离子交换法和EDI技术应用比较

时间:2022-08-27 04:45:43

离子交换法和EDI技术应用比较

摘 要 本文从产水质量、运行成本、环境保护等几方面,对混床离子交换和EDI在电厂锅炉补给水处理中进行了分析对比。

关键词 离子交换; EDI; 混床锅炉

中图分类号TM621 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2014)116-0238-02

0 概述

随着电力系统高参数大容量机组的不断发展,对锅炉补给水的要求也越来越高,传统的离子交换等除盐方式,虽然也可满足所需水质的要求,但同时却存在着许多如所需设备台数多、投资费用高、大量使用酸、碱而造成的环境污染等一系列问题。目前解决上述矛盾的最合适办法是采用反渗透+EDI联合处理的水处理工艺流程。还可有效地降低由于水源水质剧变而带来的对除盐设备的影响。我们赤峰热电厂锅炉补给水处理系统,就是采用的这种反渗透+EDI联合处理的工艺流程。

赤峰热电厂的水处理系统,蝶片过滤器+超滤+双级反渗透+EDI,设计出力单台为62吨/小时,全部系统由予处理系统、反渗透予脱盐系统和EDI除盐系统三大部分组成,其工艺流程如下:自来水生水泵碟片过滤器生水加热器10u超滤(4×53m3/h)超滤水箱一级高压泵一级反渗透(2×77m3/h) 缓冲水箱二级高压泵二级反渗透(2×69m3/h) 渗透水箱EDI升压泵保安过滤器EDI设备(2×62m3/h)除盐水箱除盐水泵主厂房。

下面就离子交换混床和EDI设备进行经济分析比较

1 产水质量

按照国家对电厂锅炉补水的要求,电导率在0.2μ.S/cm以下。现国内电厂多采用传统的混床系统,产水电导率一般在0.2-0.3μ.S/cm之间,补水中还存在不少诸如钙、镁、铁、硅等之类的有害物质。EDI产水电导率可达到0.07-0.1μ.S/cm,比混床产水水质高2-3倍,且产水中的硅、铁均小于2μg/L,显而易见、用EDI补水较混床补水可最大限度地减少钙、镁及硅结垢,从而可大大延长锅炉、管道及汽轮发电机的使用寿命。EDI技术本质连续电除盐,一般都是利用混合离子交换树脂附给水的阴阳离子,促使被吸附的离子能够在直流电压的作用下,借助离子交换膜将其去除的过程。在这个离子的交换过程中,可以将酸、碱再生的考虑问题忽略。通过不断的实践探究,这项新技术,能够在现有的科研条件下,完成传统的离子交换装置的工作原理,顺利的达到产出高电阻率的超纯水目标。

在现阶段,EDI技术在应用的过程中,具有无化学化、节省酸碱以及稳定水质相关操作管理等特点。同时,其应用的过程,可以在劳动强度较小的前提下,通过低费用运行,来进行除盐。不断的科研实践表明,利用EDI技术进行再一次的除盐,就能够在基本的条件下,有效的避免纯水制造过程中多余的酸碱再生的情况。因此,EDI技术的发展,对于提高水处理的技术水平以及工作效率, 具有重要的现实意义。EDI技术在实际的应用中,会在涉及到的钠、钙、镁、盐等溶解物的处理方面,做出一定的技术改进。通常情况下,水处理工作中涉及到的化合物的正负电荷的离子组成。通过EDI技术的相关处理,可以将电阻率的有效值界定在20-1μS/cm的范围内。

在EDI技术的研究中,EDI组件中的电流量与离子的迁移量存在正比的关系。通常情况下,电流量主要包括一部分除去离子的迁移部分,另一部分是水本身电离产生的离子迁移。另外,必须注意EDI组件中存在一定的电压梯度,在适当的条件下,水电解质的过程中会产生一定量的H+和OH-。由此进行深入的研究,我们会发现,H+和OH-阻件中的离子交换树脂主要是指工作树脂和抛光树脂。工作树脂和抛光树脂在化学反应的过程中,最明显的界限就是所谓的工作前沿。在大多数的情况下,工作树脂都是在进行去除大量离子的工作,相比较而言,抛光树脂则主要是去除类似于弱电解质离子。随着科技发展水平的不断提高,EDI技术对于水处理工作未来的发展方向具有重要的科研意义,相关工作人员应在实际的科研活动中,不断的加大对EDI技术的研究力度,以期可以在未来一段时间内,可以有效的促进水处理工作的水平不断提高,为社会经济的发展以及人们生活水平的提高,作出积极的贡献。

2 运行成本

混床系统不仅需混床,同时还必备酸、碱贮罐等。我们初步了解,一座13.5万kW/h的发电厂(按每小时补水40―60T计),仅水处理部分的混床、树脂及酸、碱贮罐等,初期投资1000多万元。而具同等补水能力的EDI系统投资只需300万元左右。

经过分析综合,得知现有技术条件下,混床系统要补1吨水的成本在6-12元之间,如果按8元计。一座13.5万kW/h的电厂按每年工作为:13.5×24×360×8=93.3万元。

而同等补水能力的EDI系统的费用如下:

折旧费:按3年折旧(事实上不止3年),1吨补水的摊折旧费用为300万元÷3÷360÷24÷60=1.93元

电耗:产1吨水耗电,(1)EDI本身0.1千瓦时,(2)配属部分(包括两台10千瓦水泵,一台2.5千瓦脱气泵及各种检测仪表)的电耗为:(2×10+2.5+1)÷60=0.4千瓦时

电费:(1)和(2)用电按市价0.5元/千瓦时计,吨补水总电耗费用为(0.1+0.4)×0.5=0.25元。

总费用:综合以上(1)和(3),EDI系统产1吨水的直接费用为1.93+0.25=2.18元

以13.5万千瓦/时的电厂为例,每年用EDI系统补水的费用仅为:2.18×13.5×24×360=25.4万元。比混床系统每年可节省93.3-25.4=67.9万元。另外,因减少结垢而对锅炉、管道及汽轮发电机等所产生的保护效益均不记在内。

3 环境保护

混床系统运行一段时间后,需用酸、碱溶液再生失效的离子交换树脂,这样必然带来酸、碱的大量排放,对环境造成污染。事实上,发电厂的污染主要分为两部分,一是燃煤产生的粉尘及硫化物,二是水处理部分所必须排放的酸、碱废液。据了解,一座中型电厂每年为此要付出近百万元的环保治理费。

而EDI是靠自身的电再生,根本无需外部的酸、碱再生,从而不会对环境造成丝毫污染。

4 占用土地

其混床系统(包括酸、碱贮罐等)保守估计占地在1000平方米之多,而具同等补水能力的EDI系统,充其量占地不会超过50平方米,较混床系统大大减少了土地的占用,在“寸土寸金”的今天,其社会经济效益可想而知。

5 节约用水

一般电厂的锅炉补水,用于冲洗再生树脂的自用水率为6-10%,若按8%计,还以13.5万kW/h电厂为例,一年仅此一项就用水;13.5×24×360×8%=0.93万吨,而这些水均需随酸、碱废液排掉。

EDI系统的水回收率为95%以上,即使排放的5%的浓水,也只是其中的盐份含量高点,完全可用做对盐份要求不高的冷却水或冲灰水。也就是说,EDI系统完全可以做零排放。

从以上可以看出,EDI系统代替混床系统后,一座13.5万kW/h的电厂,一年即可节约近万吨水。

6 管理及自动化操作

混床系统的操作及出水检测,需靠人工直接完成。而EDI设备是多个模块并联接入系统,即使有个别损坏,亦可简单的从系统中拿掉,而不影响系统其他部分正常工作。诸如此类的优点使得系统的操作、管理可完全实现自动化。同时,由于减少操作人员,在一定程度上亦可降低生产成本。

随着各电厂对锅炉补水水质要求的提高,作为高纯度纯水制备的EDI,显现出蓬勃发展的趋势,另一方面由于上述分析可以得出,EDI代替混床后,一个13.5万kW/h的发电厂每年直接节省资金将近400万,全国现有大、中、小型电厂、热电厂及企业自备电厂近3000余家,可以预见使用EDI系统后,仅电力系统每年即可为国家节约一百多亿的资金。由于补水纯度提高而给设备带来的保护效益及环保、土地效益等若计入的话,效益更是不可估量。

7 综述

可见,EDI与混床相比,具有产水质量高、初期投资少、运行成本低、无污染、占地少、节约用水、可实现自动化管理等特点。可以预见,随着EDI技术的日臻成熟,EDI代替混床补水,是不可避免的大事所趋。

参考文献

[1]周柏青主编.全膜水处理技术.中国电力出版社.

[2]周柏青主编.电厂化学.中国电力出版社.

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