阳江核电站1#机穹顶吊装施工技术改进

时间:2022-08-29 04:29:28

【前言】阳江核电站1#机穹顶吊装施工技术改进由文秘帮小编整理而成,但愿对你的学习工作带来帮助。2、 施工技术改进思路和概述 基本思路即是在穹顶车间预制、现场拼装、整体吊装等阶段,积极思考技术改进。在详细进行风险分析并控制的基础上,下列技术改进项目顺利实施。 3、 施工技术改进方案和风险控制 3.1 穹顶一层车间预制工艺改进 3.1 1 改进方案 传统的双曲面...

阳江核电站1#机穹顶吊装施工技术改进

摘要:阳江项目1#穹顶吊装进行了多项技术改进,在详细进行风险分析并控制的基础上,技术改进项目顺利实施,起到了提高施工质量、降低安全风险、节约成本、优化工期的作用。

关键词:穹顶吊装技术改进质量

中图分类号:F253.3 文献标识码:A 文章编号:

1、 施工技术改进实施背景

阳江项目1#机组穹顶吊装作为中广核工程有限公司CPR1000在建项目第7个穹顶吊装,充分参考和借鉴其他项目成功经验,在质量、安全、成本、进度等各个方面考虑优化,为中广核CPR1000系列穹顶吊装作出示范,为CPR1000+钢衬里模块化施工提供借鉴。

2、 施工技术改进思路和概述

基本思路即是在穹顶车间预制、现场拼装、整体吊装等阶段,积极思考技术改进。在详细进行风险分析并控制的基础上,下列技术改进项目顺利实施。

3、 施工技术改进方案和风险控制

3.1 穹顶一层车间预制工艺改进

3.1 1 改进方案

传统的双曲面成型施工工艺为压制,即按照双曲面弧形板的形状制作上下两个胎膜,通过对上下胎膜施加外力,将钢板强行压制成所需形状。经过技术人员的充分思考,对卷板机进行了设计改造,最终成功实现了双曲面板的卷制成型工艺。

根据单块板一比一放样,18.5m半径圆弧中间与边缘的间隙为15mm,16.667m 半径圆弧中间与边缘的间隙为14mm。因此,在卷板机辊轴的两端和中间分别增加相应的套管,使其在卷制径向圆弧的同时,实现环向的高度差,即实现环向弯曲半径。

3.1.2 风险分析和控制措施

卷制次数控制:卷板机卷制钢板过程中,由于卷板机油压的不稳定,造成压力参数不稳定,多次卷制将影响钢板成型的质量。每卷制一次都要用弧度板检查板的成形情况,再根据现场的实际情况调节压力。

钢板定位控制:由于套筒不是完成精加工,套筒的对称性存在偏差,导致钢板在卷制中会产生侧向移位,影响卷制质量。在卷制施工中,要求每卷制一次,施工人员调整一次,使卷制钢板始终对中。

弧度控制:卷制的穹顶板,无论在径向弧度,还是环向弧度,在卷制过程中都经过弧度板的检验,弧度都在规范允许范围内。在车间预制时,对板边作相应的措施:车间胎膜拼板组对后,预先采用U形铁与锲铁,将钢板与胎膜贴紧,然后进行组对缝的焊接,再在钢板表面安装角钢,利用角钢成形。

3.2 拼装基础改进

3.2.1 改进方案

传统的拼装基础,为整体混凝土找平,其上浇筑78个支墩。但考虑阳江1#机组穹顶拼装场地内存在已开挖并回填的廊道,压实度和地基承载力存在一定差异,若支墩坐落在整体混凝土找平层上,易产生不均匀沉降,影响穹顶整体拼装精度。因此,将1#机组穹顶拼装支墩设计为独立基础,将支墩数量改进为39个。

3.2.2 风险分析和控制措施

支墩承载力复核:按照穹顶的恒载和活载,推算支墩的承载力要求,计算确定独立基础尺寸,确保满足承载力要求。同时,考虑备用加强措施,现场注意观察,若发现支墩变形或沉降,立即采取相应措施加强支撑。

穹顶下口弧度控制:支墩减少,径向约束相对减少,存在穹顶下口弧度偏差过大的风险。在平面布置设计时,除202小板外,其它一层单块壁板都考虑由3点支撑,两支点之间壁板悬空净距为2.73m,在车间预制弧度合格的基础上,可满足径向限位要求。

3.3 平衡调节装置改进

3.3.1 改进方法

穹顶因管道安装导致重心与几何中心不一致,但吊耳为按几何中心均匀布置,因此,穹顶提升离地后,下口不在一个水平面上,高差约为60cm。为保证各吊索均匀受力、避免穹顶变形并确保穹顶顺利就位,必须对下口水平度进行调整(一般控制在20cm以内)。通常采取滑轮组、倒链和绳卡的组合装置,通过调整钢丝绳长度来调节下口水平,一般需反复调整3-5次,耗时约2-4小时。同时,组合装置增加了传力环节,增加了可能存在的风险。

为此,1#机组穹顶提出了如下改进措施:

通过准确的数学建模,确定穹顶重心位置,通过安装平衡配置,消除或减小穹顶下口偏斜度,如图1所示。

使用花篮螺栓代替组合装置,减少了风险控制环节,且调节方便、速度快,可以节省时间、人力。

图1 平衡配重

3.3.2风险分析和控制措施

花篮螺栓为各项目穹顶吊装首次使用。为此,现场编制专项采购技术文件,进行厂家见证试验;索具采购入库后,现场编制专项质量计划,进行索具外观检验和实物荷载试验;在吊装前进行试吊,确保花篮螺栓的实际承载能力。

穹顶吊装属高安全风险作业,平衡配重必须牢固安装。为此,现场采取整体捆扎、周边与穹顶角钢焊接加固,并采用3副倒链挂置,可确保安装牢固。

3.4 吊装方案改进

3.4.1 改进方法

为满足穹顶下口与3#塔吊之间安全距离的要求,通常采取临时降低3#塔吊的方法,但3#塔吊降低后,存在3#塔吊主臂与安全壳筒身相碰的风险,且塔吊降节及恢复顶升耗时较长,影响相关厂房的施工进度。经过综合分析和专题讨论,最终决定采取穹顶吊装过程中跨越3#塔吊的施工工艺,争取为相邻厂房的施工创造有利条件。

3.4.2 风险分析和控制措施

吊机工况选择和负载率复核:因站位点和提升高度受到限制,需谨慎选择吊车工况,确保吊装安全。综合考虑起吊总重量和回转半径,工况额定起重量和负载率满足吊装要求。

障碍物安全距离复核:需要对穹顶与吊车副臂、吊车主臂与KX厂房、穹顶下口与3#塔吊、吊车主机及超起与RP之间的安全距离进行计算,避免发生相碰。

4、 施工技术改进成果

一系列的技术改进项目顺利实施,带来了良好的实际成果:

壁板一层车间预制工艺改进,改传统的胎模压制为机械卷制,节约了人工及胎膜材料。同时,避免了压痕等缺陷产生,有利于质量控制。

拼装基础改进,改传统的78个平面支墩为39个独立支墩,相应混凝土和埋件的用量有所减少,有效节约了工程成本,缩短了工期,并避免了不均匀沉降的产生。

整体吊装初步调平,增加平衡配重,使重心更接近几何中心,减小了穹顶下口的偏斜度,初次提升,下口偏斜仅30cm;改传统滑轮组调节为花篮螺栓调节,一次调节成功,仅耗时半个小时,下口偏斜仅9cm,有效提高了调节精度,减少了调节时间。

穹顶整体吊装,提升时改传统的降低3#塔吊高度为直接跨越3#塔吊,消除了3#塔吊主臂与安全壳筒身相碰的风险,保证了相关厂房的施工,为“1KX吊车梁可用”关键节点的实现创造了条件。

5、结束语

穹顶吊装土建施工技术的不断改进,为进一步缩短CPR1000项目的施工工期、提高工程质量、确保施工安全提供了有力的保障,为CPR1000+钢衬里模块化施工积累了宝贵的经验,值得在后续机组穹顶吊装和钢衬里模块化施工中标准化推广。

参考文献:

1、阳江核电厂工程技术规格书-3.01安全壳防泄衬里和空气闸门 总则(C版)

2、阳江核电厂工程技术规格书-3.02安全壳防泄衬里和空气闸门衬里(C版)

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