃用煤种,能够使设计煤种和燃煤的特性不致偏差过大,以便保证入炉煤的低位发热量、灰分、挥发分达到一定值。燃烧结果表明,在保持同样的运行氧量条件下,飞灰可燃物含量比原来降低2%左右。掺入的本地煤挥发分较高(23%~25%左右),煤粉燃尽性向好,因而飞灰可燃物含量下降,锅炉热效率提高。

(2)降低排烟温度

排烟热损失份额是影响锅炉热效率的主要因素,由于尾部受热面漏风较大,烟气差压大,空气预热器堵灰较重,从而使排烟温度升高。因此,应该维持炉膛负压,定期更换或清洗预热器蓄热元件,保障空气预热器的吹灰力度,有效地控制住入炉煤含硫量,以减少漏风。

(3)优化配汽及输气方式,减少主汽压损

滑压运行置换定压运行;保证输气系统密封性良好;提高气阀(疏水阀、止回阀、调节阀、主汽阀)的控制可靠性。

参考文献

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