一起两台35kV主变同时跳闸事件分析

时间:2022-08-07 05:07:43

一起两台35kV主变同时跳闸事件分析

中图分类号: TV 文献标识码: A

1故障跳闸发生经过

1.1故障跳闸前运行方式

系统供电方式为35kV朱卫321线供35kV卫东变电所全所负荷,35kV卫施336线充电作为35kV施河变电所备用;35kV卫东变电所1、2号主变并列运行;卫东变321、336进线为刀闸。故障发生前,301、302、310开关运行;101、102、112、113、114运行,111、115开关冷备用。由于10kV为单母线,无母联开关,单台主变容量为6.3MVA,无法带变电站全部负荷,迎峰度夏期间两台主变并列运行。

1.2故障跳闸概况及动作保护情况

2013年8月18日17时15分,35kV卫施336线发生A、B相间瞬时接地故障,35kV卫东变电所内310开关过流I段保护动作跳闸,1、2号主变高、低后备保护动作,301、101、302、102开关跳闸。

2 故障原因分析

2.1故障电流计算及分析

根据当时气象情况和故障录波图历史数据可知,雷雨天气时,35kV卫施336线发生A、B相间瞬时接地故障,故障电流二次值=26.214A、=26.052 A、=0.226 A。310开关CT变比=400/5=80,可以计算得出故障电流一次值达到=2097.12A、=2084.16 A、=18.08 A,持续0.5秒后,310开关过流I段保护动作,跳开310开关。

310开关跳开后,由于故障仍然存在,故障电流经2号主变、10kV母线、1号主变至故障点,根据保护动作信息和故障录波图历史数据可知,1号主变高压侧故障电流二次值为=9.806A、=9.805A、=0.023A,主变高压侧开关CT变比=200/5=40,可以计算得出高压侧故障电流一次值达到=392.24A、=392.2A、=0.92 A。1号主变低压侧故障电流为=8.004A、=3.664A、=4.006A,主变低压侧开关CT变比=1000/5=200,可以计算得出低压侧故障电流一次值达到=1600.8A、=732.8A、=801.2 A。

经过上述故障电流计算分析,35kV卫施336线A、B相间故障,当310开关跳闸后,故障转变为1号主变高压侧A、B相间故障,35kV朱卫321线经过1号、2号主变串联回路向35kV卫施336线故障点提供短路电流,故障回路如图1。故障电流回路串接了两台主变线圈,一次回路短路阻抗大大增加,使得故障电流从2097.12A降至392.24A,故障持续时间0.7s后,1、2号主变高、低后备保护动作(两台主变定值一致,高、低后备保护整定时间一致,1、2号主变后备保护动作,保护正确动作),跳开301、101、302、102开关。

图1310开关跳闸后故障回路图

2.2故障录波相量分析

1、310开关电流、电压:

310开关的Ⅰ段母线侧发生了A、B两相接地短路故障,所以电流滞后的角度小于90°,且A、B两相电流反相。

310开关电流、电压相量图见图2。

图2310开关电流、电压相量图

2、1号主变高、低压侧电流、电压:

1号主变高压侧发生A、B两相接地短路,因此A、B两相电流反相,A、B两相电压很低,C相电压升高至86.1V(接近于中性点不接地系统发生A、B两相接地短路时C相电压的理论计算值100×=86.6V)。

1号主变高压侧在滞后于的相位大于180°,这符合主变高压侧短路时,故障电流从主变流向母线的相位关系,因此故障点在35kVⅠ段母线外侧的线路上。

1号主变低压侧B、C两相电流同相位且相等,而与A相电流反相且电流值约为A相电流值的一半。从低压侧电流与电压的相位关系,这都满足高压侧发生A、B两相短路时,故障电流经低压侧流向高压侧的相量关系。

根据故障电流计算,故障时高压侧故障电流一次值==392A、基本忽略。当主变高压侧A、B两相短路,且故障电流经低压侧流向高压侧,则低压侧三相短路电流理论值计算如下:

==8.3A;

==0.5=4.15A;且b、c两相电流同相,与a相电流反相。理论计算值与实际的故障电流值及故障录波一致。

1号主变高、低压侧电流、电压相量图见图3。

图31号主变高、低压侧电流、电压相量图

3、对于2号主变的高低压侧电流、电压:

2号主变高压侧A、B两相电流反相,A、B两相电压略低,C相电压略高,三相电压基本对称。

2号主变高压侧IAH在滞后于UAB的相位约62°,这符合2号主变低压侧短路时,故障电流从35kV母线流向主变的相位关系,即故障点在2号主变高后备的正方向保护范围内。

2号主变高低压侧电流的大小及相位关系完全满足理论关系。

2号主变高、低压侧电流、电压相量图见图4。

图42号主变高、低压侧电流、电压相量图

综合考虑1、2号主变的低压侧电流、电压关系:

从1、2号主变低压侧的电流、电压相量图可以看出,两台主变除了相位上有差别外,各自的电流、电压之间相对的相位关系完全一致,对应的各相电流、电压的大小也是完全相等的。故可以认为是由于当时变电所的对时失效才导致相位的偏差。因此将2号主变低压侧的三相电流、电压同时旋转一定的角度,让两者之间的c相电压同相位,得到如图5:

图5纠正相位偏差后主变电流、电压相量图

可见,将2号主变的c相电压旋转至与1号主变c相电压同相位时,两台主变低压侧三相电压的相位和大小变得完全一致,而各同名相电流的相位却是反相的(两者电流的大小和相位有很小的偏差,是由于2号主变低压侧比1号主变低压侧多一个负荷电流分量),对于2号主变高低后备是正方向故障,而1号主变是反方向故障。即故障电流流经的电路为:“35kV卫朱321线2号主变高压侧2号主变低压侧1号主变低压侧1号主变高压侧35kV卫施336线A、B两相接地故障点”。

由于越靠近故障点,系统的三相电压越不平衡,这也充分地解释了“2号主变高压侧的电压比较平衡度>低压侧三相电压的平衡度>1号主变高压侧电压的平衡度”的原因。

综上所述,此次故障过程为:336卫施线发生A、B两相接地短路,一次故障电流2000A,满足310开关过流保护定值(这时1、2号主变高、低压侧没有故障电流流过),因此由延时0.5s的310过流Ⅰ段保护动作跳开310开关,但由于1、号主变都在运行,且低压侧为单母线接线,这样故障电流经1、2号主变串联回路继续流向故障点,因串联了两台主变短路阻抗后的整个回路的阻抗大大增加,因此故障电流降至400A左右,此时再由延时0.7s的1、2号主变高、低压侧后备保护动作切除故障。

3 结论

从上述故障分析可以看出,本次两台主变同时跳闸的直接原因是:35kV卫施336线发生A、B两相接地瞬时短路,由于变电所两条进线无开关,导致310开关保护动作跳开310开关。由于1、2号主变都在运行状态,且低压侧为单母线接线,无分段开关,故障电流经1、2号主变串联回路继续流向故障点,造成两台主变高、低后备保护动作,301、101、302、102开关跳闸。为防范该变电所进线单一故障时引起变电站两台主变同时跳闸,造成故障扩大,提出如下改进和防范措施:

(1)完善35kV卫东变电所35kV进线间隔,对35kV卫施336、卫朱321间隔增加断路器和保护装置。

(2)完善主变低压侧母线接线方式,增加10kV母线分段间隔,避免两台主变长时间并列运行。

上一篇:信息化在工程项目集成化管理中的应用 下一篇:医院电子档案的管理与保护