冷床双接在棒材轧制中的应用

时间:2022-08-03 01:51:10

冷床双接在棒材轧制中的应用

【摘 要】棒材生产线在轧制φ12至φ16mm规格的圆钢时,工艺采用单线轧制,冷床一个周期只接一根倍尺。由于轧件规格小,冷床极易乱床,且冷床接钢数量少。在此种情况下,本文提出了冷床双接的方法,解决了上述难题。

【关键词】冷床双接;裙板

前言

我厂棒材机组主要轧制φ12至φ40mm规格的螺纹钢时,采用冷床单接的方式,即裙板每完成一个周期,触发冷床动作一次。这种方式满足工艺要求。但在轧制φ12至φ16mm规格的圆钢时,工艺采用单线轧制,这种情况下,再使用冷床单接,将造成冷床乱床及冷床接钢数量少的问题。本文通过分析冷床与裙板动作的逻辑关系,采用冷床双接的方法,较好的解决了上述问题。

冷床与裙板设备的组成及工作原理。

我厂冷床设备主要包括一台200kw的交流异步电动机、西门子6SE7094逆变装置、SMATIC系列自动化设备,检测元件是冷床减速位、停止位接近开关。冷床由长轴上的偏心轮带动动齿条,将矫直板上的钢材送入冷床本体,钢材通过动齿条的不断动作而实现步进,最终将钢材送至冷床链式移钢机。冷床动作周期是裙板高位―冷床加速―减速位置――停止位。

裙板共有14段,其中1-3段在3#剪后属于裙板加速辊道,根据工艺要求正常生产时未投入,使用的是4-14段。每段由裙板电磁阀进行控制。控制阀分为上升阀和下降阀。裙板位置检测通过高、中、低3个接近开关实现。段与段之间通过裙板连接销进行连接。裙板动作周期是高位―低位―中位―高位。不同位置停留的时间根据生产工艺要求,由操作人员设定时间来控制。裙板共分为裙板加速辊道、裙板一至四组辊道,每组速度可单独调整。将冷床过渡辊道送出的轧件经过加速、减速和制动,由液压缸驱动拨钢装置,将轧件抛出辊道送入冷床矫直板。此过程是通过裙板的升降位置来完成的,当裙板处于低位时(裙板上表面低于辊面),辊道上的钢材自动滑到裙板上,钢材在裙板上表面靠自然摩擦制动;当裙板处于中位时(裙板上表面高于辊面低于摩擦板上表面),同时下一根钢材被挡在辊道上;当裙板处于高位时(裙板上表面高于摩擦板上表面),将制动后的钢材抛出卸到矫直板上。矫直板的第一个齿槽可以根据磨损情况进行更换。输入辊道最末一架辊后设有安全挡板,防止轧件意外冲出辊道。

裙板与3#飞剪、裙板与冷床设备的逻辑关系。

裙板的启动通过3#飞剪的剪切信号及LastBar信号提供,当CPU检测到上述信号中的任何一个时,裙板根据设定的程序完成一个周期动作。当裙板返回到高位时,程序采用高位的接近开关信号作为触发冷床动作的条件,使冷床开始一个周期的动作。即裙板完成抛钢的动作。具体可见下图:

冷床双接功能的实现

原程序裙板的控制采用六步,并用六步信号到位的高位接近开关信号作为冷床动作的触发信号,为了实现双接,将原程序的高位接近开关信号进行计数,当计数到2次时,才给冷床发触发信号。

具体程序如下图一:

由于冷床双接功能只有在轧制φ14至φ16mm规格的圆钢时,才会使用,在轧制其他品种是应按程序原设计动作,即只能裙板动作一个周期冷床动作一次,为此,需要在程序上增加选择功能,由生产操作人员进行选择。即下图中的M1194.0,当选择双接时,M1194.0为1,冷床双接;当不选择双接时,M1194.0为0,冷床单接。

由于冷床控制时存在清床,及手自动切换的问题,程序上进行了完善。即当操作人员进行手自动切换时,图一中M410.2信号为1,计数器数值清零,冷床仍执行单周期循环。

为了便于操作工在轧制不同规格时,选择冷床单接或双接,即在Wincc画面上制作窗口,供操作工选择.即在WINCC中利用复选框的功能将PLC中的变量M1194.0进行组态。具体画面如下图。为了保持画面整洁,利用WINCC中的功能将对话框隐藏,即达到如下图右的效果。

程序修改完成及画面制作完成后,在调试时发现,裙板有时在计数到3之后才动作,有时又在计数到2后动作,为此通过分析,发现裙板动作周期较短,PLC存在顺序扫描,且S7-300CPU扫描周期在50ms,为此对程序图一进行了修改,即增加了T60的时间继电器辅助点,确在一个扫描周期内冷床在计数到二后正常动作。具体如下:

效果分析:

自程序修改完后,使用较为稳定,达到了设计要求。由于裙板双接,冷床电机动作次数明显减少,延长说了冷床设备的使用寿命,同时节能效果明显;此外,由于冷床一个齿条上接了2支钢,钢不容易乱床,保证了生产节奏。

参考文献:

[1] 《S7-300/400PLC应用技术》廖常初 2010年.

[2] 《工业与民用配电设计手册 第三版》刘介才 2007年.

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