试论岩巷快速掘进技术

时间:2022-07-22 04:48:54

试论岩巷快速掘进技术

摘 要:糯东煤矿是高瓦斯矿井,如何提高底板瓦斯抽放巷掘进速度是当前矿井面对的主要难题之一。在25001工作面上巷底板瓦斯抽放巷施工过程中,结合现场实际情况,通过改进设备配置、提高施工组织管理水平、修改爆破参数等技术措施,有效缩短了施工工序的循环时间,提高了循环率,通过改进工程施工中的爆破参数,实现了最佳爆破效果,提高了掘进速度,取得岩巷单月掘进130 m的效果,为实现煤巷快速掘进提供了安全保证,缓解矿井采掘接替局面。

关键词:岩巷;快速掘进;工艺;管理

糯东煤矿是高瓦斯矿井,矿井进入深部开采后,由于所采煤层松软,透气性差,深孔钻进困难,防突措施难以实施到位,致使突出煤层掘进困难,导致矿井采掘接替紧张。因此,为了实现煤层巷道的快速掘进,该矿采用底抽巷穿层爆破、抽放、注水等一系列措施,保障煤层巷道的安全快速掘进。而25001工作面上巷底板抽放巷在掘进过程中,一直采用“两掘一喷”作业法组织施工,月单进仅70 m左右,远远不能满足采面接替的需要。因此,如何提高底板瓦斯抽放巷掘进速度对实现煤巷快速掘进,缓解矿井采掘接替局面是当前矿井面对的主要难题之一。

1 工程概况

25001工作面上巷底板抽放巷为半圆拱断面巷道,净宽5 m,净高3.2 m,采用锚网喷支护方式。螺纹钢锚杆为ф18 mm,L=2.3 m,锚杆间排距0.8 m×0.8 m,矩形布置,树脂药卷型号MSK2350,每根锚杆采用两个药卷进行锚固;钢筋网采用ф6 mm钢筋焊接而成,规格为:2 600 mm×1 000 mm,搭接长度100 mm,喷浆厚为50 mm。根据巷道快速掘进施工要求,需8 h内完成一个正规掘进循环,工作面掘进选用YT-28型气腿式凿岩机,同时最少4台工作,另外备用2台。

2 快速掘进关键技术及管理

2.1 施工工艺

2.1.1 工艺流程

对原岩巷掘进施工工序进行优化,尽可能实施平行交叉作业,科学组织各个工序间的衔接,防止发生窝工现象,安排专业人员测试优化后的工序用时,经现场实践,将掘进一个正规循环作业细化如下:打下部眼(出矸)爆破打锚杆(打上部眼、出矸)耙下部矸打下部眼(出矸)爆破打锚杆(打上部眼、出矸) 耙下部矸”。

2.1.2 作业方式

将原“两掘一喷”(2个班掘进,1个班喷浆成巷)的作业方式改进为“六掘三喷”(3个班掘进,掘进与喷浆工序充分利用耙矸机前后的作业空间交叉平行进行),将工作面迎头初喷与耙矸机后的巷道复喷成巷工序交替进行。

2.2 中深孔爆破技术的应用

2.2.1 掏槽方式的选择

在岩巷爆破施工中,掏槽型式包括斜眼掏槽和直眼掏槽。掏槽眼爆破效果的好坏在很大程度上决定着其它炮眼的爆破效果。25001工作面上巷底板抽放巷的循环进尺在2 m以下。根据该矿以往的经验和设备能力,实施2.5 m以下炮孔爆破,采用准直眼强力掏槽方式,布置三对掏槽眼,中间加5个掏槽眼,掏槽眼的深度和其它炮眼一样深,并注意角度,微差起爆。这样其掏槽效率高,形成的槽腔大,爆破效果好。

2.2.2 主要爆破参数的确定

确定炮孔深度时要依据钻眼机具的凿岩能力、工人的操作水平及每班所能完成的工作量。确定掘进时采用炮眼深度为2.0 m,循环进尺预计为1.8 m。

根据底抽巷的岩性及成巷的效果要求,确定辅助眼的间距为600 mm,周边眼的间距为500 mm,由于该矿为高瓦斯矿井,爆破中使用雷管的总段别共5段,采用的一次全断面起爆的总延时不大于130 ms,起爆方式为反向起爆。每眼至少使用一袋水炮泥,炮泥的封堵长度大于500 mm,剩余炮眼长度最好用炮泥填满封实。起爆顺序、装药量见表2。

2.2.3 技术问题分析

①在实施“中深孔爆破”技术时,为保证掏槽效果,掏槽眼的眼距及眼深应按照设计打眼,炮眼数目根据岩石的可爆性适当调整,软岩中爆破,可适当减少炮眼数。辅助眼和崩落眼深度要落在同一平面上,以保证炮眼利用率及提高循环进尺;崩落眼孔距需要均匀布置,使爆破块度均匀,提高出矸效率。

②打眼工序充分利用作业环境,迎头布置4部钻机同时打眼,将迎头的炮眼分为四个区,每个打眼工固定眼位,根据爆破后的效果总结所打炮眼的深度和角度中所存在的问题,以便更好地控制巷道的成形和提高爆破效率。

2.3 现场管理机制的改进

①细化责任,强化考核力度。在矿井内部市场化管理的基础上,掘进区队细化指标考核,进尺、材料指标任务实行“月分解,周考核”方法,每月矿进尺、材料指标计划下达后,队里及时召开会议,把进尺任务、材料消耗分解到班组,每周对各班组进行一次考核,一级抓一级,层层落实,形成每个人都有指标的管理模式。

②狠抓现场管理。区队为严控掘进成本,从巷道光面爆破、锚杆间排距等作业现场的工程质量管理入手,加强管控力度,从掘进施工的源头上,提高工人操作水平,减少操作不当造成的材料浪费,控制材料的使用,降低掘进成本,实现精细化管理,提高掘进效率。

③在13.3 m2巷道断面中4台YT-28型凿岩机同时作业,每台钻机需要打14~16个炮眼,由验收员配合班组长拉好中腰线,用自喷漆标出周边眼位置,定人、定打钻数目及区域,定责任。专门安排经验丰富的工人打掏槽眼,保证掏槽深度,确保其质量。

④多工序平行交叉作业,打炮眼与装岩作业、打锚杆、出矸与打上部眼作业、喷浆与掘进作业等平行交叉进行,掘进中,推广应用岩巷超前支护梁技术,保证打眼工人的操作安全。

3 结 语

①25001工作面上巷底板抽放巷采用中深孔爆破工艺代替浅孔爆破工艺后,在减少辅助作业时间,提高了施工速度的同时,控制了炮眼数目,炮眼利用率达到95%,降低了钻眼爆破费用,平均循环进尺提高到1.8 m,岩巷单月进尺由70 m提高到130 m,实现了岩石巷道安全、快速掘进。

②通过试验研究和实践应用得出:改进后的“六掘三喷”施工工艺应用及现场管理的强化,提高了工效,降低了成本。

岩石巷道的掘进是一个系统工程,影响岩巷施工进度的因素很多,特别是机械化水平、排矸速度和爆破效果是影响掘进速度的关键环节。在岩巷施工过程中,只有通过对现场认真考察,找出影响岩巷施工进度的各种因素,采用科学的施工组织和管理方法;完善制度、严格考核;加强培训、推进岩巷专业化队伍建设,加大技术创新,才能将糯东煤矿岩巷的快速掘进水平再推上一个新的台阶。

参考文献:

[1] 马新亮,宋培卿,岳之顺.济三煤矿岩巷速掘进技术研究与应用[J].山东煤炭科技,2011,(5).

[2] 赵宏伟,煤炭岩巷快速掘进技术研究与应用[J].中国煤炭,2012,(8).

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